estudio de factibilidad para industrializar y

147
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INDUSTRIALIZAR Y COMERCIALIZAR UNA MAQUINA ENCAMISADORA DE CILINDROS ADRIANA CUERVO MAZUERA 1/ ENRIQUETA HINCAPIE OSaRIO 13747 ' I"""'u ,- d8 (\(c.,. fI,"'!1: l nm' -, ,1 CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE DIVISION DE INGENIERIAS PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 1991

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Page 1: Estudio de factibilidad para industrializar y

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INDUSTRIALIZAR Y COMERCIALIZAR

UNA MAQUINA ENCAMISADORA DE CILINDROS

ADRIANA CUERVO MAZUERA 1/

ENRIQUETA HINCAPIE OSaRIO

13747 ' I"""'u ,- '~:"~!ltonOITl; d8 (\(c.,. fI,"'!1: l nm'

~(!Y'f'; f.\,~ -, ,1

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

1991

Page 2: Estudio de factibilidad para industrializar y

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INDUSTRIALIZAR Y COMERCIALIZAR

UNA MAQU 1 NA ENCAt11 SADORA DE C I L I NDROS

ADRIANA CUERVO MAZUERA I!

ENRIQUETA HINCAPIE OSORIO

T~abajo de g~ado p~esentado

como ~equisito pa~a opta~ al tItulo de Ingenie~o Indust~ial

DIRECTOR: HECTOR ALFONSO PARRA

CALI

CORPORAC1ON UNII,')ERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

1991

Page 3: Estudio de factibilidad para industrializar y

f ó~~ ~oq GJ/8 e qb) JL

¡¿ .. I

Nota de Aceptación

Aprobado por el Comité de trabajo de grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corporación Universitaria Autónoma de Oc c i den t e par a op t ar al t 1 tul o de Ingeniero Industrial.

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Santiago de Cali, Noviembre de 1991

i i i

Page 4: Estudio de factibilidad para industrializar y

Dedicatoria

A mi madre, Nelcy A mi hermano, Jaime A mi esposo, Carlos Hernán A mi hija, Sandra Marcela A mi abuela, Bethsabé

Adriana

iv

Page 5: Estudio de factibilidad para industrializar y

Dedicator-ia

A mis padr-es, Hector- y Lía A mi esposo, ·Car-los A.

Enr- i queta

iv

Page 6: Estudio de factibilidad para industrializar y

~ ~

~

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J

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~

TABLA DE CONTENIDO

1. 1 NTRODUCC ION

2. RESENA HISTORICA

3. DESCRIPCION GENERAL DEL ORGANIGRAMA

4. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

5. 1 NVEST 1 GAC 1 ON DE MERCADOS

5.1 OBJETlt)O

5.2 LA ENCUESTA

5.3 ANALISIS DE LA ENCUESTA

5.4 ANALISIS DE LA DEMANDA

5.4.1. Proyeccion de la demanda

5.5. OFERTA

5.5.1. Analisis de la oferta

5.6. ANA:3LI SI S DEL PRECIO

5.6.1. Prensa Hidraulica

5.6.2. Encamizadora de cilindros Merl-5000

5.6.3. Ventajas de la Merl-5000 frente a la prensa h i dr a.u 1 i e a

5 . 6 . 4. Desverl t aj a s

6. ESTUDIO TECNICO

6.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION DE UNA

ENCAMIZADORA DE CILINDROS

v

pág.

1

2

4

9

11

11

12

14

31

31

36

36

39

39

40

41

42

43

43

.,

Page 7: Estudio de factibilidad para industrializar y

6 • 1 . 1. C i 1 i n dr- o 43

6.1.1. 1. Par- te ex ter-na 43

6.1.1.2. Par-te inter'na 44

6.1.1.3. Tapa del cilindr-o 44

6.1.2. Pasador- par-a motor-es en V 46

6.1.3. Pasador- par-a motor-es en linea 46

6.1.4. Lamina sopor-te 46

6.1.5. Bomba par-ker- 46

6. 1 .6. t10 t or- 47

6. 1 .7. Va 1 vu 1 a 48

6.1.7.1. Cuer-po de la valvula 48

6.1.7.2. Eje de la valvula 48

6.1.8. Palanca 48

6. 1 • 8. 1. Per- i 1 1 a 49

6.1.8.2. Sopor-te de la palanca 49

6.1.9. Caja tanque de aceite 50

6.1.10. Car-r-o por-tatil 51

6.2. NECESIDADES MAQUINARIA Y EQUIPO 52

6.3. MANO DE OBRA 57

6.3.1. Total hor-as tr-abaJadas por- oper-ar-io 65

6.3.2. Hor-as maquina r-equer-idas par-a la pr-oduccion de 4 encamizador-as 72

6.4. Costos indir-ectos de fabr-icacion 75

7. ESTUDIO ECONOMICO y FINANCIERO 90

7.1. ESTADOS FINANCIEROS HISTORICOS DE LA EMPRESA M.V.M. 90

.., . ., ( • Lo • PRONOSTICO DE VENTAS PARA LA Cm1PANIA M.V.M.

7.2.1. Pr-oyeccion de ventas

7.3. PROYECCION ESTADOS FINANCIEROS SIN INCLUIR EL PROYECTO

vi

91

91

93

Page 8: Estudio de factibilidad para industrializar y

7.4. ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

7.5. PROYECCION ESTADOS FINANCIEROS INCLUYENDO EL PROYECTO

7 . 6. e m'lPARAT 1 VO DE 1 ND 1 CADORES F 1 NANC 1 EROS

7.7. CONCLUSION ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO

vii

93

93

94

94

Page 9: Estudio de factibilidad para industrializar y

LISTA DE TABLAS

pág.

TABLA 1. Tabulacion de la encuesta 25

TABLA 2. Numero y porcentaje de talleres de rectificacion por departamentos 26

TABLA 3. Porcentaje de aceptacion por departamento 27

TABLA 4. Talleres de rectificacion 31

TABLA 5. Regresion lineal

TABLA 6. Proyeccion de talleres para el periodo 1991 - 1995

31

33

TABLA 7. Por" c en t aj e de c r ec i m i en t o por an o 33

TABLA 8. Determinacion de la demanda potencial para el proyecto 34

TABLA 9. Porcentaje de crecimiento 35

TABLA 10. Cuadro compar"a t ivo para 69 motores en promedi o encamisados por mes 41

TABLA 11. Necesidades maquinaria y equipo 53

TABLA 12. Costo materia prima agrupada por maquina 54

TABLA 13. Necesidades y costo de materia prima para la producci6n anual de 49 unidades 55

TABLA 14. Mano de obra 57

TABLA 15. Programa para producir 4 encamisadoras en un mes. Primer dia 58

TABLA 16. Segundo día 59

TABLA 17. Tercer" dia 61

TABLA 18. Cuar" to dia 62

viii

Page 10: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 19. Quinto dia

TABLA 20. Sexto dia

TABLA 21. Operario # 1

TABLA 22. Operario # 2

TABLA 23. Operario # 3

TABLA 24. Operario # 4

TABLA 25. Operario # 5

TABLA 26. Operario # 6

TABLA 27. Operario # 7

TABLA 28. Operario # 8

TABLA 29. Operario # 9

TABLA 30. Operario # 10

TABLA 31. Determinación valor mano de obra

TABLA 32. Costo de mano de obra incurrido en la fabricaci6n de 4 maquinas

TABLA 33. Fresa taladro

TABLA 34. Prensa hidraulica

TABLA 35. Taladro

TABLA 36. Taladro de arbol

TABLA 37. Rectificadora plana

TABLA 38. Torno # 1

TABLA 39. Torno # 2

TABLA 40. Sierra mecanica

TABLA 41. Costos indirectos de fabricación de la encamisadora de cilindros MERL 5000

TABLA 42. Pronostico de ventas

TABLA 43. Ventas proyectadas (A precios constantes de 1990)

ix

63

64

65

65

66

66

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67

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68

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70

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72

72

73

73

73

73

74

75

91

92

Page 11: Estudio de factibilidad para industrializar y

LISTA DE FIGURAS

pág.

FIGURA 1. Organigrama gener a 1 de 1 a empresa M.V.M. 8

FIGURA 2. Caracteristicas de 1 a maquina 11

FIGURA 3. Porcenta.je de talleres de rectificación por depto 29

FIGURA 4. Porcentaje de aceptación por departamento 30

FIGURA 5. Diagrama de flujo del proceso de producción 76

FIGURA 6. Diagrama de proceso 88

x

Page 12: Estudio de factibilidad para industrializar y

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. Encuesta

ANEXO 2. Costo de ventas CA precios corrientes)

ANEXO 3. Costos indirectos de fabricación (A precios corrientes

ANEXO 4. Gastos de administración y ventas

ANEXO 5. Costo de mano de obra directa

ANEXO 6. Estado de perdidas y ganancias

ANEXO 7. Balance general

ANEXO 8. Costo de ventas proyectadas

ANEXO 9. Costos indirectos de fabricación proyectados

ANEXO 10. Gastos de administración y ventas proyectados

ANEXO 11. Cost~ de mano de obra directa proyectado

ANEXO 12. E:.tado de perdidas y ganancias proyectado

ANEXO 13. Estado de origen y aplicación de fondos proyectado

ANEXO 14. Ba 1 ance gener·a 1 proy'ec tado

ANEXO 15. Costo de ventas correspondiente a la MERL 5000 proyectado

ANEXO 16. Gastos variables de administración y ventas para la encami sador·a

ANEXO 17. Estado de perdidas y ganancias marginales

ANEXO 18. Tasa ínter·na. de retor·rlo del proyecto

ANEXO 19. Costo de ventas proyectado

ANEXO 20. Costos indir·ectos de fabricación proyectados

xi

Page 13: Estudio de factibilidad para industrializar y

ANEXO 21. Gastos de administración y ventas pr'oyectado

ANE><O 22. Cos toman o de obr' a di r ec t a pr oyec t ado

ANE><O 23. Estado de perdidas y ganancias proyectado

ANEXO 24. Estado de origen y aplicación de fondos proyectado

ANEXO 25. Balance gener'al proyec tado

ANEXO 26. Indicador'es financieros historicos

ANEXO 27. Indicadores financieros sin incluir' el proyecto

ANEXO 28. Indicadores financieros incluido el proyecto

xii

Page 14: Estudio de factibilidad para industrializar y

RESUMEN

El objetivo general del presente trabajo es realizar un

estudio de factibilidad de la comercializaci6n de una máquina

en c am i sadoro a de c i 1 i n dr os qu e f abr i c ar i a 1 a empr esa M. V • M •

Previamente se hace una resena hist6rica de la cOlTlpania, se

realiza una descripción de la estructura organizaciona1, se

comenta sobre su actual linea de productos, para luego

introducirnos en una descripci6n de las características de la

máquina propuesta, y el tipo de necesidad que satisface.

Para logroar

e"'/a llJaro 1 a

el objetivo, se logró en primera instancia,

fac t i bi 1 i dad comerc i al, 1 uego 1 a fac t i bi 1 i dad

t~cnica y por óltimo la económica y financiera.

Para evaluar la factibilidad comercial se realiz6 un estudio

de mercados que en t~rminos generales consisti6 en:

10. Identificar el mercado potencial que está conformado por

los talleres de rectificaci6n de motores. Su localización se

hizo utilizando:

xiii

Page 15: Estudio de factibilidad para industrializar y

- Información suministrada por la empresa M.V.M. sobre los

clientes de los productos actuales que hacen parte de dicho

grupo de talleres.

- Anuario empresarial colombiano de 1989.

información: Departamento Administratiyo

Estadística DANE.

Fuente

Nacional

de

de

Directorio telefónico de las ciudades de Cali, Medellín y

Bogotá.

2. Se preparó una encuesta con el propósito de cuantificar la

demanda potencial de cada uno de los cinco anos a proyectar,

los requerimientos técnicos específicos que debe cumplir la

máquina, estimación del precio adecuado para el producto y

evaluación de la competencia y ventajas a desarrollar frente

a el la.

Para el estudio de factibilidad técnica se efectuó una

descripción teórica del proceso de producción resultado de la

fabricación del producto, con sus respectivos diagramas de

flujo, procesos y distribución en planta.

Con base en 10 anterior se establecieron los requerimientos

de maquinaria y equipo, materia prima y mano de obra. Se

costearon cada IJno de los r-equer imi en tos anteriores

xiv

Page 16: Estudio de factibilidad para industrializar y

adicionando los costos indirectos de fabricación.

En cuanto a las necesidades de maquinaria, se encontró que

con la producción actual ~ existe un margen de subutilziación

de la infraestructura productiva 10 que permite la ejecución

del proyecto sin -adiciones a la inversión fija.

Con respecto a la factibilidad económica y financiera, con

base en los ingresos proyectados, en los costos directos e

indirectos estimados, los gastos de administración que se

incrementarían con la realización del proyecto, .

se

presupuestaron los estados financieros para los próximos

cinco anos, obteniendo unos índices de rentabilidad, unas

razones financieras y flojos de fondos, muy atractivos y

superiores a los que se tendrían sin la ejecución del

proyecto.

Se termina concluyendo sobre la magnífica bondad financiera

de producir y comercializar la máquina encamisadora de

cilindros MERL 5000.

xv

Page 17: Estudio de factibilidad para industrializar y

INTRODUCCION

En la empresa M.V.M. existe una subutilización de la

capacidad de la planta, as! como la mano de obra, por 10 cual

se desea sacar al mercado una maquina encamisadora de

cilindros, 10 que representaría la solución a dicho problema.

El objeto de este Estudio es verificar si el proyecto es

factible en términos de mercados, técnicamente, y así mismo

medir su bondad financiera.

Page 18: Estudio de factibilidad para industrializar y

2. RESENA HISTORICA DE LA EMPRESA

La empr'esa se fundo hace 25 anos con el nombr-e de LAGZ LTDA.

siendo una sociedad constituida por- dos her-manos Luis E.

Gonzalez y Rodr-igo Gonzalez, cada uno con una par-ticipacion

del 50 X.

En esta for-ma funciono has~a el pr-imer-o de Mayo de 1986

cuando LtJ i s E. Gonza 1 ez s·e separ-o y for-mo su pr-opi a empresa

fami 1 i ar- con el nombre de M . t.) .-1"1, cuyos soc i os son Lu i s E.

Gonzalez y Amparo Pulgarin; con una participaci6n del 50X

cada uno. Esta nueva empresa esta localizada en la calle 69 #

7 e bi s 61.

La empr' es·a desp,:! es de 1 a separ- ac i 6n con t i n u o con 1 a

pr-oducci6n de bujes para e.jes de levas, dedicandose ademas a

la investigaci6n, desar-r-ollo, diseno y producci6n de equipos,

herr'amientas y maquinarias de alta precisi6n indispensables

para la rectificaci6n de motores.

Aporta.ron al mer-cado nuevos productos como: La mandrinador-a,

adaptadora de guias, calentadores de bielas, recogedora de

Page 19: Estudio de factibilidad para industrializar y

3

limallas pa.ra maquina rectificadora de ciguenales

h ero r am i en t a s par a in:. tal ac i on es de bu j es par a ej es de 1 evo. s;

pr'oduc tos que se comercializan a nivel nac i ona 1 e

internacional! ya que estos productos son de gran acogida en

el mercado latinoamericano.

Page 20: Estudio de factibilidad para industrializar y

GERENTE GENERAL

ASESOR ASESOR --------- ----------

CONTABLE JURIDICO

-GERENTE

ADMINISTRATIVO

I SECRETARIA J I

I I ASISTENTE DE JEFE DE JEFE DE

CONTABILIDAD PRODUCCION M/DEO y VENTAS

I I AUXILIAR DE

DESPACHADOR CONTABILIDAD

I I JEFE DE SECCION JEFE DE SECCION JEFE DE

TALLER BUJES SUMINISTROS

I OPERARIOS OPERARIOS ~ ALMACENISTA

(8) (6)

~SERVICIOS VARIOS

FIGURA 1. OrganigraMa General - EMpresa ".V.".

Page 21: Estudio de factibilidad para industrializar y

3. DESCRIPCION GENERAL DEL ORGANIGRAMA

CARGO : GERENTE GENERAL

DEPARTAt1ENTOS CONTROLADOS

JEFE INMEDIATO :

Administración

FUNCION: Encargado de fi.jar los objetivos y' las estrategias

a seguir por el personal de la empresa. Recibe la información

de los difer'entes departamentos y toma 1 as decisiones.

CARGO : GERENTE ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTOS CONTROLADOS : Secretaria

Contabilidad

Producción

Mercadeo y Ventas

JEFE INt1EDIATO : Geren te General

FUNCION: Realiza las previsiones de mercadeo y ventas para

la empresa, los proyectos de publicidad y los pronósticos de

ventas. Supervisa los estudios del Jefe de Producción para

aplicar sistemas y métodos que aumenten la productividad.

Analiza e interpreta los diversos estados contables de la

empresa.

Page 22: Estudio de factibilidad para industrializar y

CARGO : SECRETARIA

DEPARTAMENTOS CONTROLADOS

.JEFE INMEDIATO: Gerente Administrativo

5

FUNCION

general.

Revisa y controla los trabajos de oficina en

Se encarga de los archivos de la empresa,

determinando la información que se debe guardar y desechar;

escoge el sis.tema de cl asificación más adecuado. Cuida de

que se haga la limpieza de la oficina, así como de su

presentación y orden.

CARGO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD

DEPARTAt1ENTOS CONTROLADOS : Aux i 1 i ar Con tabl e

JEFE INMEDIATO: Ger'ente Administrativo

FUNCION Lleva un control de los costos de producción y

ventas y' los estados financier'os de la e""!presa.

Encargado de efectuar los pagos fiscales.

CARGO: AUXILIAR CONTABLE

DEPARTAMENTOS CONTROLADOS :

JEFE INMEDIATO: Asistente de Contabilidad

FUNCION El abora 1 al. n6mi na ~ rea 1 iza. pago a proveedores,

codificación de cuentas, manejo de libros auxiliares y

entrega movimientos del mes al asistente.

Page 23: Estudio de factibilidad para industrializar y

CARGO : .JEFE DE PRODUCC ION

DEPARTAt-1ENTOS CONTROLADOS : Taller

Bu.j es

Suministros

JEFE INMEDIATO : Gerente Administrativo

FUNCION : Simplifica procesos, pl~nifica la producción.

MeJor·amiento de la cal idad, investigación y desarrollo de

nuevos productos. Establece horarios y turnos de trabajo.

CARGO : JEFE DE TALLER

DEPARTAMENTOS CONTROLADOS: Operarios Taller

JEFE INMEDIATO : Jefe de Producción

FUNCION Supervisa el desempeno de los operarios, para

orientar, mejorar y ajustar todas las actividades necesarias

para la producción de maquinaria pesada.

CARGO : OPERARIOS

DEPARTAMENTOS CONTROLADOS

JEFE INMEDIATO: Jefe Sección Taller

FUNCION Producción de la maquinaria pesada, como la

mandrinadora,adaptadora de guias etc. En esta sección existen

5 operarios calificados y 3 no calificados.

CARGO : JEFE DE SECCION BUJES

DEPARTAMENTOS CONTROLADOS : Operarios

JEFE INMEDIATO : Jefe de Producción

6

Page 24: Estudio de factibilidad para industrializar y

7

FUNCION Controla que se cumplan los estandares de

producción, realiza los controles periódicos para alcanzar la

calidad requerida.

CARGO : OPERARIOS

DEPARTAt1ENTOS CONTROLADOS

JEFE INMEDIATO : Jefe Sección Bujes

FUNCION 11e'v'an a cabo el proceso de produccion de bujes.

Son 6 operarios no calificados.

CARGO : JEFE DE SUMINISTROS

DEPARTAMENTOS CONTROLADOS : Almacenista

Servicios Varios

JEFE INt1EDIATO : Jefe de Produce ión

FUNCION Responde por la existencia de materiales, debe

mantener información acerca de proveedores y calidad de la

materia prima. Determina los gastos de compra al mes y el

costo del producto.

CARGO : ALMACENISTA

DEPARTAMENTOS CONTROLADOS

,JEFE INMEDIATO : Jefe de Sumi n i stros

FUNCION Entrega la materia prima necesaria para la

producciM en las diferentes secciones. Debe responder por los

suministros y reportar inventario.

Page 25: Estudio de factibilidad para industrializar y

CARGO : SER!...) 1 C lOS "'lAR lOS

DEPARTAMENTOS CONTROLADOS

JEFE INMEDIATO : Jefe de Suminist~os

FUNCION: Vigila la planta du~ante ho~as no labo~ales.

CARGO : .JEFE DE MERCADEO Y lJENTAS

DEPARTAMENTOS CONTROLADOS : Despachado~

JEFE INMEDIATO : Ge~ente Administr'ativo

FUNCION Rea 1 iza estudios de me~cados actuales

8

potenciales, desa~~olla info~mes ~elativos a volámenes de

ventas efectuados, opiniones de consumido~es, gastos de

dist~ibución= maneja las ~elaciones páblicas de la I!mp~esa.

CARGO : DESPACHADOR

DEPARTAMENTOS CONTROLADOS

JEFE INMEDIATO : Jefe de Me~cadeo

FUNCION Debe esta~ pendiente de que se ~ealice

cumplidamente la ent~ega de p~oductos al ~ep~esentante.

Page 26: Estudio de factibilidad para industrializar y

4. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

La encamizadora de cilindros consiste en un equipo hidraulico

provisto de un motor trifasico de 0.9 H.P a 1750 R.P.M Y

una bomba de 2000 PSI; que accionan un cilindro de 3

pulgadas de diametro y un recorrido de 9 pulgadas.

Este equipo esta disenado de tal forma que el cilindro

hidraulico se sujeta al interior del bloque del motor por un

pasador, para, mediante la fuerza que suministra la bomba

introducir cualquier tipo de camisa en el cilindro a

reconstruir.

La maquina esta montada en un carro portatil para su fácil

desplazamiento. El peso total de esta. es de 38

con las siguientes dimensiones: Altura: 90 cms;

cms; Largo: 40 cms. (Figuras 2 y 3).

4.1 USO DEL PRODUCTO

kilogramos,

Ancho: 40

En pr'omedi o un carro necesi ta ser encami sado al. 11 egar

aproximadamente a los 200000 kilometros. Lo que significa que

Page 27: Estudio de factibilidad para industrializar y

10

un carro particular necesita el servicio rnas'o menos cada 10

anos, mientras que uno de servicio publico cada 5 anos.

Una vez el proceso de rectificacion se ha hecho, el

servicio se requiere mas a menudo ya que el cilindro presenta

un mayor desgaste.

El proceso de rectificacion consiste en cortar el cilindro a

un diametro tal que al introducir 1 a camisa, dicho ci 1 indro,

recupere su forma original.

En la actualidad el proceso de encamisar el cilindro se hace

de forma manual (martillo) o con una prensa hidraulica, para

lo cual el motor se debe bajar de la rectificadora y

colocarlo en la prensa hidraulica.

El producto

pr'oceso de

rectificadora.

que se desea lanzar al mercado,

encamisado di r'ec tamen te en

real izará el

la maqu i na

Page 28: Estudio de factibilidad para industrializar y

FIGURA 2 Caracterist'lcae de lo maquina

I CILINDRO HIDRAULICO 2 EJE DEL CILINDRE> 3 TUERCA DE APROXIMACION 4 PASAOOR PARA LA BANCADA DEL BlOQUE 5 PASADOR PARA LA BASE DEL CILINDRO 6 ARGOLLA CE LA TUERCA DE APROXIMACION 7 BLOQUE DE MOTOR EN UNEA 8 BLOQUE DEL MOTOR EN V 9 CAMISA IftlCIADA EN El. CIUNDRO APROXIMADAMENTE 1/2"

DITAL&.I

Page 29: Estudio de factibilidad para industrializar y

5. INVESTIGACION DE MERCADOS

5.1 OBJETIVO:

El objeto del estudio de mercados es cuantificar la demanda

para el nuevo producto. Dicha cuantificaci6n se obtiene

mediante una encuesta dirigida a las rectificadoras de

motores. quienes seran los consumidores potenciales del

producto.

La encuesta da una idea de los posibles clientes en

todo el pais y ademas muestra las necesidades que se van a

satisfacer con la adquisici6n de la nueva encamisadora de

cilindros. Los resultados obtenidos de la encuesta se

utilizaron en el analisis de la dimension del mercado.

Se analiz6 la influencia de la competencia con respecto al

producto; y el posicionamiento de éste frente a los demas

productos dentro de su linea de mercado.

Se analizaron los canales de distribuci6n y la implicaci6n de

estos respecto a la oferta y la demanda del nuevo producto.

Page 30: Estudio de factibilidad para industrializar y

12

De acuerdo al resultado de la investigaci6n se planifican los

gastos en que se ha de incurrir para lograr un mayor mercado

e implantar nuevas estrategias de venta acordes con el

producto.

Para obtener un punto partida de la producci6n del primer

ano, conocer las necesidades de los consumidores, confrontar

si las especificaciones de la máquina satisfacen las

necesidades del cliente y para dar a conocer el producto; se

realiz6 una encuesta a nivel nacional.

5.2 LA ENCUESTA

De un total de 235 rectificadoras existentes en el ano 1989

en todo el país, se encuestaron por correo 141, de las cuales

contestaron veinte (26).

En el perímetro urbano de la ciudad de Calii se realizaron

doce entrevistas directas. En la Feria Internacional de

Bogotá ano 1990, se efectuaron ventiseis más; para obtener un

total de 64 encuestas que corresponden a un 27,23 X del total

de la poblaci6n.

Surge un inconveniente para efectuar bien el muestreo

estadístico de todas la encuestas (235 rectificadoras), entre

los cuales se detallan los siguientes:

- Problemas de competencia

Page 31: Estudio de factibilidad para industrializar y

13

- Problemas de organización del ramo en el país.

- Problemas de comunicación y' dirección (correo aéreo yo

ter"restre)

El cuest i orlar i o se presen ta en el ANEXO 1.

Page 32: Estudio de factibilidad para industrializar y

5.3 ANALISIS DE LA ENCUESTA

Se hizo un análisis detallado de cada pregunta, donde se

establece el propósito, la pregunta, su respuesta y el

análisis de la misma. La tabulación de la óltima pregunta

donde se muestra. el nómero de empresas que desea

inmediatamente el producto. Para una observación más clara se

hicieron gráficas circulares, que permiten visualizar el

porcentaje de talleres de rectificaciÓn existentes por

departamento y el de aceptación del producto (gráfico # 4,

gráfico" 5) •

1. - Qué cantidad de motores encamisa al mes?

- Porcen taj e de motor'es que encami sa:

t1otores en "V"

Motores. en 1 i nea

- Tiempo que utiliza en el proceso de montaje y encamisada: De un bloque en V ___________ _ De un bloque en linea ___________ _

Tiempo que utiliza en el proceso de encamisar un solo

cilindro? ___________ _

Page 33: Estudio de factibilidad para industrializar y

15

PROPOSITO

Estimar la cantidad de motores que en promedio se encamisan

en un Taller de Rectifica~i6n al mes y así hacer una

comparaci6n del tiempo que actualmente se gastan en el

proceso de encamisar y el tiempo que se emplearía eon la

máquina <MERL 5000).

RESPUESTA

- Promedio de motores encamisados

- Porcen ta.j e de motores encami sados

Motores en "V" : 20%

Motores en linea 80%

- Tiempo promedio en montar y eneami sar· un bloque en "V":

- Tiempo promedio en montar y encamisar un bloque en linea:

Tiempo promedio en encamisar un solo cilindro:

ANALISIS

69/mes 828/.no

102 min

61 min

10 mi n

De los 69 motores que en promedio encamisan al mes en una

rectificadora, un 80% corresponden a bloques en linea y el

20% restantes son bloques en "V". Un promedio del tiempo que

gasta una rectificadora con el método actual es

(69 mot/mes * .8 * 61 min/mot) + (69 mot/mes * .2 * 102

mi n/mot)

= 3367,2 min/mes + 1407,6 min/mes

Page 34: Estudio de factibilidad para industrializar y

= 79,58 h or'/mes

- Tiempo promedio par'a encamisar un cilindro con MERL 5000

- Tiempo promedio para encamisar un bloque en V con MERL 5000

- Tiempo promedio para encamisar un bloque en linea con MERL 5000

16

45 seg

6 min

4,5 min

Se asume que todos los bloques'en V tienen 8 cilindros, y los

bloques en linea 6.

Tiempo promedio al mes

con la MERL 5000:

(69 mot/mes * .8 * 4.5 min/mot) + (69 mot/mes * .2 * 6 mi n/mot)

= 248.4 min/mes + 82.8 min/mes

= 33 1 .2 m in/mes

= 5.52 hrs/mes

Cantidad de tiempo ahorrado: 4443.6 min/mes = 74.06

hr's/mes

La diferencia se debe principalmente al montaje porque con

el metodo actual se baja el motor de la rectificadora y se

coloca en la prensa, mientras que con la encamisadora se hace

directamente sobre la rectificadora.

Del analisis hecho a las preguntas anteriores, se puede

concluir que con la cantidad de tiempo que se ahor'ra con el

metodo propuesto, existe una justificación para lanzar el

Page 35: Estudio de factibilidad para industrializar y

17

p~oducto al me~cado ya que gene~a una disminuci6n de los

costos en mano de ob~a pa~a las ~ectificado~as.

2._ Qué método utiliza pa~a la encamisada?

P~ensa Ma~till0 _____ _ Ot~os _____ _

_ Qué p~obl ema.s se 1 e han p~esentado al uti 1 iza~ ese método?

PROPOSITO

Conoce~ los métodos que se utilizan actualmente y los

p~oblemas que se p~esentan. Y pode~ establece~ cont~a que

p~oductos se ent~a a competi~.

RESPUESTAS

P~ensa Hid~áulica

Ma~ t i 11 o

Gasto

90%

44,46%

10%

146,46% *

* El po~centaJe total es mayo~ que 100%, po~que algunas

~ectificado~as utilizan ambos métodos (p~ensa y ma~tillo).

P~oblemas: Con l·a p~ensa hid~aulica se p~esenta pe~dida de

tiempo debido al montaje del bloque. Con ma~till0,

defo~maci6n de las camisas y ~uido.

ANALISIS

Se encont~6 que el. método más utilizado es el de la p~ensa

Page 36: Estudio de factibilidad para industrializar y

18

hidráulica; con los demás métodos se puede prese~tar

dano y deformaci6n en las camisas, además de la mala imagen

que presentan ante el cliente cuando observa introducir las

camisas con martillo.

Las desventajas que se observan con la prensa son: el tiempo

que se gasta el operario en bajar el bloque de 1 a

rectificadora y transportarlos hacia la p~ensa; con el riesgo

que conlleva este transporte manual. Con la MERL 5000 se van

a solucionar estos problemas porque la encamisada se va a

realizar en el lugar mismo donde se rectifica el motor, no se

presentan danos de camisas y no produce ruido.

Al analizar las respuestas se puede concluir que se

entraría a competir con la prensa hidráulica, la máquina

(MERL 5000) vendría a ser un sustituto parcial de dicha

prensa.

3.- Qué ajuste le dan a las camisas?

0-1 mlm 1-2 mlm ___ _ 2-3 mlm ___ _ 3-4 mlm __ _

- Largo de las camisas más usadas:

5-6 plg 6-7 plg 7-8 plg 8 plg ___ _

- Diámetro de las camisas más usadas

PROPOSITO

Conociendo el ajuste, el largo y el diámetro mas usados, se

Page 37: Estudio de factibilidad para industrializar y

19

puede determinar si las especificaciones de la máquina son

correctas o si se necesita de alguna modificación.

RESPUESTA

Ajuste más usado para 1 as camisas:

2-3 mlm ------------ 50~{

3-4 mlm ------------ 25~{

1-2 mlm ------------ 22%

0-1 mlm ------------ 3%

Largo de las camisas más usadas:

6-7 plg

7-8 plg

5-6 plg

51%

22%

19%

8 plg _________________ 8%

Diámetro de las camisas más usada.s:

4-5 plg ----------------- 43%

3-4 plg ----------------- 40%

2-3 plg ----------------- 17%

ANALISIS

Teniendo en cuenta las respuestas anteriores se puede deducir

que la máquina va

especificaciones:

a cumplir con 1 as siguientes

Un~ Auttlnomo d& ()(tiflfttt

Oettf(l M¡I.o

Page 38: Estudio de factibilidad para industrializar y

20

Ajuste: En un principio la maquina lograba un ajuste de 0 -

2.5 mi1esimas; y con las respuestas obtenidas se determino un

aumento en la presión de la maquina para cubrir el rango de

ajuste más usado (0-3.5 mlm) •

Largo: 4.5 p1g- 9 plg. Con un aditamento especial se

traba.j ar con camisas hasta de 12 plg. se observa

maquina satisface las necesidades del usuario.

puede

que la

Diametro: 2.5 plg - 6 plg. En este aspecto la maquina ·tambien

cumple con los requisitos esperados.

Cumpliendo la maquina con estas especificaciones se espera

satisfacer a todos los posibles consumidores.

4.- Qué porcentaje de la prensa hidráulica la utiliza para la

encamisada y para que otras cosas la utilizan?

- Capacidad de trabajo de la rectificadora para prestar el

servicio

- Cómo es 1 a clientela?

PROPOSITO

Determinando el porcentaje de la utilización de la prensa

hidráulica en la encamisada se puede establecer si es

Justificable para un taller el tener las dos máquinas.

Si la rectificadora está actualmente en capacidad de ampliar

sus servicios y observar si los clientes son leales con la

Page 39: Estudio de factibilidad para industrializar y

21

empresa.

RESPUESTA

·El 53.75X de la prensa se utiliza en la encamisada, el 46,25X

restante se utiliza en extraer pinones y balineras, para

ensamblar, desems.amblar pistones y cambiar bujes.

El 95/~ de 1 as rectificadoras están uti 1 izando al máximo su

capacidad de trabajo y su clientela es leal.

ANALISIS

La prensa hidr'aulica cumple con otras funciones (ademas de

1 a encamisada) ~ en el ta.ll er de rectificaci.6n, aparentemente

se puede creer que no es justificable tener ambas maquinas;

pero teniendo en cuenta que actualmente estan utilizando al

maximo su capacidad de servicio, que sus clientes son

fieles y al quedar satisfechos con el trabajo, recomiendan

sus servicios a otros pOSibles consumidores, al adquirir la

MERL 5000 puede ampliar su capacidad de trabajo, y realizar

una division optima del mismo; utilizandola para su funci6n

especifica y la prensa para las funciones restantes, con 10

cual podra aumentar el volumen de motores para rectificar.

5.- Cada empleado tiene una funci6n especifica o los rotan en

las operaciones de 1 a

. .? maqulnarla. __________________________________ _

Page 40: Estudio de factibilidad para industrializar y

22

PROPOSITO

Determinar si un taller de rectificación al adquirir la

encamisadora podra reducir los costos de mano de obra.

RESPUESTA

En el 100% de las rectificadoras los empleados cumplen una

función especifica.

ANALISIS

El estudio que se realizo, determino que para todo proceso

Es de rectificación se necesitan dos operarios. Con la

adquisición de la MERL 5000 el trabajo 10 podré realizar un

solo operario, reduciendo el tiempo considerablemente.

6.- Donde compro la prensa? ________________________________ _

PROPOSITO

Establecer las empresas que en este momento estan vendiendo

las prensas hidraulicas a las rectificadoras.

RESPUESTA

FABLAMP ___________ 87.00%

CODEP SOCORSA ____ _

RET ______________ _

IMOCON ___________ _

6.00%

4.00%

3.00%

Page 41: Estudio de factibilidad para industrializar y

.. 23

Las prensas que más se utlizan en un taller son las de 40 y

60 toneladas.

ANALISIS

La mayor competencia es la empresa FABLAMP la cual presenta

un porcentaje 87 % del mercado potencial.

7.- Dónde consultan para la compra de la maquinaria?

PROPOSITO

Obtener los sitios donde consultan los talleres

rectifación para la adquisición de la maquinaria. RESPUESTA

M. V. M.

Gilberto Arango Distribuciones

Avila Piamonte

Codep Socorsa

Feria Internacional de Bogotá

ANALISIS

de

La mayoría de talleres, utilizan los servicos de las empresas

mencionadas anteriormente para conocer la nueva maquinaria

disponible, y se logra mediante la publicación de folletos

que continuamente les envían dichas empresas.

8.- Adquiriria una maquina que realice el proceso de

encami sar un solo c i 1 i ndro en 45 segundos.

Page 42: Estudio de factibilidad para industrializar y

24

PROPOSITO

Con esta pregunta podemos hacer una estimación de la demanda

para obtener la producción del primer ano de vida del

proyecto.

RESPUESTA

Ver· TABLA 1.

ANALISIS

Se obtuvo que 49 talleres de rectificación estaban

interesados en adquirir inmediatamente la maquina, 10 que

equivale a un 27% del total estudiado. De acuerdo a esto se

va a basar la produción para el primer ano.

Page 43: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 1. Tabulacion de la Encuesta

FERIA ENTRE!.,)! ST ENCUESTAS CONTESTA. TOTAL DEPARTAMENT INTERNAL REALIZADAS A R ENVIADAS A R ACEPT

ANTIOQUIA 5 21 1 2 6

ATLANTICO 17 3 1 3

BOLII.JAR 2 4 1 2

BOYACA 7 1 1

CALDAS 1 1 .

CAQUETA 1 2 1

CAUCA 1

CORDOBA 4 3

CUNDINAMARCA 5 42 6 1 11

HUILA 1 3 1 2

MAGDALENA 3

NARINO 4 1 1

QUINDIO 1 3 1

RISARALDA 1 3 1

SANTANDER 1 14 2 2 3

SUCRE 1 4 1 2

TOLU1A 1 1

I.,)ALLE 6 12 7 5 9 13 -------------------------------------------------------------------TOTAL 26 12 7 5 141 16 10 49 -------------------------------------------------------------------

FUENTE: Calculos r-ea 1 izados por los autores con base en 1 a informacion recolectada por encuestas.

Page 44: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 2 . Numero y Porcentaje de Talleres de Rectificacion por Departamentos

DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA

ATLANTICO

BOLI~JAR

BOYACA

CALDAS

CAQUETA

CAUCA

CESAR

CORDOBA

CUNDINAMARCA

HUILA

MAGDALENA

~1ETA

NARINO

QUINDIO

RISARALDA

SANTANDER

SANTANDER DEL NORTE

SUCRE

TOLIMA

VALLE

TOTAL

NUMERO DE TALLERES

27

17

6

8

4

4

2

8

5

50

5

4

10

5

5

5

18

10

6

7

30

235

PORCENTAJE

11.5

7.2

2.5

3.4

1.7

1.7

0.8

3.4

2. 1

21.2

2. 1

1.7

4.2

2. 1

2. 1

2. 1

7.7

4.2

2.5

3.0

12.8

100.0

Page 45: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 3. Porcentaje de aceptacion por departamento.

DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA

ATLANTICO

BOLIVAR

BOYACA

CALDAS

CAQUETA

CAUCA

CORDOBA

CUNDINAMARCA

HUILA

MAGDALENA

NARINO

GIUINDIO

RISARALDA

SANTANDER

SUCRE

TOLIMA

VALLE

NUMERO DE ACEPTADAS

6

3

2

1

1

1

0

0

1 1

2

0

1

1

1

3

2

1

13

# ACEPTADAS/213*

2.55

1.27

0.85

0.42

0.42

0.42

4.70

0.85

0.42

0.42

0.42

1.27

0.85

0.42

5.53 -----~-----------------------------------------------TOTAL 49 20.85

FUENTE: Calculos realizados por los autores con base en. la informacion recolectada por encuestas.

* 235: Numero de rectificadoras en todo el pais.

Page 46: Estudio de factibilidad para industrializar y

28

En el gráfico # 4 se puede observar en que departamentos se

deben centrar más las ventas

Por la dimensión del mercado

namarca, San tander' y Va 11 e.

Por aceptación del producto

Santander y Valle.

Antioquia, Atlántico, Cundi

An t i c.qu i a, Cundi namarca, Hu il a,

El Gráfico # 5 determina la producción para el primer ano de

'vida del proyecto, que es un porcentaje del 20,9 % de clientes que

están interesados en la adquisición inmediata de la máquina

(franja sombreada).

El 79,1 % representa un porcentaje alto de mercado en el cual

la empresa tiene un margen aceptable de competencia.

Page 47: Estudio de factibilidad para industrializar y

31

5.4 ANALISIS DE LA DEMANDA

Para el cálculo de la demanda potencial del producto, se tom6

como base el crecimiento de los talleres de rectificaci6n del

pais. Para conocer el numero existente en un ano determinado

se consulto en los anuarios empresariales de Colombia;

obteniendose asi el numero de rectificadoras por ano.

TABLA 4. Talleres de rectifica~ion

PERIODO 1981 - 1989

ANO 1981 1983 1985 1987 1989

TOTAL 94 121 146 213 235

FUENTE: Dato,,:. obtenidos del Anuario Empresarial de Colombia

5.4. 1 Proyecc i on de 1 i1. demanda

La proyeccion se hace para 5 anos que es la vida util del

proyecto; se utiliza el metodo de regresion lineal.

TABLA 5. Listado de computadora.

CONSTANT ________________________________ -36957.7

STD ERROR. y EST ________________________ 12,95119

R SQUARED _______________________________ 0.965274

OBSERVACIONES ___________________________ 5

DEGREES OF FREEDOM ______________________ 3

X COEFICIENTE (S) _______________________ 18.7

STD. ERR OF COEF ________________________ 2,047763

Page 48: Estudio de factibilidad para industrializar y

De acuerdo al listado obtenido en el

deducir la siguiente ecuaci6n:

y = a + bX

Donde:

32

c ompu t'ador , se pu ede

a: el valor de la intersecciM con el eje Y

b: la pendiente de la linea, que representa la cantidad de

cambios que pr'onosticar'{amos en Y para un cambio de una

unidad de X.

Error estandar del estimativo: la medida de la dispersión de

los valores Y reales, en relaci6n con la linea de regresión.

Grados de libertad: equivalen al nÓmero de observaciones

independientes sobre las variables de interés, menos el

nómero de estadisticos calculados.

Error estandar del coeficiente de regresión: es una medida de

la cantidad de error muestral que se encuentra en la determinación

de b.

Se utiliz6 este método debido a que el coeficiente de

deter'minaci6n RA 2 = 0.965274 nos indica que el 96.53% de 1 a

variaciM tota 1 de los valores en relación a su promedio,

puede ser explicada mediante el modelo.

Para hallar los datos de predicción, reemplazamos en la

ecuación:

y = -36957,7 + 18,7 X

Page 49: Estudio de factibilidad para industrializar y

Ejemplo: Pa~a el ano 1991 tenemos:

y = -36957.7 + 18.7(1991)

Y = 274

33

TABLA 6. P~oyeccion de talle~es pa~a el pe~iodo 1991 - 1995

ANO

TOTAL

1991

274

1992

293

1993

311

1994

330

1995

349

Pa~a calcula~ el po~centaje de c~ecimiento po~ ano, se

utilizó la siguiente fó~mula:

[(Xi/Xi-l) - 1] x 100 = Porcentaje de c~ecimiento

Ejemplo: Pa~a el ano 1992

(293/274 - 1> x 100 = 6,8%

TABLA 7. Po~centaje de c~ecimiento po~ ano

ANO

PORCENTAJE

1991 1992

6.80

1993

6.40

1994

6.00

1995

5.70

De acue~do a los po~centajes ~esultantes, se observa que hay

un incremento inicialmente (ano 1992); Y en los anos

siguientes el c~ecimiento de la demenda potencial se

desacelera~a un poco.

Page 50: Estudio de factibilidad para industrializar y

34

Se establecio que los talleres de rectificaci6n no tienen una

empresa que los provea de una máquina con las mismas

caracteristicas de la que se va a sacar al mercado. El

siguiente cuadro muestra la demanda' potencial para el

proyecto.

TABLA 8. Determinacion de la demanda potencial para el proyec tc.

ANOS

1

2

3

4

5

DEMANDA TOTAL

274

293

311

330

349

OFERTA TOTAL

DEMANDA POTENCIAL

274

244

210

174

135

VENTAS PROYECTADAS

49

52

55

58

62

Demanda total: Es el nómero de talleres de rectificaci6n

estimado para cada ano.

Ofer ta ,total Es igual a cero (0), puesto que la MERL-5000

es un pr·oduc to nuevo y ac tua 1 men te no hay una empresa que

ofrezca a los talleres de rectificaci6n, una máquina que

realice especificamente la funciÓn de encamisar cilindros.

Demanda potencial: Para la encamisadora se tiene una demanda

potencial igual a la demanda total. En el primer ano, a

Page 51: Estudio de factibilidad para industrializar y

par-tir- del ven ta.s del

segundo a la demenda potencial se le r-esta ano anter-ior-. Se par-te del supuestotodas

35

1 as 1 as

r-ectificador-as pueden tener- 1 a pr-ensa hidr-áulica

además el nuevo pr-oducto; la MERL-5000 es sólo un sustituto

par-cial de dicha pr-ensa.

Ventas pr-oyectadas: De la TABLA 9. por-centaje de cr-ecimiento

por- ano se calcula un pr-omedio de la siguiente for-ma:

TABLA 9. Por-centaje de cr-ecimiento 6,80 1991

6.40 1992

6.00 '1993

5.00 1994

24.90 _______________ TOTAL

24.90 / 4 = 6.22 %

Par-a el pr-imer- ano se tomar-on los clientes inter-esados

inmediatamente en la adquisición ( 49 ) Y par-a los anos

siguientes se multiplicó por- el factor- de cr-ecimiento anual

(0.0622) .

Page 52: Estudio de factibilidad para industrializar y

5.5 OFERTA

Se analizó la_ empr-esa FABLAMP, quien es la que en este

momerlto vende mayor- cantida.d de prensas hidráulicas para los

talleres de rectificación.

Se tuvo en clJenta 1 a producciÓn anual, cal idad, precio,

distr-iblJción y' s-e hizo una breve resena histórica de dicha

empresa.

Como resultante de este análisis se determinó la demanda

potencial para el proyecto.

5.5.1 Analisis de la oferta

La prensa hidraulica es el producto que más se asemeja a las

características de la encamisadora por 10 tanto se estudiaron

1 as- empresas que fabr i can di chas prensas.

De acuerdo a los resultados de las encuestas analizadas~ el

mayor pr-oveedor de prensas hidraulicas es la empresa Fablamp.

Fablamp es una empresa constructura, i mpor t ador- a y

Page 53: Estudio de factibilidad para industrializar y

37

exportadora de maquinaria industrial; con mis de 40 anos en este sector de la industria, por su gran trayectoria en el

mercado es una empresa con una imagen ya forjada y tiene su

propia clientela. Entre sus productos estan: Dobladoras de

laminas, Curvadoras de tubos, Curvadoras de laminas, Prensas

hidraulicas, Plegadoras, Guillotinas universales, etc.

Fablamp produce prensas de 25, 40 Y 60 toneladas, con unas

ventas anuales de 20, 30 Y 25 prensas respectivamente. Las

prensas de 25 toneladas no son utilizadas en los talleres de

rectificación. De la producción total de prensas de 40 y 60

toneladas el 40% son destinadas para la reparación de motores

y para los talleres de rectificaión un 20%; esto significa

que el estimado de ventas de Fablamp para este sector de

mercado es:

(30 prensas de 40tn. X 0.2) + (25prensas de 60tn. X 0.2) = 9

prensas / ano.

El pr·oductc. es emsamblado en Colombia sus partes como la

bomba y el ga to son impor· tados de Di namarca.

Precio de venta

Prensa 40 toneladas ______________ $ 1.753.920

60 toneladas ______________ $ 2.403.520

Modalidad de pago: contra entrega 30% del valor total y el

saldo a 24 meses. Su comercialización esta a cargo de vendedores en todo el pais, también distribuye para Ecuador y

Page 54: Estudio de factibilidad para industrializar y

38

l)enezuel a.

Page 55: Estudio de factibilidad para industrializar y

39

5.6 ANALISIS DEL PRECIO

Se hizo una comparación de las características de la prensa y

la MERL-5000, como son el precio, tiempo utilizado y el

costo de la mano de obra. Con 10 cual se establecieron las

ventajas y desventajas de una frente a otra.

5.6.1 Prensa hidraulica

- Precio de una prensa de: 40 toneladas $1.753.920

60 toneladas $1.403.520

El tonelaje de las prensas para un taller de rectificación

depende de la capacidad de trabajo de éste, por 10 que, para

establecer la inversión en que debe incurrir para la compra

de una de ellas, se sacó un promedio de los precios

anteriores.

Promedio: $1.753.920

$2.403.520

$4. 157.440

$4.157.440/2 = $2.078.720

Del 100% de la utilización de una prensa en un taller de

rectificación el 60% equivale al proceso de encamisado. Esto

Universidorl 4umnomo de Oui ...... n~,~, 1l1!.I~N"

Page 56: Estudio de factibilidad para industrializar y

40

quiere decir que el activo destinado para dicho proceso es:

$2.078.720 x 0.6 = $1.247.232

- Costo de mano de obra

Salario mensual por trabajador $48.000

Prestaciones Sociales (50%) $24.000

Subsidio de Transporte $ 3.950

Total $75.950

$75.950 ./ mes • Hora / Hombre

30 dias / mes

= $2.532 / día / 8 ho~as / día

= $ 317 / hora

- Tiempo utilizado con la prensa hidráulica Encamizando 69 motores al mes.

79.58 horas/mes

- Costo 79,58 horas/mes x $ 317 / hora = $25.226.86/mes

5.6.2 Encami zadora de c i 1 i ndr·os Mer 1-5000

- Precio tentativo = $989.000.00

- Costo de Mano de Obra

. Hora / Hombre = $ 317 / hora

- Tiempo utilizado

5,52 horas / mes

Page 57: Estudio de factibilidad para industrializar y

41

- Costo

5,52 ho~as / mes x $317 / ho~a = $1.749.88 / mes

TABLA 10. Cuad~o compa~ativo pa~a 69 moto~es en p~omedio encamizados por mes

P~ensa Hid~áulica MERL-5800

Prec i o $1.247.232 $989.000

Tiempo 79,58 ho~as/mes 5,52 ho~/mes

Costo M. O. $25.226.86 / mes $1 . 749 • 80 / mes

5.6.3 Ventajas de la Me~l-5000 frente a la P~ensa Hid~aulica

Se obse~va una dife~encia de p~ecios de

$1.247.232 - $989.000 = $258.232

Lo que significa un aho~~o de $258.232 en la adquisición de equipo pa~a el proceso de encamisa~.

- El tiempo que se economiza con el nuevo p~oducto es

79.58 Ho~as/mes - 5.52 Ho~as/mes = 74.06 Ho~as/mes

Esto equivale a

«74,06 ho~as / mes) / ( 79,58 ho~as / mes) } x 100% =

93,06 %

Page 58: Estudio de factibilidad para industrializar y

42

El 93,O.:' % de tiempo ocioso que le quedar-la al trabajador,

10 podrla invertir realizando otras tareas y ya no serían

necesarios dos operarios para el "proceso de rectificaci6n".

- Con la MERL-5000 se reducen los costos en :

$25.226.86 / mes $1.749.80 / mes = $23.477.06 / mes

Con la encamisadora de cilindros se economizan transportes

i nn ec esar- i os, porque como se y riespos

anteriormente el proceso se realiza directamente

máquina rectificadora.

5.6.4 Desven ta_j as

explic6

sobre la

Cuando el taller de rectificaci6n es pequeno y no cuenta con

un capital suficiente le es muy costoso la adquisicion de las

dos maquinas y no se Justifica esta inversi6n puesto que para

el tamano de la empresa este ahorro de tiempo no le

significaria poder atender más clientes porque su capacidad

global de trabajo se 10 impide.

Para el ana1isis de precios se deben distinguir Precio

Productor: _____________ $1.099.000

Agente Comercial: _____________ $ 989.000

Precio Productor Es el que la empr-esa M.V.M dá a los

clientes que adquieren la máquina directamente en la fábrica.

Agente Comercial Es el precio anterior, menos el 10% de

descuento dado a la empresa distribuidora.

Page 59: Estudio de factibilidad para industrializar y

6. ESTUDIO TECNICO

De acuerdo a la produccion anual requerida para el proyecto

se analizaron las posibilidades tecnicas para la fabricacion

del producto. Se hizo una descripcion teorica del proceso de

produccion con sus respectivos diagr'amas de flujo, proceso.

Se determinaron los requerimientos de maquinaria y equipo,

materia prima y disponibilidad de los mismos; mano de ob~a

capacitada y no capacitada,

distribucion en planta.

personal administrativo

De acuerdo a los resultados arrojados por el estudio, se

determino el costo del producto.

6.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION DE UNA ENCAMIZADORA

6.1.1 Ci 1 indro

6.1.1.1 Parte externa

Del almacen de materia prima sale un tubo de acero de 3" x 12

5/8, a la sierra mecanica, donde se corta en tramos de

12.5cms, se lleva a la prensa hidraulica donde se expande. En

la parte inferior se introduce a presion y se solda un aro de

Page 60: Estudio de factibilidad para industrializar y

44

3/4 x 5 1/2 x 2 3/4" que ha sido torneado. Se colocan 4

platinas de 1/8 x 3cms como refuerzos (se han cortado en la

sierra); en la parte superior va una t,pa que es un flanche

de 3/4" x 3 1/2". Despues pasa al torno donde se pule la

soldadura. En el taladro se perforan la. entradas.posterior e

interior de aceite al cilindro donde se solda un hexagono de

3/4" x 3 1/2" x 3cms., y hasta aqui la parte externa del

c i 1 i ndro.

6.1.1.2 Parte interna:

La par te in ter'na del c i 1 indI"'o un 4340 de di ametro 11/8" x

46cms. ,que es el eje del cilindro, se lleva al torno donde se

hace una rosca de 1" ordinaria, se tornea y se hace otra

rosca en el extremo.

6.1.1.3 Tapa del cilindro:

La tapa del ci 1 indro: Al uminio diametro 3" x 2" va al torno

donde se le hace una ranura para un o-ring y una caja para

reten e interiormente se coloca otro o-ringo Despues viene el

piston del cilindro: Material fundicion diametro 3 1/2" x 1

1/4", el cual se tornea compl eto.

Acontinuacion se arman los tres: Se mete la tapa en el eje

del cilindro por el extremo posterior a la rosca para no

danar el reten y se coloca una tuerca de 1/2 NF Y se

Page 61: Estudio de factibilidad para industrializar y

45

introduce el piston que lleva un o-ringo Armando manualmente

esta pieza se introduce a presion en la parte exterior del

cilindro. En la tapa del cilindro se coloca un pin para

interiores, para que no se salga la parte interna del

cilindro.

Despues un racor· codo va en el ex tremo de 1 a tapa para una

manguera de 300 libras, y otro racor recto va debajo del aro,

para la manguera de 2000 libras.

El pasador d~ la argolla soporte: Un 9840 de 5/8"G x 6cms.,

se 11 eva al tor·no,

para un pina

luego al taladro donde se hace un agujero

La argolla soporte: Platina de 3/4" SP, se tornea para darle

el exteriQr, luego en el taladro se hacen un par de agujeros

y dos muescas para una guia; En la rectificadora plana se

pule y a continuacion se manda a zincar.

Tuerca de aproximacion: 1020 diametro 2"X 16.5cms., se lleva

al torno donde se le hace una rosca interior de 1", luego se

la hace ranura en la fresa; En el taladro se la hace el

agujero par·a el pasador· y se manda a tratamento de zincado.

Se arma la argolla soporte, pasador de la argolla y tuerca de

aproximacion, se pone un pin y se coloca en el eje del

Page 62: Estudio de factibilidad para industrializar y

cilindro. Asi queda el cilindro para guardar.

6. 1.2 Pasador". para motores en V: 9840 di ametro 11/8" x

14cms.,se tornea, va a taladro para hacer agujeros; En el

torno se hacen unos pasadores pequenos de material 1020 de

3/16" x 1.2cms., y se introducen con sellador. Se rectifica y

se manda a zincar. Despues del zincado se guarda.

6. 1.3 Pasador para motores en 1 i nea: 9840 di ametro 11/8" x

33.5cms., se tornea, se rectifica para que quede bien pulido

y se amnda zincar.

6.1.4 Lamina soporte: Pl atina de 1/8" x 34 x 34cms., se 11 eva

al taladro donde se perforan 20 agujeros para asegurar un

tanque y perforaciones para montar" una bomba, una valvula y

un interruptor; y se hace otro agujero para completar el

nivel de aceite.

En la sierra mecanica se corta una platina soporte de

material galvanizado c-16, el cual se dobla y se solda a la

lamina soporte con soldadura de estano. La lamina se lleva a

pintura.

6.1.5 Bomba ParKer: Se desarma y separan sus piezas, en tapa

y eje. Este ultimo se lleva a torno, donde se recorta y se

lleva a la rectificadora plana donde se le hace un cuadrante

Page 63: Estudio de factibilidad para industrializar y

47

par·a que empalme con el motor·. eda 1 i sto para el ensambl e.

6.1.6 Motor: De 0.9HP., se desarma y separan sus piezas:

Carcaza, tapa superior, eje y tapa inferior. A la tapa

i nfer· i or se 1 e tornea un asi en to, 1 uego se 11 eva a pi n tura

con la carcaza y tapa superior. El eje se lleva a torno donde

se recorta, luego va a la fresa donde se le hace ranura para

que empate con el eje de la bomba.

Los separadores del motor: Guia de 5/8" x 5/16" y una caja

electrica se tornean.

Se monta la bomba a la lamina soporte con un o-ring, dos

tornillos y dos tuercas,se asegura la tapa inferior del motor

con tres tornillos, tres tuercas, guasas y los separadores

del motor. Se monta la caja electrica con dos remaches Pot y

un par de tornillos golosos; Se coloca un filtro para aceite

hidraulico que va del tanque al soporte. En el agujero para

verificar el nivel de aceite va un bushing de bronce y una

purga de 1/4 NPT. En la tapa del motor ya montada, se

introduce la carcaza, se le introduce la tapa superior y se

asegura con tornillos, se le adhiere una flecha de contac y

una placa fotograbada con las instrucciones. El motor se

conec ta al interruptor.

Page 64: Estudio de factibilidad para industrializar y

48

6. 1 • 7 Va 1 vu 1 a

6.1.7.1 Cuerpo de la valvula

Fundicion diametro 3 1/2": en la sierra se cortan tramos de

8.5cms.,va a la fresa donde se le da una planitud; en el

taladro se perforan las salidas y entradas de aceite (11),

luego se rosca con un machuelo a mano para tapar los agujeros

(4) con prisioneros; y se lleva a pintura.

6.1.7.2 Eje de la valvula

Un 9840 di ametro 7/8" x 15cms., va al torno, 1 uego a 1 a fresa

para hacer ranura y pulir, en el taladro se perforan agujeros

para las ent.radas de aceite (3) y para el pasador. Se envia a

la calle para un tratamiento de templado.

Despues del tratamiento de zincado se introduce el eje en el

cuerpo de la valvula, colocando un o-ring' para que no entren

cuerpos extranos y un o-rins para que resista la presion del

aceite.

6.1.8 Palanca

Platina de 1/4" x 1", se corta en sierra a 19cms.,luego va a

fresa donde se hacen dos ranuras, se pule y se pone conica en

la rectificadora plana, se solda un esparrago en el extremo,

se manda a pintura; luego se le hace el pasador de la palanca

con un 9840, diametro 1/2" x 3cms., se lleva al torno donde

se corta y en el taladro se hace una perforacion para un pina

Page 65: Estudio de factibilidad para industrializar y

49

Fuera de este pasador, se coloca un pasador soporte de

ma ter i a.l 1020; di ametro 1/4" x 1 1/2", que se cor ta en torno

y se leperforan dos agujeros en el taladro para unirlo con la

va 1 vu 1 a.

6. 1 .8. 1 Per i 1 1 a

Aluminio diametr'o 1", se corta en sierra a 7cms.,se le hace

una rosca en el torno.

6.1.8.2 Soporte de la palanca

Platina 1020 calibrada 3/8" x 1 1/2", se corta en la sierra

mecanica a 8cms., luego en la fresa se hace una ranura donde

entra la palanca. En el taladro se perfora un agujero donde

va el pasador soprte de la palanca. Se hace una perilla de

aluminio diametro 1" , que se corta en sierra a 7cms., se le

hace una r'osca en el torno para col ocar·l o en el extremo de 1 a

palanca y finalmente se une la palanca al eje de la palanca

por medio del pasador de la palanca.

En la parte inferior de la valvula se coloca un racor recto

para la salida de baja presion, una T de bronce, un racor y

un codo, para montar el manometro y la manguera de alta

presiona

Se asegura la valvula a la platina de 1/8, donde estan

Unillel'SldItd ~lItonomo ~ (}(ciftrttt O".,to 8Ib'j~1l

Page 66: Estudio de factibilidad para industrializar y

50

soportados la bomba yo el motor·. Se le coloca un nuple para la

salida de alta presion con un codo yo un tubo de cobre, para

llegar a un codo de 1/4 NPT, que es la salida de la bomba,

donde sale la presion hacia la valvula.

Acontinuacion se hacen las valvulas de seguridad (2), con un

hexagono 1020 diametro 5/8",

lleva a torno para roscar el

se corta en sierra a 4.8cms.,se

ex tremo,

baja presion yo se hace rosca interior.

que es la entrada

En el taladro se

de

1 e

hacen los desfogues, se le coloca un pisa balin: 1020

diametro 5/16" x lcms., que se ha hecho en el torno, se le

coloca un balin de 1/4", un resorte yo un tornillo.

En las salidas de la valvula se montan las valvulas de

seguridad,

presiona

las cuales permiten que se mantega el nivel

6.1.9 Caja tanque de aceite.

de

Tanque en lamina calibre 18, de 34 x 34cms., va al taladro yo

se la hacen 20 agujeros, sus esquinas se refuerzan con

soldadura de estano para evitar una fuga; despues va a

pintura yo a continuacion se pega un empaque de corcho, se

pone silicona yo se llena el tanque. Esta caja se monta a la

lamina soprote con 20 tornillos.

Page 67: Estudio de factibilidad para industrializar y

51

6.1.10. Carro portatil

Se lleva a pintura, se le colocan ruedas, manijas y tapones,

se monta la lamina soporte en el carro con tornillos, luego

se conectan las mangueras al cilindro con sus amarras; se

colocan los pasadores en el carro se conecta la maquina y se

gradua la presion de las mangueras, asi queda armada la

ENCAMISADORA DE CILNDROS MERL-5000.

Page 68: Estudio de factibilidad para industrializar y

52

6.2 NECESIDADES MAQUINARIA Y EQUIPO

En el. siguiente cuadro se describen las nctcesidaes de

maquinaria y equipo para la produccion de maquinas

encamisadoras de cilindros. El valor de la maquinaria se

omite debedo a que esta se ha depreciado en su totatilidad y

el valor de salvamento es cero.

Esta maquinaria fue adquirida desde el comienzo de la ctmpresa

hace 25 anos. Actualmente se le hace el mantenimiento

necesario para su buen funcionamiento.

Page 69: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABl.A 11.. Necesidadec:, l'Itl.Q\.d.narla y Equino.

============================================================== CANrIDAD : DESCRIf'CION PROVEEDOR ESTADO

:==================:=========================================!

2 !TORNO fABLAMP IMOCON

: BUENO

,------------------------------------------------------------, , t

1 :SIERRA MECANICA FABLAI'lP IMOCON

: BUENO

,------------------------------------------------------------, , 1

:FRESA TALADRO FABLAMP !BUENO

, , I

" , •

,------------------------------------------------------------, , 1

1 :PRENSA HIDRAULICA FAIILAMP IMOCON RET

:I1UENO

,------------------------------------------------------------, , . 1 :TALAD~O FABLAMP

IMOCON RET

, •

!I1UENO

,-----------------------------------------------.------------, 1 •

1 :TALADRO DE ARBOL FAIILAMP IMOCON RET

: BUENO

,------------------------------------------------------------, , ,

1 :RECTIFICADORA PLANA

, ,

F ABLAMP : BUENO CODEP SOCORSA: REf'RESENTS. GUIRUSA LTDA.:

,------------------------------------------------------------, , ,

1 :SOLDADOR ELECTRICO SOLDADORES ELECTRICOS­FRANGAL

: BlIENO

, , I , , I

,------------------------------------------------------------, • 1

1 :SOLDADOR AUTOGENO SOlSEG LTDA. :BUENO

, ,

+------------------------------------------------------------+

Page 70: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 12. Costo Materia Prima Agrupada por Maquina

,-----------------------------------------------------------------------, , , COSlO MATERIA PRIMA

----------------------------------------------------------------------, TUBERIA (CDbre~ Acero~ Lamina. Platina y guia LAOZ)

ALUMINIO

O-RING. RETENES

FUNDIerON y SOLDADURA

TORNILLERIA (Tuercas. tDrnillos~ guascas~ racores. arandelas, prisioneros, purgas~ bushing, T de Bronce, cel.dos y niple).

TANQUE EN LAMINA

BOMBA PARKER

MATERIAL ELECTRICO (Caja electrica. interruptor. ca­ble, pisa cable. tapa caja)

MOTOR

MANOMETRO y MANGUERAS

ACEITE Y FILTRO

OTROS (Pegante. balines~ contac, placa fotQgrabada~ silicQna~ sellador. amarras, empaque, cDrcho~ resorte)

MATERIAL CARRO (Ruedas, Manijas. Tapones. Eje, Tubos. Bandeja, 1020).

PINTURA

. 21.960

7.500

2.100

6.265

104.160

7,830

5,it60

19,000

3,lit0 ,-----------------------------------------------------------------------, , . , ,

T O TAL

,-----------------------------------------------------------------------, , .

Page 71: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABI..A 13. Neces.idades. y Costos de Ma'teda Prima. oara. la f'roducci.on Anual de 49 UNDS.

================================================== MATERIA

PRIMA PRECIO

(49 UNIDS.) PROCEDEN

CIA :================================================!

ltIBEIUA 1,O76.040 t~CIONAL

AU.lI'lINIO 113.92~1 NACIONAL

O-'RJNG~

RETENES 367~500 NACIONAL

FUNDICION y SOl.DAD. 102~900 NACIONAL

TORNILL. 732.550 NACIONAL

lAt~QlIE EN lAMINA 306~985 NACIONAL

MAL ElEC. : 383.67O NACIONAL

MOTOR 3~287~tl10 NACIONAL

MANOI"IETRO MANGUERAS 1,76O.57O NACIONAL

ACEITE Y FILTRO 267.540 NACIONAL

MATERIAL CARRO 931.000 NACIONAL

f'HHURA 153.86O NACIONAL

OTROS 295.470 NACIONAL

BOMBA PARKER 5.103,840 U.S.A.

:===========!====================:==~============~ : T O r AL: 14,883.260 : ================================================z=

Page 72: Estudio de factibilidad para industrializar y

56

Para la adquicision de la materia prima no existe ninguna

dificultad ya que la mayoria de esta es de facil consecucion

en el mercado nacional, exceptuando la BOMBA PARKER que es de

origen estadounidense, pero es comprada al importador.

Los proveedor·es mas impor tan tes son:

MOTORES SIEMENS

FERRETERIAS:

· Antonio Gutierrez

• Torres y Giraldo

· Ferreteria La Grande

· Ferreteria Washington

· Ferretería Santiago de Cali

· Ferretería La Reina

EMAYCO LTDA.

DISTRIBUIDORA VELEZ

CICOL

AGROEMPAQUES

EL COMERCIO ELECTRICO

TORNILLOS INDUSTRIALES

LAGZ

X-SEG

METALEX

FILTROS MAX

Page 73: Estudio de factibilidad para industrializar y

6.3. MANO DE OBRA

Pa~a determina~ la mano de obra directa se tomaron p~omedios de

tiempo~ basaorlose en los procesos que se pueden realizar simulta-

neamente~ para evitar que se forme cuellos de botella.

Para la elaboracion de este producto, se ap~ovechara el tiempo 0-

cioso de los obreros y la subutilizacion de la capacidad insta-

lada. El costo cargado por mano de obra sera entonces la sumato-

ria de los tiempos de los operarios de las distintas maquinas u-

HEzadas en el proceso de fabric.i\cion de la enc.amisadora, multi-

tiplicado por el valor de la hora-hombre.

Cada maquina tiene un Dpera~io asignado como se muestra:

TABLA 14. MANO DE OBRA.

==================================== OPERARIO : MAQUINA =========~=====================!

# 1

ff 2

# ;:;.

tt LI

.. 5

ff 6

.. 7

.. 8

tt 9

tt 10

:TORNO .. 1

:SIERRA MECANICA

:BANCO SOLDADURA !BANCO SIERRA : BANCO" 1 (TORNO)

:PRENSA HIDRAULICA

!TORNO .. 2

:FRESA TALADRO

:TALAI>RO DE ARBOL

: TAl~ADRO

: RECTIFICADORA PLANA

:PINTlIRA

====================================

57

Page 74: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 15. Proqrala para ~roducir cuatro encaaisadoras en un 1e5. Prinr Dia.

==_===s========a======================================a=======az.=== •••• c TIEKPO PROCESO ttAQUH'ARIA : OPERARIO HUlERO

(lUNtn.) : UTILIZADA :OP€RACIOtt : ==========:==============================a===:=:_=====_===== •• ==s=:s:za=!

S0 :TORNEM ARO TORNO I 1 I 1 2

63 : TORNEAR FlAHCKE TORNO t 1 , 1 2

187 : TORNEAR EJE TORNO I 1 • 1

2

27 :TORMEAR TAPA AlUK. TORNO t 1 I 1 2

57 :TORMEAR PISTON TORNO I 1 t 1 2

67 : TORNEAR TUERCA APROX: TORNO' 1 t 1 2

68 :TORNEAR TAPA INTERR.: TORMO I 1 • 1

2 f I , I , f' f f ,

==== ••• :a=:==============================:===== •• ====c:=====:=:a====.a==!

:====================================================:======== .. _======== I TlEKPO I PROCESO KAQUlMARIA : OPERARIO I NUtIERO I , , I InMUTaS I I UTILIZADA I :OPERACION : , I I • :===================-===============:=s========:::======= •• :a:=========:! ,

I

61 :CORTAR TUBO ACERO SIERRA I 2 3

31 :CORTAR PLATINA lIS SIERRA I 2 3

41 :CORTAR PLATINA C-16 SIERRA • 2

3

71 :CORTAR FUKDICIOM SIERRA I 2 3

·n :CORTAR PLATINA 1/4 SIERRA • 2 1

21 :CORTAR AlUKIMIO SIERRA t 2 3

51 :CORTAR PLATINA SIERRA I 2 3

54 :CORTAR KEXAGONO SIERR~ t 2 3

41 :RAWRA FRESA TAL • 6

21

45 :A6U.lERO TAlADRO -1 7 22

=::::==========:===========.====~.s============::=========:z===:=z:=.===~

Page 75: Estudio de factibilidad para industrializar y

=======::===:=======================::==============_c:aaz==aza.aza====== JIEI1PO I PROCESO KAOOINARlA ! OPERARIO I MUttERO , , . . IIIHUTOS ! UTILIZADA I :OPERACION : .

~====:==:==.======:==c=:====.===::===E.:====.======:====z==== •• === •• :_==: 63 !DESAR"AR y SEPARAR MMUAl I 3 1

:PIEIAS "OTOR I , I -,

26 :EXPANDER TUBO ACERO PRENSA HID. I 4 5 I ,

124 :SOLDAR FLAMC. Y-TAPA: IWlUAl I 3 6

91 :TORNEAR Y PULIR EXT.: TORNO I 2 I 5 7

38 !PERFORAR AGUJEROS TAlD. ARBOL I 7 B

42 :SOLDAR KEXAGOKO MANUAL I 3 9

57 :tmtlTAJE IWWAl , 3. l' 6'1 :ItACER RANURAS FRESA TAL , 6 11

===:=====:============:===::::::=:=============::=====-==============a=::

Page 76: Estudio de factibilidad para industrializar y

===:================:======~========::=;:===:a=================::s •• :a:a: TIEI'IPO PROCESO "AQUlMARlA : OPERARIO I gRO I . . , "IMUTOS I UTILIZADA I :OPERACION : , • •

!================ •• ===================================:z===a:======_====! 44 :PINTAR TAPA SUPERIOR: SOPLETE • 11 4

:'1 CARCA1A

44 :PIMTAR TAPA INFERIOR: SOPLETE t 11 23

57 :PINTAR CARROS SOPLETE t 11 24 ~=============================:=======.:==:=====:=======.===-===as======!

!====c===========~::================s=====:===== •• ==== •• =.==:::====a=.=.~ TlEtlPO I PROCESO tlAQUIMARIA : OPERARIO I MUKERO I , I , tfINUTOS ! UTIUZADA I :Of'ERACIOtl : ,

:===a::====::a:c:==z================::::===============--================! 74 :KACER AGUJEROS FRESA TAlDR t b 12

SI :PUllR ARGOlLA RCTF. PUM t ~ 13

37 :HACER AGUJEROS FRESA lAlDR I b 14 ;PASADOR MOTOR EN V

42 :RECTIFICAR PASADOR RCTF. PUMA I ~ 1S

2b : SELLAR KAMUAl I '3 16

44 :PUlIR PASADORES RCTF. PLANA . , 17 :~TORES EN LINEA

34 :HACER RANURAS CUERPO: FRESA fALDR I b lS :DE LA VALVULA

32 !AGUJEROS CUERPO VAlV: FRESA TAlIlR • b 19

151 :ROSCAR CON KACHUElO : BANCO SOlDo I 3 21 :COlOCAR PRISIONERO I ,

:===============:a====:============================.=:==== •• ::==========!

MOTAl El dia 2. se en~ian las siguientes niezas a zinear: Dos pasadores, argolla y tuerca.

A te.plado: Cuerpo y Eje de la Valvula

Page 77: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 17. Tercer Dia.

~===:=:=================:=======:==========.=====::===============c:====:

TlE"PO IUMUTllS :

Pft6CESO MQUlttARIA UTILIZADA

: OPERARIO HUKERO :OPERACIOM :

:=======::==:===================~====c:====:=====:====:============:====:

183- :PERFllRAR AGUJEROS EN: TAlDR. MB. I 7 25 :LA/UNA SOPORTE

11~ :nQBlAR y SOLDAR BAtlCO stlLD. I '3 26 :lMtMA SOPORTE

~4 :HACER RANURA PALANCA! FRESA TLDR. • 6 28

48 \PONER CONICO PALANCA! RClF. PLANA I , 2'

55 :SOlDAR ESPARRAGO BAtltO SOlO. I '3 31

61 :A6UJEROS CAJA TANQUE! lLOR. ARB. • 7 32 :DE ACEITE

29 :SOlDAR REFUERZOS BAMCO SOLO. I '3 33

:==============:sc:========================:=======:z&a==a=========_====!

~==z=================:==::=======:=.==:=:=============:======_===_======! HEKPO IUMUTOS :

PROCESO KAOUlKARIA UTILIZADA

: OPERAR 10 MUHERO : Of'ERACIOtl :

!================================================::=================:=::!

:PIMlAR LAMINA SOPLETE t 11 27

:PIMTAR PAlAKCA SOPLETE t 11 31

~:=========.===:====:================.===.==&====.=======:=:::===: •• :.==:

Page 78: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 18. Cuarto Dia.

~=======.=======:====:==:=========:==========:===:=:===:================! , , TIeMPO MINUTOS :

PROCESO MAQUINARIA UTILIZADA

: OPERARlO :OPERACIOM :

~:===============::==:===:=:==:===:= ... ====================a========:.::!

37 \AGUJERO PAS.ARGOlLA fRESa TAl. a ti 35

~ :ARItAR CILINDRO BtO. SOLDa I 3 36

6'3 : DESARMR BOHBA BCO.' 1 I '3 37

36 :CORTAR EJE BOHBA TORKIl • 1 , 1 38

23 !HACER CUADRANTE RECT. PLAMA , '1 39

46 :TAPA BOMBA. ROSCAR DCO •• 1 I 3 41 :CON !tACHUElO

1'38 :TAPA BDltBA. ROSCAR BCD. I 1 I 3 41 : COM HACHUELa

34 :RANURA EJE HOTOR FRES. TAl. I 6 41

'1' :KONTAJE LAKlNA HOTOR: BCD. SOlD. I '3 42 :BttBA, CAJA TQUE At. : , • , , • , , , , I

:=======:============_==========_.2============= •• ======a.========_.==_.:

:==========================:===========:=:======= •• :=: •• a •••• :_::::= •••• ! I I TlEl'IPO

IUMUTOS : PROCESO ftAOUIKARIA : OPERARIO : HUllERO

: UTILIZADA: :OPERACIOM ! !=======:s:====ss=======:=:===========c: •• =_:s=====:::== •• =====z.=======:

149 !PINTAR CAJA TANQUE SOPlETE • 11 34 :DE AtEI. v CUERo VAl:

~:==:========::=:===:==:==z==:===:=======s===========s=======:::========!

Page 79: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 19, Quinto Dia.

:========================================s:==========_======ca====== •• ==: TIE"PO PROCESO , ttAllUltcAR lA : OPERARIO , _RO I , I I

MINUTOS : I UTILIZADA I :OPERACIOM : , I

:=============::=======================a========_============z:==_======:

24 :IMTRODUCIR RETEN V eCO.SOLD. • 3 43 :V O-RIM6.UNIR CUERPO: : V EJE DE LA l/Al I/ULA

99 :ROSCAR PERILLA TORMO I 2 I 5 44

46 :PERFORAR PASADOR FRES. TAl. I ti 45 :PALANCA V PASADOR :SOPORTE DE LA PAlAM.:

35 : RANURA SOP. PALANCA FRES. TAL. I (, 46

39 :A6UJERO SOP. PlUM. FRES. TAl. I (, 47

147 :~AJE I/ALVULA EN BCO.SOLD. I 3 48 :EL CUERPO

71 :ROSCAR EXTROO VAl- TORMO I 2 t 5 49 :VULAS DE SEGURIDAD

54 :KACER AGUJERO VAl- TAlADRO 16 5. :VUlA DE SEGURIDAD

:==2================================.= •••• =====a===_============ ..... ===:

Page 80: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 21. Sexto Dia.

!======================_=======:_=====: •• ==============a===s==== ... ==a==! TIEMPO PROCESO ftAQUIMARIA : OPERARIO I MUKERO I

IUNUTOS : UTILIZADA :OPERACUlM : !:==:==:=====~======================:====:=========::=.:sa==============!

74

41

/)5

/)2

16

15

61

!HOHTAJE V SRADUACION: :DE KAttGUERAS

:PONER EKPAQUE SIll-:COKA y LLEtCAR TAMIJUE: :DE ACEllE

:KOtlTAR CAJA TAtlIIDE :OE ACEITE CON El : CUERPO

:KONTAR CUERPO CON :CARRO PORTATIL.PONER! :RUEDAS."AtlIJAS y :TAPOMES

:POMER "AHGUERAS CON !AMARRAS y CONECTAR :KAGUINA

:POMER PASADORES EN : CARRO

: INSPECCIOK I ,

, I

BCO.EHSAH. • 3

51

BCO.EMSAK. • 3

52

BCO.EHSAK. t 3 53

BCO. EII5AH. • 3

54

BCO. EHSA". I 3 55

BCO. ENSAK. • 5

56

• , I f f r f ,

!====== ••••••• ==============================_====.===.s====.s ••• : ..... ==:

Page 81: Estudio de factibilidad para industrializar y

6.3.1. Total Horas Trabajadas por Operario

TABLA 21. Operario M 1.

~================================= DIA HORAS

TRABAJAl}AS :================================:

DIA 1 9.13

DIA 2 9.13

DIA 4 0.60

:================================: TOTAL 18.87

!================================!

TABLA 22. Operario" 2

:================================= DIA HORAS

TRABAJADAS :===-=~===c=======================!

I>IA 1

!=============-===================!

HHAL 5.55

!================================:

Page 82: Estudio de factibilidad para industrializar y

TA8LA 25. Operario ~ 3.

:================================= DIA HORAS

TRABAJADAS ~================================!

lHA 1 4.77

DlA 2 ;~.95

DlA :~ 3.32

DlA 4 5.B2

DlA 5 2.8S

DlA 6 5.67

:================================:

TOTAL 26.37

:========================~=======!

TABLA 24. Operario" 4.

~================================= DIA HORAS

TRABA~YADAS

:================================:

DIA 1 0.43

!================================:

TOTAL 0.43

!================================!

Page 83: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 25. Operario ~ 5.

:================================= DIA HORAS

TRABAJADAS !================================:

DIA 1 1.52

DIA ~I 2.f:l3

:========================~=======~

TOTAL 4.35

~================================:

TABLA 26. Operario " 6.

:================================= DIA HORAS

TRABAJADAS ~================================:

DIA 1 1.90

DIA 2 1.72

DIA 3 0.57

DIA 4 0.5'7

DIA 5 2.03

!================================:

TOlAL 6.78

:================================!

Page 84: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 27. Operario" 7

!================================= DlA HORAS

TRABAJADAS :================================:

DlA 1 0.75

DlA 3 4.07 !================================:

TO·TAL 4.82 !================================:

TABLA 28. Operario" a

!================================= DlA HORAS

1 RAB~IJADAS :================================:

, I

DIA 1

DlA 5

0.50

0.90 I ,

" , :================================~ I I

TOTAL 1.40

:================================!

TABLA 29. Operario * 9

~================================= DlA HORAS

TRABAJADAS :================================! I

• I . DlA 2

DlA 3

DIA 4

2.07

0.80

0.38

!================================: I I

TOTAL 3.25 : I ,

!========.========================~

Page 85: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 30. Dperario M 10

:================================= DlA HORAS

TRABA.JADAS :================================!

DIA 2

DIA ;) 2.93

DIA q 2.40

:================================!

TOTAL 7.75

!===================-=============:

TOTAL HORAS HOMBRE

Page 86: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 31. Determinacion Valor Mano de Obra

:--------------------------------------------------:C O N C E P T ü VALOR MES ,-------------------------------------------------, • •

: Sa lc!ri o Base $75,000.00

:Cesantia $12.000.00 16. 00~~

: \Jacaciones ;4,725.00 6. ~~0~~

: Intereses 17 .30~,

:Primas ;7,050.00 '7 .40~,

:Suhsidio : Transporte · · $14,787.00

:Segul'"o :Socid · · $10,771.25

13. 50:~

: Comfamilial'" :y Sena $7,180.83

9 .00~,

:-------------------------------------------------: :TOTAL VALOR !DEVENGADO/MES '$123,590.08 : ,-------------------------------------------------, , , !VAlOR HORA-HOMBRE :(1/0 HORAS EFECTIVAS : TRABA~tADAS) $727.00 ,-------------------------------------------------, , .

Page 87: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 32. Costo de Mano de Obra Incurrido en la Fabricacion de 04 Maquinas

,------------------------------------------------, • • : COSTO DE MANO DE OBRA PARA 04 MAQUINAS ,------------------------------------------------, , , : OPERARIO # 1 $13~716.07 :

OPERARIO # :2 $4.034.8~

OPERARIO # "o, ~\ $19 .168.~8

OPERARIO # 4 $315.03

OPERARIO 44 5 $3.162.45

OPERAf<IO # 6 $4,931.49

OPERARIO .. ? $3~501.72

OPERARIO .. 8 'U ,017.80

OPERARIO .. 9 $2,362.75

OPERARIO 44 10 .5~634 .. 25

,------------------------------------------------, I ,

VALOR TOTAL : MANO DE OBRA : PARA 04 Et.JCA. 1i57~845.00

,------------------------------------------------, I ,

~ VALOR M.O.D. : POR ENCAMIS. ,------------------------------------------------, , ,

,

Page 88: Estudio de factibilidad para industrializar y

6.3.2. Hor~s Maquina ReQueridas para la Produccion de q Encamisadoras.

TABLA 33. Fresa Taladro.

,------------------------------------, I • , , No. OPERACION

HORAS : MAQUINA :

,------------------------------------, , . 11 1.15 12 1 r~":" ... ,} 14 0.62 18 0.57 19 0.53 21 0.68 28 0.57 3~, 0.62 41 0.57 45 0.80 46 0.58 47 0.6~

:--------------------~---------------: roTAL 8.57 :

,------------------------------------, • •

TABl.A 3i¡. Prensa Hidraulica

:------------------------------------: , • No. HORAS :

OPERACION MAQUINA : ,------------------------------------, · ,

0.43 : ,------------------------------------, I •

!TOTAL 0.43 : :------------------------------------:

TABLA 35. Taladro

:------------------------------------: No. HORAS :

OPERACION MAQUINA: :------------------------------------:

08 50

0.50 : 0.90 :

:------------------------------------: TOTAL 1.40 :

,------------------------------------, · ,

Page 89: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 36. raladro de Arbol

,------------------------------------, , . HORAS :

MAQUINA : ,------------------------------------, , ,

22 0.75 : 25 3.05 : 32 1.02 :

,------------------------------------, , , TOTAL 4.82 :

,------------------------------------, · ,

TABLA 37. Rectificadora Plana

,------------------------------------, • I

No. HORAS : UPERACION MAQUINA :

,------------------------------------, I I

1.33 : 0.70

13 15 17 0.73 :

0.80 : ,39 0.38 :

29

,------------------------------------, , , , • TOTAL 3.95 : :------------------------------------:

TABLA 38. Torno ~ 1

,------------------------------------, I •

No. HORAS : OPERACION MAQUINA :

:------------------------------------: 02 38

18.50 : 0.60 :

,------------------------------------, , . TOlAL 19.10 :

,------------~-----------------------, , . TABLA 39. Torno t4 2

,------------------------------------, , ,

, , t.Jo •

OPERACION HORAS :

MAQUINA : ,------------------------------------, I ,

07 44 49

1.52 1. .65 !. 1.18 :

,------------------------------------, , , TOTAL 4.35 !

,------------------------------------, , I

Page 90: Estudio de factibilidad para industrializar y

TABLA 40. Sierra Mecanica

:------------------------------------! I •

No. OPERACION

HORAS : MAQUINA :

:------------------------------------: 6.50 :

,------------------------------------, I ,

TOTAL 6.50 : ,------------------------------------, , .

TOTAL HORAS MAQUINA 49.12

Page 91: Estudio de factibilidad para industrializar y

75

":'.4. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION.

Para el calc~lo de los costos indirectos de fabricacion de la maquina

encamisadora de cilindros~ se as~mieron las mismas tasas aplicadas en

las actuales operaciones de la CompaRia, excluyendo la depreciacion~

por corresponder a un costo fijo de infraestructura. el cual ya esta

absorbido.

TABLA 41. Costos Indirectos de Fabritacion de la Encatisadora de Cilindros KERL 5 ... (Proyectados a precios cOBstantes de 1991).

1.992 1.~4

"aterial de E'paque 424,622 451,621 416,617 512,614 Merra.ientas y SUlinistros 1,b28,2~4 1,127,985 1.827,677 1,927,368 COIhustibles 82,119 87,13' 92.'51 97,112 Servicios Contrato a Terceros 2,871,771 '3,'47,594 3,223,416 3,3",239 Eleento5 de ConSUltO 1,551,455 1,646,442 1,741,42'1 1,836,416 Kantrnirtiento 612,175 649,655 687,135 724,615' Servicios 513,782 534,625 565,46' 596,313

T (} TAL

531,271 2,161,291

113,766 3,633,669 1,963,165

774,589 637,438

Page 92: Estudio de factibilidad para industrializar y

NUMERO

OPEltAClOtlES O 56

TItAIISPOItTES C> 71

INSPECCIONES O 2-

RETRASOS D 12

tlLMACENAoIE \l 6

FIGURA~. DIAGRAMA DE FLUJO

DETALLES DEL o· I ,-~/

,: f1 OBSERVAC IONES METOOO ,. .,1 I

II EN ALMACEN IIOTOR DE O., "P. MOTOR Y PIEZAS 'TRlfASICO. PIEZA' PARA TORNEAR EfI ALIIACEN ARO DI 1/4a. I/Z 4140 DIAII

U/'a4e CII •• ALUMINIO DlAII •• -aZ-

I 'UNCION DIAII. I I/Z a 1 1/4. 1020 DJ~II. Z" a I .. e CIIS ... 40 DIAII

DIAII e/8a1S/le .840 DlAII. 7/ .. le CIIS 1840 DIAII.

I I/Z 1020 DIAII. 1/4 al/Z I020DIAII. 15Jle.1 CMS 8140 DIAM.

l/a a auca IMO OlA ... l/a a 14 CIII 1020 DIAII.

/ I/ .. a LZ CIIS

lo lANCO N.I -º-DISARIIAR III010R y

~ EII CARCAZA TAPA .UPERIOR E

SEPA,AR SUS PIIZAS

i'-... lllFEIIIOR y IoIE

, ~

~ '8 CARCAZA Y TAPA SUPERIOR QUEDAN ESPIRA O EL IARCO No t PARA LLEVARLAS

A PINTURA

O TAPA INFERIOR Y 1011 DEL MOTOR

A BANCO DE TORNO Y LAS DE IIAS PIEZA S QUE SE

SACARON DE ALMA.

Page 93: Estudio de factibilidad para industrializar y

TOIUllAR CADA PII-

8- NO HAY TRANSPORTE PORQUE DE IANCO A ~ CON SU RESPECTI TORNO HAY I _TItO DI DIITAIICIA VA MEDIDA ~ -r-- SI ALMACINA IN IANCO DI TORNO PARA A ALMACEN N.2 ;W CUANDO SE RIQUIEItA CADA PIEZA.

HV CARCAZA Y TAPA SUPUIOR. EN BANCO N. I v---A "NTURA D p.aTAa CAaCAZAY TAPA SUNa,.,.. .. MOTO. @: V --r---r8 SI "ECA Y ESPERA PARA CUAIlDO SE SECADO

ARMI MOTOIt

DE ALMACEII 11. I

lY Tuao DE ACEitO DE S".'2 "1 PLATIllA l/l.'" PLATillA MATERIAL eALYAIIIZADO

PIEZAS PARA e-le PUNDICION DIAM •• '/2 LINeOTE CORTAR. - V

PLATINA ./.al"ALUMINIO DIAII.I/' PLATillA .020 CALIIRE S/I. 1/2

../'" EXAIONO 1020 DIA .. e/.

A IAII CO 11. 2 9' EN SIERItA SE CORrA

GX V

110 HAY TRANSPORTE PORQUE DEIANCO A SU RESPECTIVA MEDIDA r--. IIIRItA HAY I MITRO DI DISTANCIA

SE ALMACEIIAN PIE- -r--ZAS CORTADAS ~

SE ALMACENAN EN UNCO No 2 DE SIOItA

9" ¡...---

TUBO DI ÁCERO ."sI2 1/1 YA CORTADO A PRIIlSA tlDltAUUCA

IXNIIOIIt EII Pltlll8A GX A BAIICO DlICILDADURA O 111 IAllCO DI IOL DA- ~ HV ESPERA PARA UNIRSI CON LAS

DURA. SIIUIEIITES PIEZAS

DI ALMACEN 11.2

~ ARO DE S/4d 1/21&2 1/4

ARO Y f'LANCHE FLANCHI DE 1/4 s 11/2 YA 1O .. UOOS -A BAIICO DE SOLDA-

~ ---. DURA

EN IAIICO DE SOLDA "" HV PAlIA UNIRlE CON IL TUBO DI ACEitO DURA.

DI ALMACEN 11.1

-~ PLATIlla DE ./ .... 1" YA CORTADOS PLATINA 1/1

A IANCO DI SOL- 9 ~

DAtvRA

INTRODUCIR A PRE @ V

SE INTRODUCEN A PREIION LAS PLATIllAS ti 011 Y 80L DAR IL FUCHI Y EL ARO IN IL TUIO DI

ACIItO y I1 10LDA PAR" PCltMAIt ASI LA PAItT •• XT •• IOR DEL CILINDRO.

Page 94: Estudio de factibilidad para industrializar y

A TO .... &lIT • .. n .... O .. CIL ... DIlO

~ / rR y TOIINUR aTE.OREI

lOIIIEAR IWIIRA PAU PlN D ".NO

'-a TaLAD ... a.,. nnr ... O .. ClUlloao .... ..,.. ........ IIOS (i52 IlUlllWAR III'IUDA DI M:EITI TALa DIlO

A IlANCO DI SOLDADURA C> <!S2

.,.. SOLDAR EXAecHO SOLDAR aAeoNo .,..X 1/2 a 1 CMS

IN BANCO DI SOLDA" -- ............... -B IIPIRA PARA UNIRSE CON LAS

DURA SIIUIINTII PIIZAI

~ 4140 DlAM. 11/1 .... CMS. ALUMINIO DIA ...

111 ALMA Cal N.2 .-a2- I'UNDICION DIAM. S '/2 a , 1/4

-~ A IANCO DI SOLDADURA D PARTI INTIR"A DIL CILINDRO

INTRODUCIR A PRDIO" V IIITIIODUCIR A "'1110" LA PARTI INTER Y MONT_ RA DEL CILINDRO EN LA PARTE EXTE-

R.OR DEL CILINDRO

~ COLOCAR 2 o RINI DI l/le. S-a2 S/8.1

O RINI I/lal/4al.

I RITER ~ I/Z. la 1/4.

I TlJERCA 1/2 N F. I PIII PARA I..,..RIORU DlAM. 1Xft.

"'" IVI

"4 CODO ti ..... t/4 NYLON

'" EN IAIlCO DE " '8 UPIRA DI LAS PIEZAS NECESARIAS

10LDADURA PARA 'ORMAR 11. CILINDRO.

~ tolO DIAM. Z- all.1 CMI. TUERCA 111

DI AL MACEN Me 2 APROXtMACION

--- PLATINA 1/4 SP ARlOLLA SOPORTE

.

19 r-- LA TUERca DI APROXIMACION y LA

A 'RISA TALADRO A"OLLA DE 8OPORTE.

HACER RANURA

~ NO IlAY TRANSPORTI PORGUE el HACEN

HACER AIINIRO LAI ~RACIO"" 11 y 12 EN LA IIISIIA .a MAQUillA

\ -....... --..... LA TUERCA DE APROXIMACICIN QUEDA EN ESPERA 'IV IlPERA PARA UNIRlE CON LA ARtoLLA

\ DIE 80P0RTL

A RECTIFlCADOU

9> PLANA LA ARtoLLA SOPORTI

PULIR UCTI.ICADO @ ItA PLANA

Page 95: Estudio de factibilidad para industrializar y

A IANCO Me' ~Q

'" HV .a"lM A .. SU TIlAIDA LA T_A • .,.,. .. DI

1M IMCOMe'. AI'!lOXIMaClOR "a ..... LL.YADAa ",.zaa a LA caLL.

UPERA. ~ ~

A IANCO N. , . Q TRATAMIENTO DE ZUlo ............. KD TU •• ca D. AI'IIOlCIllACIGII Y UULLA LUYaDaa

CADO EN LA CALLE. a LA CALU A T.ATalll.IITO • ZIICADO

I

~ 9840 DlAlI.avl.14CNS YA TO .... EADO

DE ALMACEN N. 2. PASADORES PARA MOTORES 111 v.

9 ¡....---

A fRElA TALADRO.

e: V HACER AlU 01 ERO.

"-

A RECTIPlCADORA PLANA 9 &

V RECTIFICAR.

A 8AHCO DI SOLDA Q DURA.

EN BANCO DE SOLDA --~ ISPlRA PARA SER UIlIDO 0011 L.A DURA. .. ALII~" .... ~

811U I EltTE PIEZA-

A IAMCO DE IOLDADU 9 itA

~ V SE SELLA 1020 EN EL PASADOR PAlIA

SELUR MOTORES EII V. --EN BANCO DE SOLDA· ----~ UPERA PARA SER LLEVADO ..IU1'f1'O COft

DURA PASADOR PARA MOTORES 1ft LINEA

J7 SNt40 DIAII. 1/1 .... 1 CMa. PASADOR

DE ALIMACO ... 2 MOTORES EII LIREA

A RECTIFICADORA 9 PLAIIA.

PUUR EN IECTIPI e:: V CADORA PLANA ~

A BAIICO 11.1 Q ............. ~

EN ESPERA PARA SER LLEVADO' A LO' DI IAIICO 11.1 PASADORES EN V

EN BANCO DE SOLDA ~ PASADO R PARA IIOTORES .11 V DURA ~ A IAIICO Me 1 Ó

Page 96: Estudio de factibilidad para industrializar y

· TRATAMIENTO DE PASADOR MOTORES EN V Y IIOTORIS ZINCADO IN LA ~ E" LUID CALLE / LLIVADOS A LA CALLE PAltA TRATANIIJI10

DE ZINCADO.

A BANCO IlIINSMa.E Q AL1IACEN DI PRODUCTOIIII PltOCUO

IN IlANCO DE EII--.E W EN ALMACU PAIADORa MitA MOTORII pp lEN V Y 111 LINEA.

DI ALMACEN N •• :ff FUND1CIO N DIA.... ./2 UMOTI CUERPO DE LA VALV .... A.

A 'RISA TALADRO g HACER llANURA ~ HACER AelJ"IROS ~ Aeu.aEROS SALIPA V ENTRADA DE .cEm

A BANCO DE toLDADURA 9 @~

.. ca .... U __ LO y OOLOCA • a pa,-ROSCAR •• O .... OS ... ,/l •• a¿e .C

'·N'81O ••• a/e.c. ~

A IANCOflo' C< PARA DI ALU SIR LLEVADO A 1.A CALLE

TRATAMIINTO DE TIII -..... HV PUDO D LA CALLE

111 ALUCI .. No Z ~ IMODlAM. 7taallCII .. OlLA VALVIILA -A NESA TALADRO -9 'RESAR RAftUltA Y ~v PULIR

PIRFORM AeU.IER08 ~ A IANCO ... I C< MitA DI ALLI SER LLEVADO A LA CALLE

TRATAMIENTO DI! -......... --ID TEMPLADOE" CALLE

IN ALMA"N ... 2 LW •• 0 DIAII. T/I. 11 CM. E.II VALWLA -9

~

A PINTURA

,.NTAR TAPA ~ ~

r-.... SIECAR

r---. H!) SECADO Y ESPlltA A QUI SI MI CE"'" EII EL PROCESO

DE ALMACE ..... I v--' rw CARRO PORTATIL ~

A PI .. TURA Ó

Page 97: Estudio de factibilidad para industrializar y

· A PINTURA

PINTAR CARRO FOR11lTIL @ '--.. ---HV SECADO Y ES PERA A QUE SE NECESITE EN

SECAR EL PIIOCESO

DE ALIIACIII "'1 ~ PLATINA 1/8. 54 .a .. LAMINA SOPORTE

A TALADRO DE ARBOL ~ PERFORAR AGUJEROS EX

~

A aANCO No2 SIERRA 9 DOIIDE ESTAN MATERIALES YA CORTADOS

DOBLAR Y SOLDAR ~ .. DOeLA E" EL 8AIICO ""A .... ATIIIA .. MAft MAL ULVAIII2ADO-le .... 'lA UTA coaTADA y .. ~DA.II LA ..... IOl'OaTl

A PINTURA 9 PINTAR LAMINA e:. ............. SECAR

............. ~ ESPERA PARA UNIRlE CON LAS DEIIAS PIEZAS.

DI ALIlACEN ha ~ PLATINA 1/4. ,. PALANCA

A FRESA TALADRO ~ HACER IWIJRA IN PRESA e:: A RECTIFICADORA r> 'LANA FONER CONICO EN .<3<" RECTIFICADORA PLANA

A BANCO DE SOLDADURA 9 SOLDAR ESPARRAeo 9( ESPARRAea DE 1/1 .c. I l/a ••

'-

A PINTURA r> PINTAR PALA"CA e ..........

SECAR -......... rB ESPERA PARA UNIRSE CON LAS DEIIAS

PIEZAS

DE AUIACE ..... ' :I7 TANQUE EN LAMINA CALlaRE l. M.a4 CAofA TA .. QUE DE ACEITE

A TALADRO DE ARBOL 9 uc. ... ...-TALAIMlO (u-X A ltANCO DE IOLDADURA D

Page 98: Estudio de factibilidad para industrializar y

~. lE SOLDA COII toLDADURA DI aTAIlO SOLDAR LAS "U'UI COIIO IIIIPUUIO

A PINTURA 9 PIIII'AR CAoIA TAROUII

~ ¡;7

DE ACEITII -... ---.... re IlPERA UN"'E COfI LAS DIIIAS _ECAII PlIZAS.

lY .. 40 OlA .... ". •• CIII. PAIADOR DI LA DI ALIIACIII R. 2 ARIOLLA SOPORTE -

9" ---A 'IlESA TALA DIlO

MACE" AlU "IIR o s: A IlANCO SOLDADURA C1 AR.R YPONn ! CON LA ESPERA 2 Y. Y LA AIIIOLLA

Plll IOPORTII • AR'" IR EL C'L'RDIIO DI LA "'U'IRTE"'REIIA:A PARTE DEL

~ CILUIDIO .: aTA IN aPEllA 2 'E LE COLOCA LA TUERCA DE APROJC.MACIOft LA ARtoLLA SOPORTE y EL PASADOR DE LA ARIOL LA SOPORTI COIt UR PlN l/l. ,.

1\ AIANCO II8A_LI ~ EL CH..IIDao YA ARIIADO

t-- -- IL C'L'R'" YA ARIlADO QUEDA •• IN MNCO DI DlMMa) "W ALMACEN PARA LUEGO ARIIAR LA ,MAQUIU

EN 4'UlA OER 11.1 ~ rw aOMU PAlICI .. ....-A .... CO .... 9

V

~ Sil HUII ... Y 111M TAPA Y E.tE.LA TAPA QUIlDA EII aAIICO RAM SUB PIIZAS r--.....

\ ~ ~ LA TAPA DI LA IOMIA lE QUI DA IN .N

111 1A1ICO", I r\ COPA. HAca OPEIAC'ON 40

A TORNO EL ... I DI ~ LA BOlillA

17

®:: CORTAR ... 11 U TORIO

A RECTIFICA DORA ~ PLAIIA IL 110111

HACER CUADRANTI @Y /

IN RECT PLAM

Page 99: Estudio de factibilidad para industrializar y

A BANeo DE SOLDADU -Q RA

E" llANeo DE IOLDADU -........ i!) E" 'SPERA DE LAS SlIUIENTEI PIEZAS

RA PIUlA U .. I.SE

EN 8A .. CO ".1 .........--K!) TAM DE LA .-IA

IIOICAR y LAVO cotI e ~ ACM EN BANCO_ r--...

A BANCO DE .". .......... Q ............... KV EN ESPERA DE LAI SleUIBlTaS PIEZAS

'N BANCO DE SOLDADURA PARA UNIRlE

D ALMAClEN N.2 lY EoIE DEL MOTOR

A fRESA T-.A.,..O r;> EX

V HACER RANURA

"-A BAftCO DE SOI.DADURA Q

............... KV ESPERA SlIUIENTEI PIEZAS PARA UNIRlE DI BANCO DE SOLDADURA

'N ALIlACEN",2 ~ GUIA !Va SEPARADORES DEL MOTOR - CA"A ELECTRICA

A BAIIICODE SOLDADURA Q EN IAIICODE SOLIIAIIU~ '" ~ lEN OPERA PARA EL MONTA"E

EN PI"TURA CARCAZA ~ CARCA%A Y TAPA SUPERIOR DEL MOTOR Y tAPA SUPERIOR ~ QUE ESTABAN ... ,I .. TUIIA -,. BAIICO DE SOLDADURA rQ: DI BAIlCODE IOLDMURA

............... ~ .R ElPEIIA PAU EL MOIfTAJE

EN PINTURA ~ HV TAPA INFERIOR DEL MOTOR

A BAI'tCO .. IOLDADURA 9 NO"TAJE CON MATE / TODOS LOS MATERIALES QUE lE ENCUENTRAN RIALES lEN IANCO DE SOLDADURA SE MONTAfIl DE

LA SleUIEfIlTE MANERA: SE MONTA LA ¿ BOMBA Y EL MOTOR CON SUS ~.ADO" LA CA"A ELECTR ICA y EL PI&.: SE ASE-eUllA COR DO' TORNILLO, DE l/l. NC • 11/2 EXAeOIIOS,2 TUE.CAI DE 1/1. Re. I BUSHIN DE BIIONCE S¡'.'al/4 Np I PU.'A DE 1/4 NP. S TORNILLOS 1,4 NC • I EXA8OII0.S TUERCAS DE 1/411C \

EXAtoNO I eUASAS DE 1/4 DE SE"'RIDAD PLECHA DE CONTAC. PLACA POTO •• ABADA

Page 100: Estudio de factibilidad para industrializar y

· 8 EN ESPERA PARA MONTAJE S18U1E1n'E

~ BA"CODE 80LDADURA

E" LA CALLE ZlNCAOO ./"" rID CUERPO DE LA VALVULA

ABANCO DE SOLDADURA Q EN .... oo DE SOLDADURA ~ ~ OPERA PARA UNiRlE CON EL &olE DE LA

VALVULA

EN LA CALLE ZINCADO ..,./ KV EL I!oIE DE LA VALVULA

A UNCODE SOLDADURA 9 INTRODUCIR Y COiDCAR

& V

RE TEN 0- Rllle EL E.lE DE LA VALVULA SE UIIE CON EL CUERPO DE LA VALVULA CON UN

~ lITEN DE 1/4.1 1/4. 1/4 Y UN O 11111. l/l. 11/4

DI BANCO DE SOLDADURA "-~ EN E"IIRA CUERPO Y E.lE DE LA VALVULA YA UNIDOS PARA SER IIOII1'ADO'

!JI PINTUIIA PALANCA ./ ~

A IANCODEIOLDADURA Q EN8A11CO .. IOLDADURA ~ HV ,ALANCA ER ESPERA PAliA MONTA.lE

COI! LAS DEMAI PlEZAI

lY ALUMINIO DIAII. 1/1 PERILLA DE LA EN ALltACEN No a PALANCA

A TORNO PERILLA DE 9 ~

LA PALANCA

,EX V

ROSCAR DI EL TORNO

A8ANCODE SOLDADURA Q ENBANCO ..... " HV PERILLA DII LA 'ALAIICA EII E"ERA

'ARA MOIITA ...

~ • 140 DlAM. 1/2 PASADOR DE 'ALMCA

EN ALNACIIN 11.2 1020 D .... 1/411 1/2 MSADOR SOPORTE DE - LA 'AL ANCA YA TORNEADO

e/ ¡...---

A nOA TALADRO

EX V

HACER ,.POItACIOIIU

A .. IICO DE 8GI.DlDU ... C¿ IENItAllCO ...... DURA

~ H!) EN ESPERA DE LA' IIIUIEIITEI PIEZAS 'ARA UNIRSE CON TODA' LAS DEMAS QUE ESTAR EN 8ARCO DE SOLDADURA

Page 101: Estudio de factibilidad para industrializar y

~ PLATillA 1020 CALlIRE 1/1

aN ALMACEM Nea - SOPORTI DI MLAIICA

9 ~ ,. fRISA TALADRO SOPORTE DI PALANCA

HACER RAMURA AL SO ~~ PORTI DI LA PALAN CA.

HACER AIUJERO 8. A IlANCO DE SOLDA.,.A ~2;>

MONTAJI DI YALYU / CON TODOS LOS MATERIALES QUE SI EN LA EN LAMIIIA CUENTRAM EN EL BAIICO DE SOLDADURA

SI REALIZA IL MONTAJE DI LA seT.,.MANI. RA:SEUNE LA PALANCA Y LA PERILLA CON EL SOPORTE DI LA PALANCA POR MIDIO DIL PAIADOR DI LA PALANCA, u· TA A SU YEZ 1I UMI CO" ELcuaRPO Da LA VALYULA POR MEDlO DEL PASADOR eopOlITE Da LA PALAllCA Y SE AIE.URA LA YALWLA A LA LANillA 8OPOItTE CON: I P"l DIAN. 1".,- a TOR'ULLOS DE 1/4. a/4, a I U ASA 8 DE 1/4, I TUERCA

•• DE 1/4,1 't DE IROIICE,aRACORES

RECT08 Da 1/4 .1/4 "" I CODO DE I V4 I MAIlOMETRO,IIIA.ldERADI aoGLBS. 11IA1I.UIRA DI rooo L'" I o..RI ... DE 1/18d./8.a TO .. ILL08,1/4I1Cal!2IXA.

~ 11 TUERCAe 1/4 IIC. 1 .. IPLE DI ala MPT.

I CODODE 8II011CE DE 1/4 .PTal/aHCTO I TU80 _COBRE DIAM.I/ba I/bac_

1\ I CODO DE Va NPT.

,. BArtCODE DlAMILE Q LAMINA CON MOTOR. lClII8A Y VALVULA ~TADOS

~ -B 1M ESPERA PARA UNIR" CON YALYULAS EN BANCO DE ENlAlllLE DE SUUIU~ D y COII PacA BAUII-

1j7 OAIONO 1020 DIAM. e/. EN ALMACEN 11.1 YALVULA8 DE aaIURIDAD. -

9" r.=-

A TORNO

ROSCAR EXTREMO 111 EX TORNO "-A TALADRO 9> HACER AIUJIRO : 9: A BANCO DI ENSAMBLE O

Page 102: Estudio de factibilidad para industrializar y

8 VALVULAS DE S.UltIMD 111 aPlRA

P 8UCODEEIIIAIIILI lIMA IIOfITAoIE

~ 1020DIAII.lllh ICMS

EII ALIIACEN N.2 PISA BAUN -9

1--

A IANCO DE PSAIIILE

IIOIITAR Y laDUAR V MOIITAoIE DE TODAS LAS PieZAS QUE a-PREStO'" IIAIIIUERAS

~ TABAII U IArco DE IIISAlllLE, PISA IALIN 1I IIOIITA EN EL CUERPO DE LA IllAQUI NA. LAS VALVULAS DE SEIURIDAD CON EL "lA IALIII CON: I IALI N 1/4,

~ L !tALIN 5/11,2 RESORTES, Z TORNILLaS DES/IHP.

i'..... SE .RQUA PR'ESIOII DE LAS MAftGUEftAS

.........

'8 MATERIAL EN ESPERA DE LA .. tUI EliTE EN!tANCO DEENSAMBLE PIEZA

EII "MTU RA CAJA (§ TANQUE DE ACEITE /

A IANCODEENlA .. LE el' POHER EMPAQUE V SE PElA EMPAQUE,SE LLEIIA TANQUE el LlCOIIA Y LLENAR

é y SE COLOCA IILICOIfA,IIIPAQUI DE

TAIIQUE CORCHO 14a54 CON PEIAIITE 10UR IILlCONA EII8111A DIL CORCHO, SE LLENA TANIUE CON D08 eALONES DI ACIITI TELLUS 57

MONTAJE CON TOR- UlUOII DE LAII. IOfIORTI CON LA

e CAM TAIIQUE DE ACEITE COIt: 20~-MILLOS ItIL.l.OS 1/4 NCa 1/2 EXUONOI.

1---... 20 TUERCAS DE '1/" "e. EIt .AHCO DE -...... rE> EN ISPERA DE CARRO POIn'ATI L PARA ErtSAII.LE MONTAJE

IN PlNTUR'A CARRO

~ PORTATIL. ~

A IANCO DE EII ...... -9 IIONTA"I v POIIIR AL CARRO PORTATIL: -a RUIDAS

~ DE 4-. 5/4, I IllAr""A y DOS TAPOIIII DE 1-, _NTAR LAIIIIIA Y TAIIQUI 111 I~ CARRO .aRTATIL COII Z lORlIlLLOS DE 5/11 al S/4I1C, Z TUERCAS DE

5/11 IIC.

POREIt .. IUERA Y PORER IIARtUIRAS CON AIlAllRAI 111 CONECTAR MAQUillA ~ IL CIUIIDRO QUI YA lE ENCONTRABA

EN EL SAHCO DE IIISAIIBLE Y CONEC1AR

"- LA MAQUIllA

"-~ IIIIPECCIOII

Page 103: Estudio de factibilidad para industrializar y

· POlllR PUADOR" LDI PASADORES PARA MOTORES E" V '1

111 CARRO PORTATIL EN LINEA QUE YA ESTABA" IEJII EL BANCO DE ENSAIIBLE SE COLA" EN

~ EL CARRO PORTATIL QUE TIEIIEII UNOS HU'ECOI DOIIDE VAII DICHOS PASADORES

~ A ALUCEN DE PRO- Q DlJen TERIIINADO MMUIMA YA TIRMINADA

1'--

EfI ALMACEN DE PRO- --DUCTO TERIlINADO ~

Page 104: Estudio de factibilidad para industrializar y

.. M ...... PI.U

5 r_----------------~

~--------------------~.r-----------------~

ZIIICADO OAU.

P'IGURA6. DIAGRAMA DE PROCESO

..... DO.~S ... y

2

.. LUII

PULla DlPU !lA.

Page 105: Estudio de factibilidad para industrializar y

... Da. IlO1'OII

I

........... •

TAPA '''.1ICrI'OII I

..... T .... OOII

r-------------~------------'42 NA~~. .IITIlODUO.II COLOOAlt 0-...... Y •• T."

...,.0011 "LA"CA Y .. u.a AaMUA _ ...... "-.. ,H LA PALA.ca

L-____________________ ~~~------------~----~L---------~

.-cMmIHLA PALAIIOA

S

Page 106: Estudio de factibilidad para industrializar y

7. ESTUDIO ECONOMICO y FINANCIERO

Esta Darte de la evaluacion del proyecto se divide en cuatro

fases: Se empieza haciendo

financieros de los ultimos

una revision

dos anos,

de los estados

analizando el

comportamiento de las variables importantes y la composicion

de los costos y gastos, para con base en este, efectuar una

proyeccion de la compania sin la maquina encamizadora,

mostrando los resultados financieros.

La segunda fase consiste en proyectar las necesidades de

inversion y los resultados financieros de la ejecucuion del

proyecto, desde el punto de vista de ingresos y costos

marginales, para tratar de obtener la tasa interna de retorno

y el valor presente neto.

En la tercera fase sumamos los resultados obtenidos en la

fase anterior, a los obtenidos en la primera fase y se

reo. 1 iza. una proyecc i on total de 1 a campan i a.

En la cuarta y ultima se realiza el analisis de los estados e

indicadores financieros, para terminar concluyendo sobre la

recomendacion o no de la ejecucion del proyecto.

7.1 ESTADOS FINANCIEROS HISTORICOS DE LA EMPRESA M.V.M.

Ver ANEXO 2.

Page 107: Estudio de factibilidad para industrializar y

7.2. PRDt~nSnco DE VENTAS PARA l.A COMPANIA M. V.M.

Inicialmente se deben proyectar las ventas sin incluir la ~aQuina

objeto de este Estudio; para ello se parte de las ventas historieas

a precios cOl"r:í.entes~ del periodo comprendido entre 1987 y 1990~

se deflactan por 105 indices correspondientes a los incrementos en

los precios de venta de los productos~ para convertirlos a precios

constantes de 1990.

TABLA 42. Pronostico de Ventas

AÑO VENTAS A $ CORRIENTES

1.987 94~@@0.310.00 1,988 119~204,613.00 1~9a9 155~264,@0a.00

1~990,205~892,496.00

(') Año base; 1.990

7.2.1. Proyeccion Ventas

INCREMENTO PRECIOS

28.00% 0.00:';

VENTAS A $ CONSl ANTES (')

184~992~610.08

190~727~380.80 198,n7~930.24 205,892,496.00

Se utiliza el modelo de minimos CUadrados para pronosticar el valor

de las ventas futuras:

Ret:!ression Olltput:

Constant Std El"\'" of Y Est R SQuared No. of Observations Degrees OT Freedom

X Coefficient(s) Std Err OT Coef.

7071021 315333

-13865637097.46 705106.83

0.996 4.000 2.000

Page 108: Estudio de factibilidad para industrializar y

Formula.

y = a + bx ; en donde a sera la constante~ b es el coeficiente 'de

x. x la variable independiente o sea el aWo)~ y Y la variable de-

pendiente (o sea el valor de las ventas).

y = -13865637097.46 + 7071021 X

TABLA 43. Ventas Proyectadas (A precios constantes de 1990)

--------------------------------------------------------------r--

1,991 l. ~ 992 :1.,993 1.994 1,995

VENTAS PROYECTADAS A PRECIOS CONSTANTES DE 1990

212~765,156.08

219~a36,176.80

226,907,197.52 2~i~'í~ 918 ,218.24 241,049~23a.96

Page 109: Estudio de factibilidad para industrializar y

93

7.3 PROYECCION ESTADOS FINANCIEROS SIN INCLUIR EL PROYECTO

Ver- ANEXO 8.

7.4 ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

Par-a deter-minar- las bondades financier-as del pr-oyecto, se

debe analisar- desde la optica de los beneficios y costos

mar-gina1es.

Como desde un pr-incipio se aclar-o en el anteproyecto, la

infr-aestr-uctur-a de la fabr-ica se encuentra subuti1izada, por-

10 cual los costos fijos ya estan siendo absorvidos por las

operaciones actuales de la compania.

En razon a lel anter·ior-, no hay inversion fija; lcls

incrementos de inver-sion cor-r-esponden a capital de trabajo,

es decir: Efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. En

cuanto a estos ultimos, se aclara que al cierr-e de cada

per-iodo solo existir-a de materia prima, debido a que se

pr-oducira sobr-e pedido y cada maquina iniciada debe ser­

compl etamen te ter·mi nada.

Con base en el estudio de mer-cados se presupuestan las

siguientes ventas:

"lENTAS 1991

UNDS. 49

$ 48461000

1992

52

51428000

1993

55

54395000

1994

58

57362000

1995

62

61318000

7.5 PROYECCION ESTADOS FINANCIEROS INCLUYENDO EL PROYECTO

"Ier- ANEXO 19.

Page 110: Estudio de factibilidad para industrializar y

94

7.6 COMPARATIVO DE INDICADORES FINANCIEROS

I..)e... ANEXO 26.

7.7 CONCLUSION ANALISIS FINANCIERO y ECONOMICO

Con base en el analisis de los estados financie ... os de los dos

anos proeseden tes, se puede dec i ... que 1 a emp ... esa en 1990

suf ... io un leve deteroio ... o en sus indicadoroes, con ... especto a

1989. En efecto, los activos co ...... ientes pasa ... on de cub ... i ...

1.73 veces los pasivos co ...... ientes en 1989, a 1.57 veces en

1999. La ... azon acida se mantuvo casi constante, como

consecuencia fundamentalmente de t ... aslada ... a pasivo de co ... to

plazo la cunta de socios que deberia cancel a ... se en ano 1991

'y' , un aumen t o ca s i de 1 50~-= en e 1 en deu dam i en t o con el sec t o ...

fin an c i ero o • incu ...... ido con el p ... oposito de fincia ... la

dist ... ibucion de utilidades, 10 que trajo consigo un aumento

conside ... able en los gastos financieros, y estos a su vez

ocasiona ... an una ... educcion deloma ... gen neto de utildad y del

... endimiento sob ... e el pat ... imonio en terminos ... eales. (El

indicado ... de la utilidad neta paso de se ... 53.5% en 1989 a

56.1% en 1990, pe ... o si se tiene en cuenta que fue ... on

calculados sob ... e pesos co ...... ientes de cada ano y que en 1999

la inflacion supe ... o el 30%, se puede deci ... entonces que en

te ... minos ... eales fue inferio ... al del ano anterio .... )

Proyectando la compania sin la maquina, y asumiendo que

mantiene el inc ... emento real sostenido de sus ventas de los

cuat ... o anos p ... ecedentas,y pe ... manecen sus políticas de cob ... os,

de inventa ... ios y de pagos, la posicion financiera de la

Page 111: Estudio de factibilidad para industrializar y

compa_n i a se consolida en los proximos 5 anos

consecuenc i a de un crecimiento en sus indicadores

rentabilidad. Los mar-genes br-IJtos sobre ventas

operacionales sobre ventas, crecen poco a poco,

95

como

de

y

como

resultado de un mayor nivel de actividad que lleve a una

mejor absorcion de los costos fijos de la infraestructura, en

la actualidad sub-utilizada parcialmente.

Aunque para el ano de 1992 las razones de liquidez disminuyen

un poco. como r-esultado de un monto considerable de

distribucion de utilidades, que deterioran el nivel de

activos liquidos, en el largo plazo muestran una tendenci~

creciente.

El rendimiento sobre el patrimonio parece decaer a partir de

1993, pero 10 que realmente ocurre es que la distribucion de

utilidades ya no es tan agresiva y por 10 contrario se

pretende reter- una parte de ell as. Esto es perfectamente

comprobable al analisar el indicador de utilidad operacional

sobre activos totales, que comienza a decrecer tambien a

partir del mismo ano, ya que al no realizar la acostumbrada

distribucion de utilidades, los activos corrientes y

cons-ecuen temen te

ace1 er-a.do.

los totales, crecen a un ritmo mas

Sin embar-go, al incluir- el proyecto de la encamizadora, los

estados financieros mejoran ostensiblemente. Las razones:

Page 112: Estudio de factibilidad para industrializar y

96

corriente, prueba acida y alta liquidez, pasan de 3.09, 2.38

Y 0.49 en 1991 a 4.98, 4.3 Y 2.52 en 1995, respectivamente.

La distribucion de los costos fijos (de produccion,

administr'acion y ventas) en valores de ventas mas elevados,

tiene un efecto positivo en los margenes bruto, operacional y

neto,pero la bondad del proyecto se ve mas claramente al

observar los valores absolutos de la utilidad, pues pasan de

23.9, 27.0, 29.1, 31.4'y 33.9 (en millones de pesos), en los

anos 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995 respectivamente, a ser

37.0, 40.9, 43.9, 46.9 y 50.5 respectivamente.

El rendimiento sobre el patrimonio tambien parece disminuir,

sin embargo, ocurre 10 mismo que en el caso de la Empresa sin

el proyecto, es decir, al no tener todavia plenamente

definida una politica sobre distribucion de utilidades, el

retenerlas (yen este caso en una cuantia grande). produce un

crecimiento en el patrimonio que ocasiona este aparente

deterioro en dicho indicador. O sea, realmente y como

consecuencia de la gran bondad financiera del proyecto, puede

hacerse una mayor distribucion de las utilidades, pues las

proyecciones muestran que no se requieren esas grandes

cantidades de capital de trabajo, especialmente de efectivo,

que se estan congelando dentro de la compania y que deberan

estar produciendo rendimientos adicionales en otras lineas de

inversion.

Page 113: Estudio de factibilidad para industrializar y

97

En cc.nc 1 usi on, f i nanc i eramen te 1 a ej ecuc i on del proyec to es

per f ec t amen te recomendable, pues cumple con creces el

objetivo financiero principal de todas las Empresas con animo

de lucro en un sistema capitalista, cual es el de aumentar la

riqueza de sus propietarios.

Page 114: Estudio de factibilidad para industrializar y

CONCLUSIONES

Evaluando el proyecto en sus aspectos Comercial, Tecnico y

Financiero, se concluye que es completamente factible.

Con su ejecucion se aprovecha 1 a ihnfraestructura

subutilizada y el conocimiento y tecnologia que se posee en

la construccion de maquinaria industrial, para

uti 1 idades. adicional es sin necesidad de incrementos

generar

en 1 a

inversion fija, solo una adicion al capital de trabajo que

desde el primer periodo se recupera)

La demanda potencial calculada en el estudio de mercados

per'mite proyectar un incremento en las ventas de la compania

del 23%, con respecto a la base de los actuales productos, 10

que tambien genera un incremento en las utilidades del 55%

(para el primer ano»

Con base en el mercado existente estimado en la capacidad

tecnica existente y el analisis de los Estados Financieros

resultantes de las proyecciones', se recomienda la ejecucion

del Proyecto.

Page 115: Estudio de factibilidad para industrializar y

BIBLIOGRAFIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, DANE. Anuario Empresarial de Colombia. Bogot~, 1986.

EILON, Samuel. La producción, planificación, organización y control. Barcelona: Labor, 1976.

MUTHER, Richard. Diseno y distribuciÓn en plsnta. Espana: Hispano Europa, 1968.

PARRA, Hector Alfonso. Aplicación del microcomputador en la evaluación de proyectos en el análisis financiero. Bogotá: Oveja Negra, 1987.

SABINO, Carlos A. 'El proceso de investigación. Bogotá: El Cid Edi tor' , 1980.

Page 116: Estudio de factibilidad para industrializar y

A N E X O S

Page 117: Estudio de factibilidad para industrializar y

ANEXO 1. Encuesta

LA EMPRESA M.V.M DESEA LANZAR AL MERCADO UNA ENCAMISADORA DE

CILINDROS PARA MOTORES EN "V" Y EN LINEA, LA CUAL LE PERMITE

SOBRE LA MISMA MAQUINA RECTIFICADORA ENCAMISAR UN MOTOR;

ECONOMIZANDOLE COMO MINIMO MEDIA HORA EN ESTE PROCESO.

- Et'lPRESA ENCUESTADA

- PROPIETARIO

- DIRECCION

- QUE CANTIDAD DE t'lOTORES ENCAMISA AL MES?

- PORCENTAJE DE MOTORES QUE ENCAMISA :

EN lit)"

EN LINEA

- TI EMPO QUE UTI LI ZA EN EL PROCESO DE t'lONTAJE y ENCAMI SADA

DE UN BLOQUE EN "V" :

DE UN BLOQUE EN LINEA . . ---------

- TIEMPO QUE UTILIZA EN EL PROCESO DE ENCAMISAR UN SOLO

CILINDRO

Page 118: Estudio de factibilidad para industrializar y

- G!UE METODO UTI LI ZA PARA LA ENCAMI SADA :

PRENSA ______ MARTILLO _____ OTROS _____ _

- QUE PROBLEMAS SE LE HAN PRESENTADO AL UTILIZAR ESTE METODO?

- QUE AJUSTE LE DAN A LAS CAMISAS?

o - 1 mlm. ___ 1 - 2 mlm. ___ 2 - 3 mlm. 3 - 4 mlm. __ _

- LARGO DE LAS CAt11 SAS MAS USADAS

5-6 plg. 6-7 plg. 7-8 plg. __ _ 8 plg. __ _

- DIAMETRO DE LAS CAMISAS MAS USADAS:

- QUE PORCENTAJE DE LA PRENSA HIDRAULICA SE UTILIZA EN LA

ENCAMISADA Y PARA QUE OTRAS COSAS LA UTILIZA?

PORCENTAJE EN ENCAMISAR: __________ _

OTRAS'ACTIVIDADES : ____________________ ~-----__ -----------

- CAPAC,I DAD DE LA RECT 1 F 1 CADORA PARA PRESTAR EL SERV 1 C 10

SUBUTILIZACION ______ UTILIZACION AL MAXIMO _____ _

- COMO ES LA CLIENTELA

NUEVA LEAL :

- CADA EMPLEADO TIENE UNA FUNCION ESPECIFICA O LOS ROTAN EN

LAS OPERACIONES DE LA MAQUINARIA _______________________ _

- DONDE COMPRO LA PRENSA HIDRAULICA?

- HACE CUANTO? A QUE PRECIO? ___________ _

Page 119: Estudio de factibilidad para industrializar y

- DONDE CONSULTA PARA LA COt'1PRA DE MAQUINARIA?

- ADQURI RIA UNA MAQUINA QUE REALI CE EL PROCESO DE ENCAMI SA.R

CADA CILINDRO EN 45 SEGUNDOS?

Page 120: Estudio de factibilidad para industrializar y

7.1.. EST!~D(}S flHAt·JCIERO HISTORICOS i)f:: LA EMPRESA M.V.M.

ANEXO 2. Costo de Ventas (A precios corrientes)

+ rov. In. Mat. Prima + Compras - Inv. Final Mat. Prima

Costo Mat. Prima Util. + Inv. In. Prod. en Proc. - Iov. Fin. Prod. en Proe.

Costo M.P. Pn. Term. + Inv. In. Prod. Ter. - Iov. Fin. Prod. Ter.

Costo M.P. de Pn. Ven. + C.I.F. (Anexo 2) + I"I.O.D.

COSTO DE VEl-HAS

1.989

15,228,0"17.00 QQ,225,630.00 l.6~762,9B6.00

42.690.691.00 2 , 116 !f t.l13 • 00 ~~,44~,~829 .00

42~;~61,475.00

1,126.045.00 3~0a;:i .673 .00

40,403~847 .. 00 24,890~756.00 15,746,800 .. 00

81,041~403.00

1.990

16,762.986.00 51,770,3B0.00 17,301.078.00

51 ~23~~.288.00 2,445,B29.00 2j151B,715 .. 00

51,159,402.00 3,083,673.00 3!,1B0,994 .. e0

51 ,06~~.0Bl.00 33,271,115.00 19,840,96B.00

104 , 1 74 , 164 • e0

ANEXO 3. Costos Indirectos de Fabricacion (A precios corrientes)

Material de Empaque Herramientas y Suministros Combustibles Servicios Contrata a Terceros Elementos de Consumo Mantenimiento Servicies!.

T O TAL Depreciadon

T O TAL C. 1. F.

1.989

1.300, l. 55 .00 4,660,618.00

21;:1, :705.00 9,6B3!1390.00 5,302,0'19.00 1,652,068.00 1,424,011.00

~~4 ,236 ,026 .e0 654,730.00

1.990

1,804,060.00 6,918,885.00

348,425.00 12,201,871.00

6 ~ 591 ~ 545.00 2,600,901.00 2,140!,378.00

32,604.385.00 666,730.00

Page 121: Estudio de factibilidad para industrializar y

ANEXO i~. GéI!.tos de Admini!:.t.racicm y Ventas (A precios corrientes)

----------------------------------------------------------------------

Sueldos Cesantias Interes Cesantias Vacaciones Prima de Servicios Auxilio Educativo Uniformes y Dotaciones Seguro Social CnmTr.Hl"liliar Seguro Colectivo Honorarios Suministros Oficina F'apeleria Servicios Publicos Aseo e Implementos Congresos y SuscripciDnes Fotocopias y reducciones Cafeteria y Restaurante Fletes y Acarreos SistematiHlcion Otros gastos generales Gastos Feria Exposicion Viajes y Atenciones Mantenimientos Seguros Publicidad y PrDpaganda Depreciadon

TOTAL GASTOS ADMON y VENTAS

1.989

19,,819.803.00 3,179,904.80

549,989.00 1,352,889.00 1,,860,530.00

216,560.00 1,,054,918.00 2,675 11 565.00 1~7BJ,710 .. 00

19,818.00 600,000.00 42.820.00

1,295, ::;.40.00 2,530,455.00

522,3B0.00 326,100.00 363,358.00 373,1382.80

1,740,045.00 200,M7.00 442.094.130 79'2.,887.00

1,6~7,592.00

2,948,305.00 1,315,324.00 1,900,937.00 1,176,336.00

1.990

25~41t25,4l6.08 4.015,269.00

694,472.00 1,708,295.00 2,349,294.00

259,361.00 1!1287~000.00 3,378,439.00 :2, ~~52 ,293 .00

25,025.00 n0~000 .. 00

53,738.OO 1,658,257.00 3,289,665 .. 00

644,252.00 421,357.80 460,222.OO 485,026.00

2,261,478.00 240,199.00 536 11 144.00

1,011 ,623.00 2,411631'702.00 3,672,641 .. 00 1.,578,274.B0 2,414,198.00 1,296,336 .. 00

ANEXO ~f. Costo de Mano de Obra D;.recta (A precios corrientes)

Sueldos Cesantias Intereses Cesantias Vacaciones Prima Servicios Seguro Social Comfami liar

T O TAL

1.989

10,000 ,011H3 .. OO 1,600,000.00

276,800.00 680,000.00 940,000.B0

1,350,000.00 900,0B0.00

1.990

1~!,600,000.00

2!1 016 ,000 .. 00 348,768.OO 856,800.00

1,184,400.0B 1,701,000.00 1,134,000.00

19,840,96B .. 00

Page 122: Estudio de factibilidad para industrializar y

ANEXO 6. Estado de Perdidas y Ganancias (A precios corrientes)

Ven tas Netas - Costo de Ventas

Utilidad Bruta - aastDs de Admon. y Vtas

Util. antes de in. e imp. - Intereses

Util. antes de imptos. Impuestos

- Reserva Legal

UTILIDAD NETA

1.989

l.60p853~~H2.00

(81~041p403.00)

79~812,109.00 (50,740~820.00)

29 ~ 071 ,~~89 .00 (;:;,124,6~15.00)

25~946,634.00

C2,926, 7EI::' .00) (9'75,595.00)

1.990

205,892 .. 496.00 (104~174~164.00)

101,718,332.00 (63,802,028.00)

37~916,304.00

(6,968,573.00)

30,947,731.00 (3,675,368.00) (1,225,123.00)

26,047,240.00

Page 123: Estudio de factibilidad para industrializar y

ANE.i':O 'l. Bal.ance General (PI precios corrientes)

A C T 1 V O S

Acti 'lO Corriente Caja Bancos Cuenta!:. x Cribrar Otras ctas x cob. Inversiones Temp. rov. MaL F'rim<1 Iov. Prod. Proc. rov. Prod. Ter ••

Total Activo Corriente

Activa na Corriente No Depreciables

Terrenos

Depreciables Edificio Muebles y Enseres Maq. y Equipo Vehiculos Otros Activos Herramient.as

Total Depreciables

Depreciacion Acumulada Edificio Muebles y Enseres Maq. y Equipo Vehiculos Ob·os Activos Hernimient-as

Total Depreciacion Acum

Total Activos no Corrientes

Otros Activos Inversiones Permanentes

TOTAL ACTIVOS

l..989

1~345,620.00 88a.6~4.00

43,108,349.00 1,019 !O057.00

620,000 .. 00 lb, 76~?~ 986 .00 2,445,829.00 3,083,673.00

69,274,168.00

8,874,494.00

4,186,000.00 1,626,530.00

10, ;:)1 7,913.00 7 ,47~~,097 .00 2,267,600.00

0.00

25,870,140.00

(2,102,397.00) (;'j50 ,099.00)

(7,139,227.00) (3~093,722.00)

(249,859.00) (0.00)

21,809,330.013

8.00 '

1.990

7,481,7"30.00 2,749,094.00

58,325,253.00 2,239 4 206.00

7~~4 ,800.00 17,301,078.00 2,518,715.00 3,180,994.00

94,530,870.00

4,186,000 .. 00 1,626,530.00

10,317,913.00 8,072,097.00 2,327,600~00

594,736.00

27,124,876.00

(2,323,850.00) {633,525.00)

(7,450,613.00) (3j1898,050.00)

(460,332.00) (0.00)

(1114,766,370.00 )

21,233,,000.00

67,000.00

115~830,870.00

======================================================================

Page 124: Estudio de factibilidad para industrializar y

F' A S 1 V O S

Cuentas x pagar Proy. Acreedores varios Obligaciones Bancarias Socios 1 ~S.S. x pagar Caja Comp. x pagar Retefuente x pagar Imporenta x pagar IVA x pagar Cesantías consolidadas

TOTAL PASIVOS

P A TRI M O N 1 O

Ca pi tal Social Utilidad del ejercicio Reserva Legal

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.989

11,998,668.00 j.2,423,'468.00 10,998,453.00 7,675,408.00

536, ~IB5.00 ;~2~) ,630.00

41 ,0~.0.00 2~ 9~!.6 .. 785.00

876,089.00 2,09a~2B2.00

16,604~000.00.

~~2 ,044, 2~14 .00 2,536,906.00

1.990

15,207,504.00 1,5,417,332.00 15,512,253.00

7,675,408.00 686,830.00 416,19:).00 40,000.00

3!,675,"368.00 1,614,000.00 9, 172, ~n1.00

69 ,iU7 ,601.00

16,604,000.00 26,047,240.00 3,762,029.00

======================================================================

Page 125: Estudio de factibilidad para industrializar y

7.3. PROYECCION ESTADOS FINANCIEROS StN INCLUIR El PROYECTO.

ANEXO 8. Costo de Ventas Proyectado (A precios constantes)

------------------------------------------------------------------------------------------------------1.991 1.992 1.94J3 1."4 1.1J95

-----------------------------------.------------------------------------------------------------------

+ Inv. In. Kit. Prita 17 .311,178 17 ,588,586 18,173,124 18,757,662 1',342,19' + Ca.pras 53,24','61 55,2i9,541 57,153,154 58,816,767 60,568,381 - Inv. Final "ato Prili 17.588,586 18,173,124 18,757,662 1',342,19' 19,'26,737

------------- ------------- .----._----- ------------- -------------Costo Kat. Prita Util. 52,952,552 54,715,"3- 56,468,617 58,222,231 59,975,B43 + lnv. In. Prado en Proc. 2,518,715 2,611,463 2,686,887 2,773,318 2,85',734 - Inv. Fín. Prod. en Proc. 2,611,463- 2,686,887 2,773,311 2,85',734 2,'46,157

------------- ------------- ----------._. ------------ -------------Costo ".P. Pn. Ter •• 52,871,814 54,628,581 5b,382,1Il3 58,13',816 59,889,419 + lnv. In. Prod. Ter. 3,181,"4 3,286,141 3,395,248 3,514,456 3,613,664 - lnv. Fin. Prod. Ter. 3,286,141 3,395,248 3,514,456 1,613,664 3,722,872

------------- ------------- ------------- ------------. -------------Costo K.P. de Pn. Ven. 52,765,759 54,WJ,372 56,272,985 58, IU, 598 59,781,211 + C.I.F. 34,478,391 35,598,132 36,717 ,874 37,837,615 38,951,357 + ".O.D. 19.841,968 lCJ,841,968 19,841,'Ml 19,841,'68 1',841,'68

-----.-------------------------------------------------------------------------------------~----------

COSTO DE VEMT~ 117,185,118 119,958,472 112,831,826 115,715,181 11B,578,536 =====================_=========================2======:=:=========================a===========s.======

AMEXO 9. Costos Indirectos de FabriCition Proyectados lA precios constantes}

1.991 1."4

"aterial de e.paque 1,864,279 1,926,237 1,988,1'4 2,151,151 2,112,118 Kerrilientas y Sulinistros 7,148,927 7,386,514 7,624,181 7,861,688 8,199,274 CoabuIUbles 361,155 372,121 383,987 395,'~ 417,921 Servicios Contrat. a Terceros 12,618,341 1'3,127,366 13,446,391 13,865,415 14,284,43' Elelentos de ConSUIO 6,811,571 7,137,'45 7,264,32' 7,491,6'5 1,717,171 "antenieiento 2,687,719 2,777,142 2,866,366 2,955,689 3,145,112 Servicios 2,211,823 2,285,331 2,358,839 2,432,346 2,515,854

------------- ----------.-. ------------- ------.----- -------------T O TAL 33,692,714 34,B12,455 35,932,l'H 37,151,938 38,171,679 Depreciacion 785,677 185,671 785,677 785,677 785,678 -----------.--.-.--------------------------------------------------------------------------.----------TOTAL C. l. F. 34,478,391 35,598,132 36,717,874 37,837,615 38,957,357 ======:z========a===_======================_:_============ •• ==:a====== ••• ===== •• a: •••••••••• :.========

Page 126: Estudio de factibilidad para industrializar y

ANEXO 10, Gastos de Adainistracion y Ventas Proyectados (A precios constantes;

------------------------------------------------------------------------------------------------------1.991 1."2 1.99'3 1."4 1.995

------------.-----------------------------------------------------------------------------------------Sueldos 25,125,476 25,'25,476 25,125,47. 25,125,416 25,'25,476 Cesantías 4, .... ,.76 4,H4,176 4,114,17. 4,II4,J7It 4,.4,116 lnteres Cesantias 692,715 692,715 692,115 692,715 692,715 Vacaciones 1,711,732 1,7'1~732 1,711,732 1,7'1,732 1,711,732 Prila de Servicios 2,352,395 2,352,395 2,352,395 2,352,395 2,352,3'5 Auxilio Educativo 261,1" 261,_ 261,_ 261,_ 261,_ Uniferles y Dotaciones 1,287,'" 1,287,1" 1,281,_ 1,287,_ 1,287,"1 Sel}uro Social 3,378,439 3,378,43' 3,378,439 3,378,439 3,378,439 COltaailiar 2,252,293- 2,252,293 2,252,293 2,252,293. 2,252,293 Sel}uro Colectivo 25,125 25,125 25,125 25,125 25,125 Honorarios 721,'" 721,'" 721,. 121," 721,. SUlinistro5 Oficina 53,738 53,na 53,738 53,738 53,738 Paptleria 1,713,&19 1,171,559 1,827,5fJ 1,884,459 1,'41,419 S!rvitios Publicos 3,399,474 3,512,451 3,&25,429 3,738,4'7 3,851,385 Aseo e llpIe.entos 644,252 644,252 644,252 644,252 644,252 Congresos y Suscripciones 421,357 421,357 421,357 421,357 421,357 fotocopias y reducciones 475,584 491,391 517,195 523,"1 538,816 Cafetería y Restaurante 485,126 485,126 485,126 485,126 485,126 Fletes y Acarreos 2,336,96& 2,414,632 2,492,299 2,569,965 2,647,632 SistNathacion 241,199 241,199 241,199 241,199 241,199 Otros gastos generales 536,144 536,144 536,144 5l6,1~ 536,144 Gastos Feria Exposition 1,111,623 1,111,623 1,111,623 1,'11,623 1,111,623 Viajes y Atenciones 2,132,588 2,213,462 2,274,337 2,345,211 2,416,185 "antellilirntos 3,795,2l3 3,921,lM 4,147,494 4,173,625 4,299,755 Seguros 1,631,957 1,685,161 1,739,363 l,n3,566 1,847,769 Publicidad ~ Propal}anda 2,4'4,775 2,577,686 2,661,598 2,743,519 2,826,421 Oepreciation 1,246,336 1,246,336 1,246,336 1,115,637 515,317

------------------.-------------------------._--------------------------------------------------------TOTAL GASTOS ADK6H Y VENTAS 64,317 ,102 64,914,521 65,512,141 65,961,861 65,976,159 ========s:===================:===========================.=:====a.:aa==:=====.===== ..... :.==.==~===.==

ANEXO 11. CostD de ~ano de Obra Directa PrDyectado (A precios ConstantlJ~

1.991 1."2 1.995 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Sueldos 12,6ft,_ 12,611,_ 12,611,. 12,60,11' 12,611,. Cnantias 2,116,_ 2,116,'" 2,116,111 2,116,111 2,116,H' Intereses Cesantias 348,768 348,768 348,768 348~~68 348,768 Vacaciones 856,811 856,811 856,8" 856,811 856,811 Prila Servicios 1,184,411 1,184,411 1,184,411 1,184,411 1,184,4" Sel}uro Social 1,711,'. 1,711,. 1,711,_ 1,711,111 1,7'1,_ COlf alli liar 1,114,"8 1,134,. 1,134,_ 1,134,. 1,134,'" -------------------------------------------------------.--------.---._-----------_.-------------------T (} TAL 19,841,968 19,841,968 19,841,968 19,841,968 1',841,968 ==============:============:=======:======::=c=======_=:a:::=============-=======c •• ==z:z======-=_==a=

Page 127: Estudio de factibilidad para industrializar y

ANEXO 12. Estado de Perdidas y Ganancias Pro~ettado (s precios constantes~

----------------------------------------------------------------------------------------------~-------

1.992 1.994 1. ''15

Ventas Hetas 212,765,156 21'1,836,171 226,917,1'18 233,978,218 241,149,23' · Costo de Ventas 1117 ~185, HBl (119, '5B,472 1 (112,831~826) (115,7'5,181) (118,578,536)

-----------. ------------- ------------- ------------- --------------Utilidad Bruta 115,681,138 119,871,784 lH,I75,371 118,213,138 122,47',783

· Sastos de Adlon. ~ vtiS (64,317,"21 (64,914,520 í65,S12,14I) (65,968,861) (65,976,15') ------------- ------------- ------------- ------------- _.-----------

Util. antes de in. e itp. 41,363,136 44,963,183 48,563,331 52,314,171 56,494,644 · Intereses (1,582,2511 1 1 • I

------------- ------------- ------------- ------------ ------------Util. antes de i.ptos. 39,781,78b 44,'b3,183 48,5b3,331 52,114,177 56,494,644

- ¡apuestos Ul,'34,23b) (13f488,95~j t14,568,999) t15,691,25'3} (16,948,39'3) - Reserva legal (3,978,1791 (4,49b,318) (4,856,333) (5,231,411' (5,649,464) --------~-------------------------------------------------------------------------------------------.-

UTILIDAD META 23,868,471 26,977,911 29,137,998 31,382,516 33,896,786 =====:::===:=================================s=============s=:.====.==.::a=== ........ a:.===s.==== •• ===

EVOlOCl6H DE lOS ACTIVOS CORRIENTES

- Cuentas por cobrar Periodo ~roledio de cDbros Valor

- Inv. Prod. Ter •• - Inv. Prod. Proceso · Inv. Kat. Prisa

EVOlUCIOM CUENTA PROVEEDORES

· Cuenta x pagar Prov. Periodo prDledio pagos Valor

111 5',111,432 3,286,84' 2,bll,463

17 ,588.586

1.991

1.992

lU 61,'65,6'5 3,395,248 2,686,887

18,17'3,124

1.992

116 16,292,643

l. 63,829,177 3,~4,456

2,77'3,311 18,757,662

1.993

186 16,798,Q84

1.994

1. 64,993,951 3,613,6M 2,85',734

1',342,199

1.994

111 66,958,122 3,722,872 2,'46,157

19,'26,737

116 17,831,668

Page 128: Estudio de factibilidad para industrializar y

ANEXO 13. Estado de Origen y Aplicacion de Fondos Proyectado (A precios constantes)

1.991 1."2

l. $16EN DE fotmos.

Util. antes de int. e ilp. 41,3b3,136 44,963,183 48,563,331 52,314,177 56,494,644 + Depredadon 2,832,113 2,132,113 2,132,113 1,891,314 1,311,995

------------- ------------- ------------- ------------- --.. -... --------Subtotal 43,3ff5,M9 46,"5,196 51,595,344 54,195,4'1 51,7'5,639

Incretento de pasivos labonles 6,121,116 6,121,1111 6,121,176 b,'2',176 6,12','76 Proveedores 468,736 616,413 516,342 516,342 516,342

------------- ------------- ------------- ------------- -------------Tota} Intr. Pasivos 6,468,812 6,626,419 6,536,418 6,536,418 6,~,418

------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ORIGEN DE fONDOS 53,621,675 6'f131,~ 64,332,157

===================z==================:_=a=====a:=:::::aa= •• ====---..... m.==:z:=== •• ===.==== ... s.==:za

Page 129: Estudio de factibilidad para industrializar y

1.1194 1.995

II.APlICACION DE fONDOS

lncreaento Activos fijos 1 I

Increeento Activos Crrts: Cuentas por Cobrar 776,179 1,'ib4,172 1,964,172 1,1164,172 1,964,172 Inv. Prado Ter •• 115,146 1111,218 1",218 119,218 119,218 lnv. Prado Proceso 81,748 86,424 86,424 86,424 86,424 1 nv. Kat. Pr i.a 287,518 584,538 584,538 584,538 584,538

------------- ------------- ------------- ------------- -------------Total lncr. Aet. Crrtes. 1,25',481 2,744,342 2~744,342 2,744,342 2,744,342

Alortizacion Pasivos Obligaciones bancarias 15,512,253 I • B • Acreedores varios 15,417,332 • • 1 • Socios 7,675,418 I • • • 1.5.5. 686,831 I • • • Caja toll!. 416,195 • • • 1 Retefuente 41,_ S • • I 1aporenta 3,675,3b8 11,934,236 13,488,955 14,~,999 15,691,253 IVA 1,614,11' • • • • ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

Total Alortiz. Pasivos 45,'37,386 11,934,236 13,488,955 14,568,999 15,691,253

Intereses 1,582,251 1 • • 1

Distribucion Utilidades 2,"',lal 39,"1,'" 35,.,. 31,_,'" 3., ....... -----------------------------------------------------------_.------------------_.---------------------

TOTAl APlIC. DE FONDOS 49,871,111 53,678,577 51,233,297 47,313,341 48,435,595 ====================as======================================= •• ===c=========_==aaaca ••• ===_========:==

Fluio neto de efectivo 13,144 (56,982) 5,899,465 13,418,568 15,8'6,462

Saldo antrrior 11.231,824 11,244,568 11,187,665 16,186,131 29,514,698

SALDO FINAL CAJA 11,244,568 1',187,665 16,166,13' 2',514,6'8 45,411,161 ==============================-==============:_========:=======ac==========a===s.==a:=========-=:=====

Page 130: Estudio de factibilidad para industrializar y

ANEXO 14. Balante General Proyectado fA Ofecios constantes)

----------------------.--------------------.----------------------------------------------------------1.991 1."2 1.993 1.'1'4 1.''15

-.-._.--------------------------.-.-----------------------------------------------------._--_.--------

A C T 1 V (} S

Activo Corriente Caja y Bancos 1',244,~68 11,181,665 16,186,131 2'1,514,6CJ8 45,411,16. Cuentas ~ Cobrar 59,111,432 61,165,6I~ 63, I2fI , 177 64,'I93,nl 66,956,122 Otras ctas x tobo 2,239,216 2,23'1,216 2,23'1,216 2,239,216 2,239,216 Inversiones Te.p. 734,818 734,86 734,811 114,811 734,_ 10v. "ilt. Pri.a 17 ,588,58b 18,113,124 18,757,662 19,342,199 19,'26,737 10v. Prod. Prot. 2,611,463 2,686,881 2,173,311 2,859,734 2,'146,157 10v. Prod. Ter •• 3,286,148 3,3'15,248 3,514,456 3,613,664 3,722,872

Total Activo Corriente 95,795, ''15 98,482,534 117,125,341 123,288,251 141,'12'1,154

Activo 00 Corriente Ho I}epretiabies

Terrenos , 8,874,494 8,874,494 8,874,494 8,874,494 B,814,4'4

Depreciables Edificio 4,186,_ 4,186,811 4,186,1" 4,186,_ 4,186,'" Huebles y Enseres 1,626,531 1,626,531 1,626,531 1,626,531 1,626,531 l1aq. y Equipo 11,317,913 11,311 ,'113 11,317, '113 11,317,913 11,317,913 Vehiculos 8,112,1'17 8,172,1'17 8,172,197 8,172,197 8,112,'97 Otros Activos 2,327,611 2,327,68 2,327,_ 2,327,611 2,327,611 Herra.ientn 594,736 594,736 5'14,736 594,736 594,736

Tetal Depreciilbles 27,124,876 27,124,876 27~124,876 27,124,876 27,124,876

nepreciation Acuaulada Edificio 12.495,313) (2,666,756) (2,838,219) (3,"',662) (3,181,115) HuebIes y Enseres (916,9511 (1,2",371) (1,483,813) (1,626,53') (1,626,531) Kaq. Y Equipo (7,761,9'm 18,173,385) (8,384,711) (8,696,lS7l (9,"7,~43) Vehículos (4,822,378i (5,746,116) (6,671,134) t7,595,3(2) (S,172,'97) Otros Activos (682,815) (915,278) (1,127,751 ) (1,351,224) (1,572,697) Herralienhs (118,947) (237,8'14) (356,841) (475,798) (594,136)

Tetal I}epreciacion Acu. (16,798,383) (18,831,396) (21,862,419' (22,753,723) (24,154,718)

Total Activos no Corrientes 19,21',987 17 ,168,914 15,136,961 13,245,647 11,944,652

Otros Activos Inversiones Per.anentes 67,.11 67,.11 67,m 67,_ 67,'"

---.-.--------------.----.-----------.-----------------._------.--------------------------------------TOTAl ACTIYOS 115,163,182 115,718,518 122,32'1,312 13b,611 ,8CJ8 153,'141,716 ====================:::=====:==================================:=================a:_===.:.a===:==:=:==

Page 131: Estudio de factibilidad para industrializar y

------------------------.-----------------------------------------------------------------------------1.991

PASIIJIlS

Curntas x pa9ar Prov. 15,676,24' 16,282,643 11,,798,984 17,315,326 17,831,668 I.porrnta x pagar 11,934,236 13,488,955 14,568,'" 15,691,253 16,948,393 Cesantías consolidadas 15,192,781 21,212,863 27,232,93' 33,253,116 39,273,192

TOTAL PASIVOS 42,813,263 51,'84,461 58,6",923 66,259,595 74,'53,153

P A TRI K O N 1 O

Capi tal Social 16,614,'" 16,bM,_ 16,684,1" lb,6I4,'" 16,614,_ Utilidades retenidas 24,147,241 8,«115,711 893,621 31,621 1,414,126 Utilidad del ejercicio 23,868,471 26,977,911 29,131,998 31,382,516 33,896,786 Reserva lel}al 7,741,118 12,236,426 17,192,759 22,323,177 27,972,641

TOTAl PATRIMONIO 72,259,819 64,734,147 bl,728,379 71,341,313 79,887,554

---------------------------------.--------------------------------------------------------------------TOTAl PASIVO Y PATRI"ONIO 11~,163,IS2 115,718,518 122,329,312 llb,6II,8iS 153,941,716 =========================a:===========:z===c======::==.=z:===:===z==.============~= •• :=a= •• ========a::

Page 132: Estudio de factibilidad para industrializar y

AMEXO 15. Costo de Ventas Correspondiente a la KERl 5111 (PrDyectado a precios constantes de 1991;

1.991 1.992 1.994 1.995

+ lnv. In. Kat. Prita I 4,'61,187 5,264,827 5,568,567 5,872,117 + COlpras 19.844,347 16,198,221 17,119,441 17,'21,661 1',236,867 - lnv. Final Kat. Frita 4,961,187 5,264,827 5,568,567 5,872,387 6,277,293

------- ... ---- ------------ ------------ ------------ ------------Costo M.P. de Pn. Ven. 14,883,260 15,794,48' 16,715,711 17,616,921 18,831,881 + C.l.F. 7,674,117 8.143,951 8,613,794 9,183,637 9,711,195 t K.O.D. 71S,611 751,965 795,369 838,753 896,598 ------------------.------.--------------------------.-------------------------------------------COSTO DE VENTAS 23,265,969 24,691,416 26,114,863 27,53',311 29,438,572 ========================================.==============:=======:=== •• === •• :=====:= ..... =::2&== ••

AMEXO 16. Gastos Variables de Ad.inistracion y Ventas para la Encalisadora (Á precios constantes)

1.991 1.993 1.994 t.", 'apeleria 391,315 414,211 438,"7 461,'1'13 493,855 Fotocopias y reducciones 118,323 114,955 121,587 128,21' 137,161 Fletes y Acarreos 532,265 564,874 5'17,463 631,'52 673,513 Viajes y Atenciones 485,7'34 515,473 545,212 574,951 614,613 tlantenitientD 864,431 917,355 976,281 1,123,214 1,193,771 Seguros 371,479 3'14,223 416,966 43',711 411,135 Publicidad y PrDpaganda 568,229 613,118 637,eea 612,5'17 718,983 -------------------------------------------------------------------------------.--------------TOTAL 6ASTOS VARIABLES 3,321,785 3,524,"'1 3,127,412 3/'31,726 4,211,811 ~.=======2========:====.=================z=:==:===========_==============.a= •• ====a •• ==_== ••• =

Page 133: Estudio de factibilidad para industrializar y

ANEXO 17. Estado de Perdidas y Sanancias "arºinales ¡Proyectado a precios constantes)

1.991 1."2 1.993 1.'95

Ventas Metas 48,461,10 51,428,_ 54,395,.'1 57,362,'" 61,318,. - Costo de Ventas 23,265,969 24,691,416 26,114,863 27,539,311 29,438,572

------------ -----------. ------------ ---._------- ------------Utilidad Bruta 25,195,~m 26,731,584 28,28',137 29,822,691 31,879,428

- Sastos variables de Adaon. y Ventas 3.3211,185 3,524,'" 3,127,412 3,'31,726 4,211,81'

------------ ---------.-- -------._.-- ----------- ------------Utilidad Meta antes de ilouestos 21.874,246 23,213,486 24,552,725 25,891,965 27,677,617

- lapuestos 6,562,274 6,964,146 7,365,818 7,767,589 8,313,285 ----------------------------------------------------------------------------------------------

UTIliDAD META 15,311,972 16,249,44' 17,186,918 18,124,375 19,374,332 ==========================================_= •• =====:=.:=-==========-•• :: •• === •• =.s:z= .... ac:==

EVOLUCIOM KARSIKAl DE ACTIVOS CORRIENTES

- Cuentas por cobrar PeriodD prol. de cobros Valor

- Inv. Hat. Priaa

EVOLUCIOM KAR6UlAl CUENTA PROVEEDORES

- Cuenta x Pago Prov. PeriDdD Prol, pagos Valor

1.991

1111 13,461,38' 4,961,187

106 5,643,158

1.992

l. 14,265,556 5,264,827

116 4,141,131

1.993

111 15,119,722 5,568,567

116 5,116,335

1.994

111 15, 93"3, BtI, 5,872,311

1.994

116 5,276,639

111 17,132,776 6,277,293

116 5,664,189

Page 134: Estudio de factibilidad para industrializar y

ANEXO 18, Tasi Interna de Retorno del Provecto

1.995 1.996

FLUJO DE INVERSIONES --------------------

lnvrrsion Fija • 1 1

Inversion Circulante: Cuentas Dor cobrar 13.461,369 824,167 824,167 824,167 1,"8,889 17,132,778 rnv. tlat. Pri.a 4,961,087 313,14' '313,141 313,741 414,'187 6,277,293

FLUJO NETO IKYERSIOHES 118,422,476) (1,127,917l (1,127,9In U,127,9871 (1,,.3,876' 23,311,171

FLUJO DE OPERACIONES --------------------

Utilidad antes ilDtO. 21,874,246 23,213,466 24,552,725 25,891,965 27,671,617 X apuestos (6,562,274} (6,964,146) (7,365,818) (7,767,589) (8,313,285) Util. desDues i.~tDS. 21,874,246 16,651,212 17,586,679 18,~6,147 19,911,128 (S,lI3,285)

fLUJO DE OPERACIONES 21.874.246 16,651,212 17,588,619 18,526,147 19,911,128 (8,313,285) -------------------------------.--------------------------------._----------------------------------.-------FLUJO NETO TOTAl ====::=============: •• ========:========_=.=.====_:=z===:=.a=== •• = •• c=====.~=.= •••• =.== .... ==.=========:=.=

TASA INTE.RNA DE RETORNO:

El concepto de tasa interna de retorno no es aplicable en este ca~o~

debido a que el flujo neto total es positivo en todos los periodos,

es decir no existe un a~o en el que dicho flujo neto corresponda a

una inversion sobre la cual se pueda calcular un retorno.

Al ser todos los flujos positivos, obviamente el valor presente neto

calculado para cualquier costo de oportunidad~ arrojara un resultado

tambien positivo.

La bondad financiera del proyecto se debe medir entonces en terminas

de los cambios en las razones financieras producidas al implementarlo

y ejecutado.

Page 135: Estudio de factibilidad para industrializar y

7.S. PROYECClnN ESTADOS FiNANCIEROS INCLUYENDO El PROYECTU.

ANEXO 19. Costo de Ventas Provectado (A Drecios constantes de 199.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------1.991 1.'192 1.993 1.994 1.'95

------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Inv. In. Kat. Prila 17.311,176 22,54'~673 23.437,1l51 24,326,226 25,214,516 + Co.pras 73,184,417 71,397,761 74,162,594 76,727,427 79,7'17,247 - Inv. Final Kat. Priaa 22,549,673 23,437,951 24,326,228 25,214,516 26,214,131

----.-------- ------------- ------------- ------------- ----._-------Costo Hat. Prila Util. 67,835,812 71,"19,483 73,174,317 75,839,151 18,817,723 + Inv. In. Prado en Prot. 2,518,715 2,611,463 2,686,881 2,773,311 2,851l,734 - lnv. Fin. Prod. en Proc. 2,611,463 2,686,887 2,773,311 2,859,734 2,'46,157

------------- -----------.- .------------ ------------- ---------.. ---Costo M.P. Pn. Tera. 67,754,164 11,423,161 73,187,8'3 75,752,726 78,721,2" + lnv. In. Prod. Ter. 3,1811,994 3,286,141 3,395,248 3,514,456 3,613,664 - Inv. Fin. Prado Ter. 3,286,141 3,3'5,248 3,514,456 3,/)13,664 3,722,872

------._----- ------------- -----.------- ------------ -------------Costo K.P. de Pn. Ven. 67,649,119 71,313,852 72,4H8,iJ85 75,643,518 7B,612,191 + C.I.F. 42,152,499 43,742,183 45,331,667 46,921,252 48,667,452 + K.O.D. 21,S4"St,9 21,592,953 21,636,3.37 21,679,721 21,737,566 ------------------------------------------------------------------------------------------.-----------COSTO DE VENTAS 131,351,181 134,M8,888 138,946,689 143,244,491 148,117,118 ========:=====:=========-=====a==========s.:z:=============2=======:::===== •••• ====.===-====_===_=====

ANEIO 21. Costos Indirectos de Fabricicion Proyectado, fA precios constanttl)

1.9'12 1.994 1.1l95

Katerial de E.Dique 2.288,912 2,376,856 2,464,811 2,552,765 2,649,386 Herralientas y Sulinistros 8,777,221 9,114,499 9,451,777 ',789,156 11,159,564 Cotbustibles 442.164 4~9.151 476,138 493,'25 51l,b86 Servicios Contrato a Terceros 15,488,112 16,174,959 16,66',817 17,264,654 11,,'18,119 Elelentos de Consu.o 8,363,124 ,8,664,381 9,115,749 9,321,111 9,681,136 Kanteniliento 3,29IJ,894 3,426,6'7 3,553,511 3,691,314 3,819,611 Servltios 2,115,615 2,819,956 2,924,1I8 3,128,659 3,143,292

------------- ------------- ------------- ---.. --------- -------------T O TAL 41,366,822 42,956,416 44,545,99' 46,135,575 41,681,774 Depreciation 785,677 785,677 785,677 785,677 165,678 -----------------------------------.-------------.. ----------------------------------------------------T O TAL C. l. F. 42,152,499 43,742,183 45,331,667 46,921,252 48,667,452 ==== •• =================:s====================== •• ===c========:=================== .... ======.===.======

Page 136: Estudio de factibilidad para industrializar y

ANEXO 21, Gastos de Adlinistracion y Ventas Proyectados fA orecios constantes\

------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1191 1.9"2 1.1193 1."4 1.995

----------------------------------------_._----------------------------------._-----------------------Sueldos 25,125,476 25,125,476 25,125,476 25,125,476 25,125,476 Cesantias 4,H4,176 4,114,176 4,114,116 4,114,176 4,1",176 lnteres Cesantías 6"2,715 692,785 692,715 692,115 692,715 Yatationes 1,711,732 1,711,732 1,711,732 1,711,732 1,711,732 Priaa de Servicios 2,352,3115 2,352,395 2,352,395 2,352,395 2,352,395 Auxilio Educativo 2bl,HI 261,11' 2i18,H' 261,_ 261,_ Uniforles y Dotaciones 1,287,111 1,287,_ 1,287,'" 1,287,_ 1,287,111 Sel}uro Social 3,378,439 3,378,43' 3,378,439 3,378,439 3,378,439 COlfaaiHar 2,252,293 2,252,293 2,252,293 2,252,293 2,252,293 Sequro Colectivo 25,125 25,125 25,125 2~,125 25,825 Konorarios nI,'" 721,111 721,m 721," 721,. SUlinistros Oficina 53,738 53,n8 53,138 53,738 53,738 Papelería 2,113,'H4 2,1B4,7bl 2,265,616 2,346,452 2,435,264 SerYicios Publicos 3,399,474 3,512,451 3,625,419 3,738,417 3,851,385 Aseo e Ieplelentos b44,252 644,252 644,252 644,252 644,252 Con9resos y Suscripciones 421,357 421,357 421,357 421,357 421,357 Fotocopias y reducciones 583,917 616,344 628,782 1t51,219 675,866 Caleteria y Restaurante 485.12b 4I5,12b 485,126 485,126 485,126 Fletes y Acarreos 2,869,251 2,9711,51i1 3,189,762 3,211,117 3,321,135 Sistetatizacion 241,1119 241,1" 241,1'19 241,1" 241,199 Otros gastos generales 536,144 536,144 536,144 536,144 53b,144 Sastos Feria EXPDsicion 1,111,623 1,111,623 1,111,623 1,111,623 1,111,623 Viajes y Atenciones 2,618,322 2,718,936 2,819,549 2,921,162 3,131,688 Kanttnilientos 4,659,b64 4,838,1111 5,117 ,714 5,196,82' 5,393,525 Sel}uros 2,112,436 2,179,382 2,156,329 2,233,216 2,317,814 Publicidad y Propaganda 3,163,114 3,161,115 3,298,416 3,416,116 3,545,413 llellrec.iation 1,246,336 1,246,336 1,246,336 1,115,637 515,317 -----------------------------------------------------------------------------.------------------------TOTAL GASTOS ADKOM y VENTAS 67,637,786 bS,438,b21 69,23',452 6IJ f 899 , 586 71,117,86' :========================:===============z================C============Z=====::= •• :S,,=====::B::a._===

AMElO 22. Costo "ano de Obra Directa Proyectado (A prlcios constantts 1'91)

1.'91 1.992 1.993 1.994 1."5

Sueldas 13,149,997 13,177 ,548 13,115,'" 13,132,651 1'3,169,384 Cesantial 2,100,.1 2,192,418 2,196,8lb 2,181,224 2,117,111 Intereses Cesantias 361,224 361 ,987 362,749 363,512 3b4,529 Vacaciones 887,411 889.273 891,147 893,121 6'5,518 Prila Servicios 1.22b,711 1,229.291 1,231,879 1,234,469 1,237,922 Seguro Social 1,761,751 1,7b5,4611 1,769,188 1,7n,'18 1,777,867 Coafa.iliar 1,174,_ 1,116,979 1,1711,459 1,181,939 1,185,245 ----------------------------------------------------------------------------------------_.-.----------T O TAL 21,549,569 21,592,95'5 21,b36,337 21,61'1,721 21,731,566 ====================:aa======================c=====================a===========_::=.a================:

Page 137: Estudio de factibilidad para industrializar y

AMExO 23. Estado de Perdidas y Ganancias Proyectado (A precios cDRstantes de 1''')

1.'92 1.'194 1."5

Ventas Metas 2&1,226,U6 271,264,177 281,312,196 291,341,219 312,367,2311 - Costo di Ventas U3l,3~1,'871 (134,648,888) (138,946,689) (143,244,49Il t148,117 ,118)

------------- ------.------ ------------- -.----------- -------------Utilidad Bruta 13.,87~,.69 136,615,28' 142,355,98 148,195,728 154,351,131

- Gastos de Adlon. , Vtas (67,b37,788) (68,438,6211 (69,239,452) (69,899,586) 01,177,9." ------------- ------------- -----.------- ------------- -------------

Util. antes de in. e i,p. 63,237,282 68,176,b69 73,116,156 78 f 1'l6,142 84,172,261 - Interrses (1,582,2511 • • I • --.. ---------- ----------- ---.. --------- -------.. ----- -------------

Util. antes de i,ptos. 61,655,132 68,176,M9 73,116,156 78,196,142 84,172,261 - ¡Ipuestos U8,49b,SI9) (2I,453,n11 (21,934,817) (23,458,843) (25,251,678) - Rfserva legal (6,lb5,513) (6,817,M71 (7,311,616) (7,819 ,ij.4) (8,417 ,226) ------------------._-------------.--------_.-----------------------------------------------._--._-----

UTILIDAD NETA 36,993,11'l 41,916,111 43,86',634 46,917,685 51,513,357 :===================:========:===:==========*:====:::az====:===================== •• =====-==:==========

EYOlUCION DE lOS ACTIVOS COfUUEMTES

- Cuentas por cobrar Periodo proleoio de cobro, Valor

- In~. Prod. Ter •• - lnv. Prod. Proceso - lnv. "ato Prila

EVOlUCION CUENTA PROVEEDORES

- Cuenta x pagar Proy. Periodo prosedio pagos Valor

1.992

118 111 72,562,821 75,351,161 3,286,141 3,395,246 2,611,463 2,686,887

22,549,673 23,437,951

1.'191

118 78,139,49' 3,514,456 2,773,311

24,326,228

1.0/13

116 21,817,319

1.9'4

lU 11,'27,838 3,613,664 2,85',734

25,214,516

1.994

ln 83,"','. 3,722,872 2,946,157

26,214,131

1.""

116 23,495,856

Page 138: Estudio de factibilidad para industrializar y

ANEXO 24. Estado de Origen y Aplicacion de Fondos Proyectado (A precios constantes 1~~11

1.9'H 1.~92 1.993 1.994 1.995

l. ORISEM DE FONDOS.

Util. antes de int. e iap. 63,237,282 68,176,669 73,U6,1S6 78,196,142 84,112,261 + Depreciation 2,132,113 2,'32,'13 2,'32,113 1!891,314 1,311,995

---._-------- ------------- ---------_.-- ---- ... -------- -------------Subtotal 65,269,295 71,218,682 7:;,148,169 81,187,456 85,413,256

lncrelento de pasivos laborales 6,192,176 6,196,484 6,111,892 6,1IS,. 6,111,178 Proveedores 6,311,794 (496,624) 784,645 784,645 913,891

------------- ------------- ------------- ------------- -------------Total IBer. Pasivos 12,413,869 5,599,861 6,885,531 6,889,"'5 7,115,169

------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ORIGEN DE FONDOS 77 ,673,164 75,818,542 82,'33,616 86,977 ,412 92,488,325

====================a==================s==========a:=======.== ••• = •••••• ====.=~=.== .... =s.=z==:=Z2====

Page 139: Estudio de factibilidad para industrializar y

1.991 1.992 1.994

Il.APlICAClOM DE fOKDOS

Incrtleoto Activos fijos • 1 • • Incre.ento Activos Crrts:

Cuentas por Cobrar 14,231,568 2,718,339 2,788,339 2,788,339 3,163,161 lov. Prod. Ter •• 115,146 119,218 1",218 119,218 119,218 Iov. Prod. Proceso 81,748 86,424 86,424 86,424 86,424 Inv. Kat. Priaa 5,248,595 888,278 188,278 898,278 989,524

---------_.-- -----_.-._--- ------------. ------------- ------------. Total Iocr. Act. Crrtes. 19,672,957 3,872,248 3,872,248 3,872,248 4,248,217

AIortization Pasivos Obligaciones bancarias 15,512,253 • • 1 1 Acreedores varios 15,417,332 I • • I Socios 7,b75,4IS • • • • 1.S.S. &86,831 1 • • • Caja COlp. 41b,195 I I • I Retefuente 41,111 • 1 1 1 llporenta 3,675,368 18,496,519 21,453,111 21,934,817 23,458,843 lVA 1,614 ,U, • • • • ---._-------- ------------- ------------- ------------- -------------

Total Atortiz. Pasivos 45,137,386 18,496,519 21,451,111 21,934,817 23,458,843

Intereses 1,582,251 1 I • " Distribution Utilidades 2,111,"1 n,_,ln 35,111,'" 31,111,111 31,ln,1I1

-----------------------.-----------------------------.--_.----.----------------------------._---------TOTAL APlIC. DE FnNDOS 68,292,593 61,368,756 59,325,24' 55,817,165 57,7'7,~1

--------------------------------------------------------------_._------------------------------------. flujo neto de efectivo 9,3SI,571 14,439,784 22,718,357 31,171,336 34,781,266

Saldo anterior 11,231,824 19,611,395 34,151,179 56,759,537 87,929,873 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAlDO FINAL CAJA 19 ,b11 ,395 34,151,119 56,75',537 87,92',873 122,711,139 ==========::=================================:===== ... a:z====z:=-=============_==a:c========s========:

Page 140: Estudio de factibilidad para industrializar y

ANExa 2~, Balance Seneral Proyectado lA orecios constantes de 1991)

------------------------------------------------------------------------------------------------------1.991 1.992 1.IJ93 1.994 1.995

-----_.--._-----------------._------------------------------------------------------------------------

A e T 1 IJ !} S

Activo Corriente Caja y Bancos 19,611,395 34,151,179 5b,759,537 87,929,873 122,711,139 Cuentas x Cobrar 72,562,621 75,351,161 76,139,499 SI, '27 ,S38 83,991,'. Otras ttas x cob. 2,239,216 2,239,2Ib 2.239,216 2,239,216 2,239,216 Inversiones Telp. 734,61' 7l4,S" 734 ,SIl 134,811 134,8M lov. Kat. frila 22,549,673 23,431,951 24,326,228 25,214,516 16,214,131 Inv. Proó. Proe. 2,611,463 2,666,881 2,773,31' 2,859,134 2,946,151 lnv. Prod. Terl. 3,286,141 3,395,248 3,514,456 3,613,664 3,722,672

Total Activo Corriente 123,564,396 141,896,431 168,477 ,136 213, 51'f ,621 242,549,114

Activo no CDrriente Mo Depreciables

Terrenos 8,874,494 8,814,44J4 8,874,4'4 8,874,494 8,874,494

Depretiables Edifitio 4,186,1.' 4,186,_ 4,1Bó,II' 4,186,_ 4,186,10 Huebles y Enseres 1,626,531 1,626,531 1,626,53' 1,626,531 1,626,531 Kaq. y Equipo 11,311 ,'H3 11,317 ,'13 11,317,913 11,'3V,913 11,317 ,913 Vehiculos 8,172,"7 8,172,197 8,172,197 8,172,"7 8,172,197 Otros Activos 2,327,611 2,321,611 2,327,60 2,327,611 2,327,6. ",rratientas 594,736 54J4,736 594,736 594,736 594,736

Total Depretiables 21,124,876 27,124,876 27,124,876 27,124,816 . 27,124,876

Depreciacion ACUlulada EdificiD (2,495,313) 12,666,75M 12,83B,2rJ} 13,M9,662l (3,181,115) "Rebles y Enseres 1916,951) (1,20,377) (1,483,8131 (l,626,53'1 (1,626,5311 Kaq. y Equipo (7,761,999) 18,113.,385) (S,384,11U 18,696,157) (9,117,543) Vebículos 14,822,378) (5,146,116) (6,671,'34~ (7,595,362) (S,I71,I97) Otros Activos (b82,eI5) 1915,278) (1,121,151) (1,351,224 ) (1,512,697> Merralientas 1118.947) 1237,8941 (356,841) (475,1891 (594,136)

TDtal Depreciacion Acu. U6,798,383) (18,831,396) 121,862,419) 122,153,123) (24,154,718)

Total Activos no Corrientes 19,211,987 17 ,168,914 15, 136 ,'~61 13,245,647 11,944,652

OtrDs Activos Inversiones Pertanentes 67,111 67,'" 67,"1 67,_ ~1,1"

-----------------------------------------------------.. -----------------------------------------------TOTAl ACTIVOS 142.852,385 159,1l2,414 183,bS0,997 21b,832,268 254,561,756 ====:=.=====~==============================================================:=======.=====-===========:

Page 141: Estudio de factibilidad para industrializar y

------~-----------------------------------------------------------------------------------------------

L<1~1 1.992 1.993 1.994 1.9'15 -----------------------.----------------------------.------------------------------------------------. PASIVOS

Cuentas x pagar Prov. 21,519,298 21,122,674 21,817,319 22,"1,965 23,495,856 llporenta x pagar 18,496,5" 21,453,"1 21,"34,817 21,4~,843 25,251,678 Cesintias consolidadas 15,264,787 21,361,271 27,462,163 33,567,463 3',678,641

TOTAL PASIVOS 55,281,5~4 62,836,945 71,214,2fl 7't,618,271 88,426,175

P A TRI " O M 1 O

Capital Social 16,684,. 16,614,_ 16,614,_ 16,614,. 16,614,'" Utilidades retenidas 24,047,241 22,141,25' 27,946,261 41,815,M4 ~,733,579

Utilidad del ejercicio 36,91Jl,119 41,"b,lIl 43,869,634 46,917,68' 51,513,357 Reserva le!al ',rn7,532 16,745,19' 24,'56,815 31,876,419 4',293,645

TOTAL PATRlKOKIO 87 ,S71, 791 96,2'15,459 112,476,6'18 117,213,"8 166,134,581

142,852,385 159,132,484 183,681,"7 216,832,268 254,561,756 =======================_============================:z===========sa==== •• =a======.z=a:===_=====_:=====

Page 142: Estudio de factibilidad para industrializar y

l.6. COMPARATl'.JO DE INDICAnm<ES flt-!ANCIEROS.

ANEXO :26. Indicadores Financieros Historiens

1.989 1.990

a. DE lHl\JIDE"l

Ralon Corriente (veces) 1.73 1.57

Prueba Acida (veces' 1.17 1..19

Ralon Alta LiQ. (veces) 0.06 0.17

Capi hl t>Sett1 de trab. ('$)

b. DE ACTIVIDAD

Per Prom Cobr (dias 'Ita) 96 102 Rohdon Cad (veces año) 3.7 3.5

Dis Inv Prd "fer (dias 'Ita) 1'1 11 Ro1.acion inv (veces año) 26.3 32.7

Disp M.P. (días consumo) 1119 122 Rc.t.acicm !'t.P. (veces año) 2.4 3.0

Per Prom F'aq (dias cad) 98 106 Rot Ctas x pag (veces arlo) 3."7 3.4

Costo de \Jtas./vtas PO 50.q~, 50. 6~,

Gto adm. vtas/\ltas (~~ ) 31. 5~:;; 31.0~~

61.05 Financ:.!Vtas (~O 1.9~~ 3.1I~

1:. DE ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA

Endeudamiento (%)

Rotacion Acti \lOS (veces) 1.8 1.8

Cobertura Inter. (veces) 9.3

Page 143: Estudio de factibilidad para industrializar y

------------------------------------------------------------------~---

d. DE RENTABILIDAD

util. Bruta/Ventas (~)

Util. Operac./Ventas (~)

Util. antes de iot. e im­ptos./Act. lot. (%)

Util. Neta/Patrlllin UO

1.989 1.990

49 .ó~;:

la.l~~

31. 9~-:

18.4~~

'?? , • ., J,A,;. ... '.

12. 7~~

Page 144: Estudio de factibilidad para industrializar y

AMEXO 27. Indicadores Financieros sin incluir el Provecto

1.991 1.993 1.994

a. DE LIGUlDEZ -----------

Razan Corriente (vetes) 3.47 3.31 3.42 3.74 4.IS

Prueba Acida (veces) 2.62 2.4' 2.62 V15 3.32

Razon Alta liq. (veces) •• 37 1.34 '.SI '.89 1.31

Capital Meto de trabo (S) 68,184,619 68,711,936 75,757,357 ",281,672 117,148,"4

b. DE OCTIYIOAD ------------

Per Prol Cobr (días vtai 111 111 lN 111 1M Rotacian Cart (veces año} 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

Dis IBv Prd Ter (dias vta} 11 11 11 11 11 Rotacion inv (veces año) 32.6 32.4 32.2 32.' 31.9

Oisp M.P. (dias tonsuto) 121 12. 12. 12. 121 Rotacían ".P. !veces año) 3.' 3.' 3.1 3.' 3.'

Per Pros Pag (dias [artl 116 11;' 116 116 116 Rot ttas ~ pag (veces a~Q) 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Costo de Vtas/Vtas (ti S.31 SI.'1 49.71 49.51 49.21

Gto ad •• vias/vtas (1) 31.21 29.51 28.U 26.21 27.41

Stos Financ./Vtas ¡11 '.n. •• 11 '.11 '.11 '.81

c. DE ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA

Endeuda.iento (11 37.21 44.1% 47.91 48.51 48.1t

Rotacion Activos ¡veces) 1.85 1.9. 1.71 1.57

Cobertura lnter. (vetes) 26.14

Page 145: Estudio de factibilidad para industrializar y

1.994 1.'1'15

d. DE RENTABILIDAD ---------------

Util. Bruta/Ventas 11l 4'1.n 51.11 51.31 51.51 51.8t

Util. Ollerat./Ventas 11) 1'1.41 21.51 21.41 22.41 23.4t

Util. antes de int. e ia-ptos.JAct. Tot. {t} 35.91 38.'11 39.11 38.31 36.71

Util. Meta/Ventas (t) 11.21 12.3t 12.81 13.41 14.11

Util. Neta/Patril. (7.) 33.lt 4i.n. 45.71 44.61 42.41

Page 146: Estudio de factibilidad para industrializar y

ANEXO 28. Indicadores Financieros Incluido el Provecto

a. DE LIQUIDEZ -----------

Razan Corriente (vetes~ 3.19 3.42 3..8~ 4.42 4.98

Prueba Acida (vecesl 2.38 2.71 3.1~ 3.73 4.31

Razon Alta liQ. (veces) 1.49 8.62 1.3' 1.'1 2.52

Capital Neto de trabo ($' 83,5lJS, 591 lU,421,75lJ 124,734,911 157,4lJ8,81l 193,811,569

b. DE ACTIVIDAD ------------

Per Prol Cobr (dias vtal lU 111 1. lU lU Rotacion Cart (veces año) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.b

Dis Inv Prd Ter (dias vtai 9 9 9 '1 9 RaticiDA inv (veces añol 39.7 39.1 39.6 39.6 39.8

Disp H.P. (días consUlOI 121 12. 121 121 12. Rotacion H.P. (veces año) 3.1 3.1 l.' 3.1 3.'

Per PrQl Paq (dias cart) 116 116 116 116 116 Rot Ctas x pa9 (veces añol 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

Costo de Vias/Vias f~} 49.9~ 49.bl 49.41 49.21 49.'1

Sto adl. vtas/vtas ¡tI 25.n 25.2t 24.61 24.11 23.2%

Stos Financ.JVtas (1) '.61 •.• t 1.ll '.11 I.n

c. DE ENDEUDAHIENTO y C(lBERTURA

Endeudaliento (t) 38.71 3B.8l 36.71 34.71

RotaciDn Activos (veces) 1.83 1.71 1.53 1.34. 1.19

Cobertura lnter. (veces) 39.97

Page 147: Estudio de factibilidad para industrializar y

1.9'H 1.993 1.994 1.995

d. DE RENTABILIDAD ------------.--

Util. Bruta/Yentas (t) ~'.1t 51.41 5t.bX 5'.8% 51.11

titilo Ooerac./Yentas (tI 24.2% 25.1t 26.1% 26.81 27.8t

titilo antes de int. e ia-ptos./Act. Tot. (Xl 44.31 42.8% 39.8% 36.n 33.11

Util. Neta/Ventas (XI 14.21 U.U 15.6% lb.U 16.71

Util. Neta/Patril. (Xl 42.2% 42.5% 39.1% 34.21 31.41