140吨干熄焦余热锅炉 技术 改造
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140吨干熄焦余热锅炉 技术 改造. 云南昆钢煤焦化有限公司 段伟章. 昆钢140吨干熄焦简介. 云南昆钢煤焦化公司140t/h干熄焦装置于2005年6月30日建成投产。 该装置处理能力为140t/h,配有18Mw的汽轮发电机组 。 与炭化室高6m,2×50孔焦炉相配套 , 焦炉年产焦炭100~110万吨,小时产量约114~126t/h。 干熄焦生产的P=3.82Mpa,t=450℃的中压蒸汽输送给18MW汽轮机发电。 2006年3月31日,与干熄焦装置配套的18MW汽轮发电机组投产。. 昆钢 140 吨干熄焦简介. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
140140 吨干熄焦余热锅炉技术改吨干熄焦余热锅炉技术改造造140140 吨干熄焦余热锅炉技术改吨干熄焦余热锅炉技术改造造
云南昆钢煤焦化有限公司 段伟章
昆钢 140 吨干熄焦简介
云南昆钢煤焦化公司 140t/h干熄焦装置于 2005年 6月 30日建成投产。
该装置处理能力为 140t/h,配有 18Mw的汽轮发电机组。 与炭化室高 6m, 2×50孔焦炉相配套,焦炉年产焦炭 100~1
10万吨,小时产量约 114~126t/h。 干熄焦生产的 P=3.82Mpa, t=450℃的中压蒸汽输送给 18M
W汽轮机发电。 2006年 3月 31日,与干熄焦装置配套的 18MW汽轮发电机组投产。
昆钢 140 吨干熄焦简介
2013年 4~5月,干熄焦大修,重点:干熄焦余热锅炉技术改造。
大修结束后投入运行至今已有四个多月时间,从这四个多月的实际运行情况看,锅炉的改造取得了非常好的效果。
余热锅炉运行状况及存在的主要问题
由于昆钢 140t/h干熄焦装置始建于国内干熄焦技术发展初期,在锅炉选型、配套方面尚处于探索阶段,缺少经验,更多地考虑保险系数,余热锅炉的选型过大,使得锅炉长期在低负荷状况下运行。
低负荷运行是导致锅炉过热器爆管的主要原因,据统计锅炉过热器爆管事故中, 80%以上事故是锅炉低负荷运行所造成的。
昆钢 140t/h干熄焦余热锅炉主要技术参数如下:
锅炉型号:HLG140/86-3.82/45
额定蒸发量: 86t/h 蒸汽压力: 3.82Mpa
蒸汽温度: 450±10℃
余热锅炉运行状况及存在的主要问题 2×50孔 6m焦炉的产能,最高产量 126t/h,一般情况下干熄焦锅炉的吨焦蒸汽产率约为540kg/t。即使干熄率保持在 100%,焦炉产能达到最高的情况下,蒸汽产量最高仅为 68t/h,为锅炉额定蒸发量的 79%。
而在大多数情况下,干熄率基本保持在 95%左右,焦炭产量保持在 120t/h左右,这样,锅炉的蒸发量就只能达到 61t/h左右,也就是说大多数情况下锅炉的负荷只能达到额定负荷的71%。
一般情况下,锅炉如果长期在其额定负荷的80%以下运行就存在很大的爆管的风险。
两个关键的运行参数
其一:二次过热器入口温度过低; 其二:锅炉出口(省煤器出口)循环气体温度偏低。
参数异常的根本原因:锅炉实际蒸发量(实际负荷)达不到锅炉的额定负荷,锅炉处于低负荷运行状态。
HLG140/86-3.9/450 干熄焦余热锅炉热力计算汇总表项目 单位 高温过热器 低温过热器 蒸发器 省煤器
烟气进口温度 ℃ 888.23 796.611 713.177 335.488
烟气出口温度 ℃ 796.611 713.177 335.488 177.576
工质进口温度 ℃ 306.753 261.443 261.443 104
工质出口温度 ℃ 450 372.4 261.443 233.582
管径 ×壁厚 mm 38×3.5 38×3.5 38×3.5 38×3.5
管子排列形式 错列 错列 错列 /顺列 顺列
注:高低温过热器间喷水减温值 65.647℃
改造前的实际运行工况(排焦量 140t/h 时)
项目 单位 高温过热器
低温过热器 蒸发器 省煤器
工质进口温度 ℃ 260 260 260 104
工质出口温度 ℃ 450 385 260 205
注:高低温过热器间的实际喷水减温值 125℃
2012 年 6 月炉管检修现场
2012 年 8 月二过爆管情况
给水预热器下部腐蚀情况
改造方案 目的:改善锅炉运行工况。
1、减少一过出口与二过进口之间的温差,使之尽可能的接近设计值,减少低负荷运行对二次过热器损伤。
2、改善锅炉出口烟气温度,避免低温区段产生露点腐蚀。 3、提高锅炉的安全性能。 4、提升锅炉的热效率,提高吨焦产汽量和发电量。
改造方案
改造内容: 1、整体更换二次过热器,同时将二次过热器的换热面积在原有基础上减少 10%。
2、在二次过热器的迎风面上增设防磨网。
改造施工现场
改造后的实际运行工况及效果
2013年4~5月份,干熄焦停产大修时完成了干熄焦锅炉的技术改造,实际运行效果明显,主要表现在以下几个方面:
锅炉的运行参数明显改善,已基本接近设计值。
(1)减温器进出口温度及温差。
改造后的实际运行工况及效果
改造后的实际运行工况(排焦量 140 吨 / 时)
项目 单位 高温过热器
低温过热器 蒸发器 省煤器
工质进口温度 ℃ 306 260 260 104
工质出口温度 ℃ 450 378 260 213
注:高低温过热器间的实际喷水减温值 72℃
改造后的实际运行工况及效果 ( 2)、省煤器的工质出口温度从 205℃上升至 213℃,锅炉出口烟气温度从原来的 150℃提高至 162℃。
( 3)、减温水用量明显降低,锅炉改造之前,减温水量基本保持在 8~10t/h,改造后减温水量基本保持在 4~6t/h。
( 4)、主蒸汽温度稳定性明显提高。改造前主蒸汽温度波动幅度较大,温度波动范围为 450±15℃,很难调节,改造后主蒸汽温度基本可以稳定在 450±5℃。
改造后的实际运行工况及效果
通过锅炉技术改造之后,锅炉的热效率明显提高,吨焦(或单炉)主蒸汽产量和汽轮机发电量都有不同程度的提升,而能耗同比下降。
140t/h 干熄焦锅炉改造前后运行参数对照表出炉数(炉) 装入炉数
装焦量(t) 气料比
除盐水(t)
月蒸汽产量(t)
2012年 7月 3817 3441 75702 1867 1353 43061
2013年 7月 3738 3431 75482 1434 1287 43285
同比增减 -79 -10 -220 -433 -66 224
吨焦产汽量(t)
最高蒸发量(t/h)
锅炉给水量(t)
减温水量(t)
发电量(kwh)
吨焦发电量(kwh/t)
2012年 7月 0.569 58 47441 5378 9634801 127.273
2013年 7月 0.573 70 45970 4096 9781120 129.582
同比增减 0.005 12 -1471 -1282 146319 2.309
结束语 一、通过对 140t/h干熄焦余热锅炉二次过热器的技术改造,较好地解决了由于锅炉长期低负荷运行所产生的一些问题。经过改造,锅炉的热效率、安全性、稳定性都明显提高,有利于锅炉及干熄焦装置长期安全稳定高效运行,改造收到了很好的效果。
结束语
二、关于干熄焦余热锅炉的选型,实践证明并非越大越好,选型的关键在于与干熄炉处理能力和焦炉实际产能相匹配。满足:焦炉保持正常生产水平,干熄率在 95%以上的情况下,锅炉能够处于满负荷运行状态(额定工况),这样既经济又安全可靠。
结束语
三、如果你家的干熄焦锅炉也存在长期低负荷运行的情况,希望我们的经验能对你有一定的帮助和借鉴作用。