11.12mejora eficienca
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eficiencia termicaTRANSCRIPT
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Thermal Efficiency Improvement Project in Coal Fired Power Plant
Kyushu Electric Power Co., Inc. 1
Proyecto de mejora de la eficiencia térmica de carbón de centrales eléctricas alimentadas
Confidential
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Thermal Efficiency Improvement Project in Coal Fired Power Plant
Kyushu Electric Power Co., Inc.
contenido
1. Fondos del Proyecto
2. Transición de la eficiencia térmica y mejora
3. Potencia Especificaciones Plant
4. Resultado de la prueba de rendimiento "Antes" Work Improvement
5. Los hallazgos en la caldera / turbina y medidas adoptadas
6. Resultado de la prueba de rendimiento "Después de" Work
Improvement
7. Beneficios por obras de mejora
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Thermal Efficiency Improvement Project in Coal Fired Power Plant
Kyushu Electric Power Co., Inc.
Cooperación para mejorar el rendimiento térmico de la central térmica de
carbón existente solicitada a Kyushu Electric por el dueño de una central de
Asia.
Prueba de rendimiento, evaluación, análisis y planificación de la mejora del rendimiento térmico (Kyushu)
Se hacen reparaciones en la central basándose en el plan de mejora del rendimiento térmico (dueño de la central).
1997-2001 Se lleva a cabo un proyecto de mejora del rendimiento
térmico de la central térmica de carbón.
Cooperación técnica para
la generación de energía
Kyushu Aumento del suministro y la demanda
por el crecimiento rápido de la economía
Problemas medioambientales globales,
como el CO2 emitido por las centrales
térmicas, etc.
Dueño de la central
Trasfondo
3
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Kyushu Electric Power Co., Inc.
Evolución del rendimiento térmico
Tiempo
Rendimiento térmico
Medidas para mantener el
rendimiento térmico Medidas para mejorar el
rendimiento térmico
No se gestionó
4
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Thermal Efficiency Improvement Project in Coal Fired Power Plant
Kyushu Electric Power Co., Inc.
Mejora del rendimiento térmico
Evaluación económica
Mantenimiento periódico Introducción de equipos
de alto rendimiento
Estudios periódicos del rendimiento de la planta
Mantener el rendimiento térmico Mejora del rendimiento térmico
Mejora del rendimiento térmico
5
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Thermal Efficiency Improvement Project in Coal Fired Power Plant
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Net Output 308MW
Start of service
Nov. 1987
(13 years operated at the time of the
improvement project)
Steam Pressure 16.2 / 3.1 MPa
Steam Temperature 535 / 535 deg C
Fuel Domestic Coal
Equipment
manufactures
Boilers by Japanese manufacture
Turbines by Chinese manufacture
especificación
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Kyushu Electric Power Co., Inc. 7
Resultado de la prueba de rendimiento realizada antes del trabajo de
reparación en julio de 1998
Performance test result (a)
Design value (b)
Difference (a) – (b)
Boiler efficiency 88.66 % 89.94 % ▲ 1.28 %
Turbine efficiency 39.64 % 42.98 % ▲ 3.34 %
Plant efficiency
(Generating end) 33.17 % 37.66 % ▲ 4.49 %
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Kyushu Electric Power Co., Inc.
Los hallazgos en la caldera y las
medidas adoptadas
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Kyushu Electric Power Co., Inc. 9
Resultado de la prueba de rendimiento realizada antes del trabajo de
reparación en julio de 1998
Performance test result (a)
Design value (b)
Difference (a) – (b)
Boiler efficiency 88.66 % 89.94 % ▲ 1.28 %
Turbine efficiency 39.64 % 42.98 % ▲ 3.34 %
Plant efficiency
(Generating end) 33.17 % 37.66 % ▲ 4.49 %
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Descubrimientos principales en los datos de la prueba de rendimiento
relacionados con el rendimiento de la caldera
1,28 % menos de rendimiento de la caldera respecto al valor del fabricante
1. Poca absorción de calor de las superficies calentadoras del economizador y el primer sobrecalentador
2. Poco intercambio de calor del calentador de aire
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Situación de la superficie calentadora del primer sobrecalentador y el economizador
• Se acumula ceniza en la superficie Primer sobrecalentador
Economizador de combustible
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Acciones realizadas para mejorar la absorción de calor de las superficies
calentadoras del economizador y el primer sobrecalentador
• Lavar y limpiar la superficie
Antes de lavar Después de lavar
(economizador)
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Los sopladores de hollín del primer sobrecalentador no estaban
operativos.
Razón:
Se fijó la presión de los chorros de vapor en el límite superior del
fabricante (25 kg/cm2), lo que disminuyó el espesor de la placa del
intercambiador de calor.
La presión de los chorros de vapor se fijó correctamente y
empezaron a funcionar los sopladores de hollín.
No se instaló ningún soplador de hollín alrededor del economizador
de combustible.
Se instaló un soplador de hollín nuevo para el economizador.
[Soplador de hollín]
Entrada de vapor Tuberías de vapor
Chorros de vapor
Los problemas siguientes causaron acumulación de ceniza en la
superficie calentadora, lo que disminuyó la absorción de calor:
Acciones realizadas para mejorar la absorción de calor de las superficies calentadoras del
economizador y el primer sobrecalentador
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Thermal Efficiency Improvement Project in Coal Fired Power Plant
Kyushu Electric Power Co., Inc.
Descubrimientos principales en los datos de la prueba de rendimiento
relacionados con el rendimiento de la caldera baja
1,28 % menos de rendimiento de la caldera respecto al valor del fabricante
1. Poca absorción de calor de las superficies calentadoras del economizador y el primer sobrecalentador
2. Poco intercambio de calor del calentador de aire
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Air Heater Elements
Rotation
Flue
Air Exit
(To Boiler)
Exhaust Gas Inlet
(From Fuel Economizer)
Exhaust Gas Exit
(To Electrical Dust
Precipitator)
Air Inlet
(From Steam Air
Heater)
Rotor
Schematic View of Air Heater
Introducción de Air Heater
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Calentador de aire bloqueados con ASH
Low Temperature Element (blocked with ash)
High Temperature Element (deformed) (Viewed from a point over the air heater)
The upstream elements are especially
seriously blocked with solidified ash.
Situación del calentador de aire
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Antes de reemplazo Después de la sustitución
Solidificación notable y el
bloqueo en el lado de
aguas arriba
Las medidas adoptadas para mejorar el intercambio térmico en Air Heater
Sustitución del elemento calentador de aire
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Los hallazgos en la turbina y las medidas
adoptadas
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Resultado de la prueba de rendimiento realizada antes del trabajo de
reparación en julio de 1998
Performance test result (a)
Design value (b)
Difference (a) – (b)
Boiler efficiency 88.66 % 89.94 % ▲ 1.28 %
Turbine efficiency 39.64 % 42.98 % ▲ 3.34 %
Plant efficiency
(Generating end) 33.17 % 37.66 % ▲ 4.49 %
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Cubierta externa
Cubierta interna
Rotor de la turbina
Descubrimientos principales en los datos de la prueba de rendimiento
relacionada con el rendimiento de la turbina
3,34 % menos de rendimiento de la turbina que el valor del fabricante
1. Menor rendimiento de la turbina de alta presión que el valor del fabricante
2. Menor rendimiento de la turbina de baja presión que el valor del fabricante
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Diafragma Aleta de cierre
Abrasión
Fuga de vapor
Flujo de
vapor normal
Pala móvil
Turbulencia del
flujo de vapor por
las adherencias
Sarro adherido a la
pala móvil
• Se eliminaron adherencias de las palas. • Se reemplazaron las aletas de cierre por
nuevas.
Acciones realizadas para mejorar el rendimiento
de la turbina de alta presión:
• Aletas de cierre gastadas Sustituidas
• Adherencias en las palas Eliminadas
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Palas de la turbina muy corroidas
Cubierta externa
Cubierta interna
Rotor de la turbina
Acciones realizadas para mejorar el rendimiento de la turbina de baja presión
• Reemplazar las palas móviles y fijas por modelos nuevos
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Cubierta externa
Cubierta interna
Rotor de la turbina
Grandes
pérdidas
Vapor
Vapor Pala móvil
Pal
a fi
ja
Acciones realizadas para mejorar el rendimiento de la turbina de baja presión (cont.)
• No había aletas de cierre montadas
Se colocaron aletas de cierre.
Pala móvil
Vapor
Vapor
Espacio
Pocas pérdidas
Aleta de cierre montada
Pal
a fi
ja
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Kyushu Electric Power Co., Inc.
Cubierta externa
Cubierta interna
Rotor de la turbina
Acciones realizadas para mejorar el rendimiento de la turbina de baja presión (cont.)
• La cubierta interior corroída y el reborde del diafragma horizontal provocaban
pérdidas de vapor.
Se colocaron una cubierta interior y un diafragma nuevos.
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Kyushu Electric Power Co., Inc.
Acciones realizadas para mejorar el rendimiento de la turbina de baja presión (cont.)
Fotos del reborde del diafragma horizontal corroído que causaba pérdidas de vapor.
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Thermal Efficiency Improvement Project in Coal Fired Power Plant
Kyushu Electric Power Co., Inc.
Acciones realizadas para mejorar el rendimiento de la turbina de baja presión (cont.)
Fotos de la cubierta interior corroída que causaba pérdidas de vapor
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Avería de la tobera del quemador
Esquema de la tobera del quemador
Pérdida de rendimiento de la turbina por pulverizaciones en el recalentador
• El inclinador de la tobera del quemador, que sube y baja la tobera para controlar la
temperatura del vapor, fucionaba inmóvil por una avería.
• Entraba mucha agua pulverizada en el recalentador para el control.
Se reparó la avería y se automatizó el funcionamiento del inclinador.
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Resumen del plan de mejora de la caldera
1. Lavado de la superficie generadora de la caldera
4. Lavado de piezas del precalentador de aire y sustitución de piezas defectuosas
2. Arreglo del soplador de hollín del sobrecalentador primario (necesario por la abrasión debida a la reducción de la presión del vapor inyectado)
Soplador de hollín
3. Colocación de un soplador de hollín en el economizador
Ventilador de tiro inducido
Chimenea Recolector de polvo eléctrico
Símbolos
Encendido de sopladores de hollín (9 (tambor izq.) + 9 (tambor der.) = 18)
Contaminado con ceniza, etc.
Encendido/apagado de sopladores de hollín (4 (tambor izq.) + 4 (tambor der.) = 8)
Sopladores de hollín nuevos (4 (tambor izq.) + 4 (tambor der.) = 8)
sob
reca
len
tad
or
terc
iari
o
sobrecalentador cuaternario
Cal
der
a
Tob
era
del
qu
emad
or
Tob
era
del
qu
emad
or
6. Funcionamiento automático de la tobera del quemador
5. Arreglo de la fuga de vapor del precalentador de aire por vapor
Precalentador de aire
Economizador
Sobrecalentador primario
Ventilador de tiro forzado
Sil
ence
r
Precalentador de aire por vapor
Rec
alen
tad
or
Sob
reca
len
tad
or
secu
nd
ario
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Improvement of high-pressure turbine
aged deteriorated part
・Replacing seal fin, etc.
・Removing scale, etc.
Outer casing
Inner casing
Turbine rotor
Measures for low-pressure turbine
・Moving blade and stationary blade newly
made. Fin installed on moving blade.
・Replacing the diaphragm
・Replacing the inner casing
Summary of improvement plan related to turbine
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Mejora de las piezas de la turbina de
alta presión antiguas o dañadas:
Sustitución de aletas de cierre, etc.
Eliminación de adherencias, etc.
Cubierta exterior
Cubierta interior
Rotor de la turbina
Medidas para la turbina de baja presión:
Colocadas palas móviles y fijas nuevas.
Colocada aleta en la pala móvil.
Reemplazo del diafragma
Reemplazo de la cubierta interior
Resumen del plan de mejora de la turbina
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Resultados de Mejoramiento
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Resultados de Mejoramiento
+4.40% 37.57% 33.17% 37.66% Plant
efficiency
+3.63% 43.27% 39.64% 42.98% Turbine
efficiency
+0.70% 89.36% 88.66% 89.94% Boiler
efficiency
Improved
efficiency
2 - 1
After
improvement
2 (Oct. 2000)
Before
improvement
1 (July 1998)
Design value
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Mejora del rendimiento
térmico de la caldera
Mejora del rendimiento térmico
de la turbina
Rendimiento térmico: mejorado 4,4 puntos (33,17 % → 37,57 %)
Gasto de combustible: reducido 34 millones de yenes o equivalente por año (293 millones → 259 millones)
Emisión de CO2: reducida 212.000 t por año (1.809.000 t → 1.597.000 t)
Cubierta exterior
Cubierta interior
Rotor de la turbina
① ② ③ ④
⑤
⑥
⑦ ⑦ ⑧
⑨
⑩
⑪
⑫ ⑬
: Parte mejorada
① Sobrecalentador secundario
② Sobrecalentador terciario
③ Recalentador
④ Sobrecalentador cuaternario
⑤ Sobrecalentador primario
⑥ Economizador
⑦ Tobera del quemador
⑧ Caldera
⑨ Precalentador de aire
⑩ Recolector de polvo eléctrico
⑪ Precalentador de aire por vapor
⑫ Ventilador de tiro forzado
⑬ Silenciador
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Gracias
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Thank you