optimizing the ic delamination quality via six-sigma approach
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Optimizing the IC Delamination Quality via Six-Sigma Approach. Authors: Chao-Ton Su, Tai-Lin Chiang, and Kevin Chiao Sources: IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, Vol. 28, No. 3, pp. 241-248 Speaker: Kun-Ching Sun Date : 2011/01/03. Outline. Introduction - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Optimizing the IC Delamination Quality via Six-Sigma Approach
Authors: Chao-Ton Su, Tai-Lin Chiang, and Kevin ChiaoSources: IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, Vol. 28, No. 3, pp. 241-248Speaker: Kun-Ching SunDate : 2011/01/03
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Outline
1. Introduction
2. Case Study
3. Conclusions
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Introduction 背景
•全球 IC的封裝標準,強制規定要符合電子裝置工程委員會 (JEDEC)三等級,對客戶進行表面接著技術 (SMT)的可靠性測試。
•三等級意味著電路板零件的壽命,保證可以在 30℃ 下 168小時,以及打開乾燥包後 60%溼度的生產環境。
•至目前為止,礙於技術上的限制,大多數 IC封裝只能達到等級一。
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Introduction
•產品的應用和功能的需求不斷被提高• IC封裝設計趨向於更小、更薄,基底結構如球閘陣列封裝 (BGA)、晶片尺寸封裝 (CSP)和倒晶片封裝,都對濕度和壓力非常敏感。
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Introduction
動機•根據 2001年退回材料的報告顯示,有 40%抱怨來自於 IC封裝,都是有關功能性和控制的問題。出貨前,針對問題產品,立刻採取紅外線 (IR)回焊。
•脫層問題是由於紅外線回焊的熱應力(220~240℃) ,造成鈍化層和環氧塑膜料(EMC)之間產生裂縫。
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Introduction
•嚴重的脫層在 SMT之後,到顧客的電路板上測試,會立刻導致電氣故障。
•大部分的零件有輕微脫層,在測試過程中,不會被發現,但在應用上,可能導致功能衰退。
•然而,重工是不允許的,當被懷疑有缺陷的產品被退回, IC製造商將面臨巨大的財務損失。
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Introduction
目的•本研究使用六標準差來評估整個流程,來降低脫層問題的發生。
•為 IC裝配過程建立一個更好的品質控制計畫。
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Case Study 機器對機器 (MTM)研究,區別了固有的「隨機變異」,並且消除了最關鍵的特定原因。
MTM不只著重於機器的變異,也著重基準點附近的變化,如生產線、流程、轉換、時間和人等等。
在六標準差的 DMAIC過程, MTM是用在定義階段,為了幫助製造商檢查他們的品質問題。
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Case Study 定義階段
•確認關鍵品質要素 (CTQ)–脫層問題是 IC流程的問題,因流程控制的限制,使問題存在多年,在準確排除脫層問題前,該產品已被運到裝配廠商。
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Case Study
–根據製程品質監控,第一線裝配商在出貨前,通常會使用超音波掃描 (SAT)檢測,但這些廠商仍然無法解決有關封裝脫層問題的顧客抱怨。
–因此,成立一個專案團隊,由研發 (R&D)、製程監督、品質保證 (QA)、原物料供應商和SMT客戶組成,應用六標準差來嘗試和解決脫層問題。
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Case Study
•定義流程圖–傳統 IC裝配點只適用在每日 SAT,和每月的可靠性監控 (JEDEC Level3),以限制樣品大小。
–因此,在 240℃IR回焊的 SMT過程,難以完整監控。
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晶圓製備 晶片接著 連線焊接 外觀檢查 終測
Case Study
•分類問題–故障分析顯示如下:
12多用途多用途 聯苯 聯苯環氧塑膜料塑膠式有引腳晶片承載器
裝配廠商
Case Study
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氮氧化矽
聚酰亞胺
鈍化
Case Study 量測階段
• 確定可衡量的 CTQs需要改善– 脫層的原因可能包含
1. 鈍化和 EMC之間造成污染2. 塑膜料差3. IR回焊包裝前,現場水氣過多4. SMT紅外線溫度不足
– 降低晶片表片污染,在鈍化矽晶片和 EMC之間保持好的黏著力,是最可能控制的。
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Case Study
– 應用滴水表面張力來表示表面上有機物污染的數量。
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Case Study
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接觸角
Case Study– 根據實驗結果,裝配廠都被要求進行晶圓等離子清洗流程,來消除汙染物,並運用測量接觸角的流程控制,做為脫層的品質指標。
– 因此,降低脫層故障,接觸角確定是可測量的CTQ。
– 本團隊也實施 Gage R&R,來確認測量儀器是可接受的量測設備。
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Case Study 分析階段
• 脫層的重要因素是鈍化到 EMC之間,封裝過程的變異。
• 從裝配廠商的觀點,他們已採用最好的 EMC(聯苯型 ) ,且更換材料,成本昂貴。
• 本研究進行流程監控,從晶圓廠 ( 輸出 ) 到IC封裝 ( 塑膜前 ) ,針對不同產品,全面分析晶片表面污染。
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Case Study
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晶片接著
環氧樹脂固化
等離子清洗晶片處理
Case Study
•除氣 (out-gassing)是在晶片接著固化的接合過程,也發現是另一個影響表面污染的因素。
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除氣
Case Study 改善階段
• MROM用聚酰亞胺 (Polyimide)鈍化,比Flash的氮氧化矽好。
• 碳為主要的汙染物。• 等離子清洗不僅能消除汙染物,而且能提高黏著力。
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黏合強度晶圓表面元素
Case Study
• 基於等離子處理流程,化學清洗 ( 用氫氣和氧氣 ) 和濺鍍 ( 用氬氣 ) ,可以去除有機污染;為了有效清洗,混合氣體也使用這種等離子源來激活和離子化。
• 從整個過程來看,在產品成型前安排等離子清洗是最有效的。
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Case Study 控制階段
• 建立脫層品質指標1. 該指標的發展必須是關鍵客戶所重視,且必須在製程的一開始。
2. 該方法所使用的量測指標必須符合客戶的應用條件。
• 本研究在三個月抽 40批樣品,所有測試的接觸角大約在 60-72度,在 SAT檢測過程,沒有發現任何脫層。
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Case Study
• 制定和實施控制計畫– 每個晶圓都必須執行等離子清洗,以消除任何晶圓表面的汙染。
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晶片接著
Case Study– 接著,使用 3XIR回焊後 SAT檢測器,比客戶的
SMT用 2XIR回焊有更嚴格的要求,並且保證品質的良好。
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Case Study
• 執行的結果– 2003-2004,無脫層問的的顧客抱怨。– 新產品合格率從 70%提高到 90%,進而加快進入市場時間。
– 每年省下 125萬美元的成本。
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2010 年顧客抱怨報告
Conclusions
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脫層問題是所有 IC製造商的困擾,且一直沒有一個完整的解決辦法,因此本研究採用了六標準差解決了這個具體的問題。
本團隊不僅達成了目標,也制定了更有效的控制流程在他們的裝配地點。