trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ACTIVIDAD COLABORATIVA FASE 2 PARTE 2 PLANIFICACIÓN ERIKA PAOLA RODRIGUEZ MATAMOROS COD: 1049630041 SANDRA MILENA CABRERA CRUZ Cód. 52717230 RAUL ALFONSO SALAMNACA Cód. 74183506 JEISON DAVID JAIMES ARREGOCES CÓDIGO: 1.065.564.942 GRUPO. 102501_15 DIRECTORA. GLORIA NANCY DUITAMA CASTRO 1

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Page 1: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS

ACTIVIDAD COLABORATIVA FASE 2 PARTE 2 PLANIFICACIÓN

ERIKA PAOLA RODRIGUEZ MATAMOROS COD: 1049630041

SANDRA MILENA CABRERA CRUZ Cód. 52717230

RAUL ALFONSO SALAMNACA Cód. 74183506

JEISON DAVID JAIMES ARREGOCES CÓDIGO: 1.065.564.942

GRUPO. 102501_15

DIRECTORA. GLORIA NANCY DUITAMA CASTRO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

OCTUBRE DE 2015

1

Page 2: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar en los estudiantes y futuros profesionales competencias que permitan reconocer, implementar y administrar tecnologías en os procesos de producción para hacer más competitivas a las organizaciones donde se desempeñen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estudiar los procesos de producción y tecnologías usadas por la empresa seleccionada por el grupo: Acerías Paz del Rio S.A.

Identificar las técnicas usadas en la empresa respecto a manufactura esbelta para reducir las actividades mudas.

Conocer la formación de la cadena de suministros de la empresa desde la obtención de materia prima hasta la comercialización de productos.

Profundizar sobre los procesos integrados por computador CIM que la empresa ha implementado.

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Page 3: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Asignación de Roles y Responsabilidades

Grupo 102506_12

NOMBRES Y APELLIDOS

Rol asumido Tareas o funciones realizadas Responsabilidad

Erika Paola Rodríguez Matamoros

Evaluador Asegurar que el documento contenga los criterios presentes en la rúbrica. Debe comunicar a la persona encargada de las alertas para que informe a los demás integrantes del equipo en caso que haya que realizar algún ajuste sobre el tema.

Mi responsabilidad va a ser de avisar a los compañeros si hay alguna dificultad en la actividad, si hace falta algo y en que pueden colaborar los compañeros.

Compilador Consolidar el documento que se constituye como el producto final del debate, teniendo en cuenta que se hayan incluido los aportes de todos los participantes y que solo se incluya a los participantes que intervinieron en el proceso. Debe informar a la persona encargada de las alertas para que avise a quienes no hicieron sus participaciones, que no se les incluirá en el producto a entregar

Mi responsabilidad es reunir todos los aportes realizados por los compañeros de una manera clara y ordenada, cumpliendo con todos los requerimientos hechos por el tutor, a fin de entregar un producto final de excelente calidad. También me comprometo a ser objetiva y tener criterio al momento de incluir en el consolidado final solo los compañeros que han participado e informar quienes no participaron, ya que estos no serán incluidos.

Sandra Milena Cabrera Cruz

Revisor Asegurar que el escrito cumpla con las normas de presentación de trabajos exigidas por el docente

El rol escogido me permite realizar la revisión total de los trabajos a entregar; verificando que cumpla con las exigencias hechas en la guía y rubrica de trabajo. Me comprometo a hacer las correcciones pertinentes para cumplir con los lineamientos de la guía.

JEISON DAVID JAIMES

Entregas Alertar sobre los tiempos de entrega de los productos y enviar el documento en los tiempos estipulados, utilizando los recursos destinados para el envío, e indicar a los demás compañeros que se ha realizado la entrega.

(El estudiante que selecciona este rol registra su responsabilidad y compromiso ante la actividad)

Raúl Alfonso Salamanca

Alertas Asegurar que se avise a los integrantes del grupo de las novedades en el trabajo e informar al docente mediante el foro de trabajo y la mensajería del curso, que se ha realizado el envío del documento

(El estudiante que selecciona este rol registra su responsabilidad y compromiso ante la actividad)

Todos los estudiantes participantes son responsables de investigar y proporcionar todo el material y las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad.

3

Page 4: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

FIGURAS DE CADENA DE SUMINISTRO.

Jeyson David Jaimes Arregoces

4

Page 5: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Raúl Alfonso Salamanca

ProveedoresExplotación y transporte de materias primas.Mineral de Hierro, Carbón y Caliza.El proceso de producción del Acero se inicia con la explotación y el

transporte de las materias primas Mineral de Hierro, Carbón y la Caliza.

Estos se extraen en los diferentes lugares identificados en la región

transportados de la boca mina al patio de acopio vía terrestre el mineral

de hierro es transportado por cable aéreo una parte y la otra vía

terrestre de igual forma se compra chatarra recopilada en diferentes

puntos del país es llevada a los puntos de acopio para su posterior

transformación.

Transformación de la materia Prima

Planta de fuerza

Planta de coquería.

Sinterizacion

Alto Horno

5

Page 6: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Fundición

Planta de chatarra

Laminación.

La fabricación primaria consiste en la producción arrabio (Acero Líquido con alto grado de impurezas), partiendo de las materias primas básicas.

La Acería consiste en un conjunto de dos (2) subprocesos simultáneos de producción del Acero (Convertidores-Desiliciado y Horno eléctrico), que vierten sus Productos en la sub planta de Fundición y luego a la Colada continua.

El proceso de Colada continua consiste en el moldeado del Acero procedente de la Acería y del horno eléctrico, en pro formas que posteriormente se finalizan en la sub planta de Laminación.

Laminación recibe los lingotes de Acero vía férrea y los transforma en los diferentes productos que se ofrecen para la venta, tales como laminas, rollos, planchas, barras sismo resistente, alambrones y rollos de refuerzo.

6

Page 7: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Consumidores:

Distribución y servicio al cliente.

El acero se encuentra en todos los campos industriales del mundo y es

indispensable en la construcción edificios estadios puentes, también es usado en

el sector automotriz, industria militar y naviera entre tantos más.

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Page 8: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Erika Rodríguez.

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Page 9: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Sandra Cabrera

CADENA DE SUMINISTROS DE ACERÍAS PAZ DEL RIO

OBTENCIÓN DE MATERIALES

TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES

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1. PROVEEDORES.

CHATARRA: Fuentes de chatarra identificadas (centros de acopio), principalmente las fuentes nacionales y luego otras externas.

Carbón, caliza y mineral de hierro: Minas de Boyacá. Los cuales son transportados de forma terrestre y ferroviaria

2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:

Planta de coquería.

Planta de sinterización.

Alto Horno

Aceración

Laminación

Page 10: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

PRODUCTOS

DISTRIBUCIÓN

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3. PRODUCTOS PROCESADOS (Coproductos)

Alquitrán, fertilizantes, escorias, breas, sulfato de amonio y naftalina (usados en ventas)

PRODUCTOS TERMINADOS:

Barras corrugadas, rollos corrugados, malla electro soldada, alambrón.

4. Ferreterías, cadenas de almacenes de construcción y minoristas.

Page 11: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

CONSUMIDORES:

11

5. Desde los constructores de edificaciones grandes hasta los constructores de pequeñas casas, parques, etc.

Page 12: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

CUADRO 3 INDIVIDUAL

Jeyson Jaimes Arregoces

ACERÍAS

PAZ DEL RIO APLICA

DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS

SI NO

5 S xMantenimiento Integral, de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos.

Su aplicación mejora los niveles de:1. Calidad.2. Eliminación de Tiempos Muertos.3. Reducción de Costos.

-Reducción del 40% de sus costos de Mantenimiento.-Reducción del 70% del número de accidentes.-Crecimiento del 10% de la fiabilidad del equipo.-Crecimiento del 15% del tiempo medio entre fallas.

No aplican

KANBAN x Consisten en un conjunto de

formas de comunicarse e

intercambiar información entre

los diferentes operarios de una

1.- Aumenta la flexibilidad de los procesos de producción y

transporte.

2.- Si se usa un sistema informatizado, permite conocer la

situación de todos los ítems en cada momento y dar

Hay plazos en ocasiones de

abastecimiento demasiado grandes,

que excluyen la elección del método

Kanban. Pues tendría muy

12

Page 13: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

línea de producción, de la

empresa. Su propósito es

simplificar la comunicación,

agilizándola y evitando errores

producidos por falta de

información.

En la actualidad se ha

automatizado los métodos

Kanban, de forma que, por

ejemplo, se pueden colocar

etiquetas con códigos de

barras o QR que, de forma

informatizada, al pasar los

productos por cada punto de

control, el sistema los localiza

automáticamente y da las

órdenes necesarias para que

cada ítem llegue a su destino.

instrucciones basadas en las condiciones actuales de cada área

de trabajo.

3.- Prevenir el trabajo innecesario y prevenir el exceso de

papeleo innecesario.

Ventajas en las operaciones logísticas:

1. Mejor control del stock de material.

2. Posibilidad de priorizar la producción: el tipo de producto con

más importancia o urgencia se pone primero que los demás.

3.- Se facilita el control de material.

desocupados a los trabajadores.

El sistema no tiene ninguna

anticipación en caso de fluctuaciones

muy grandes e imprevisibles en la

demanda. Puede anticiparse a ellas

pero no solucionarlas.

JIT x El exceso de capacidad de los

fabricantes de acero permite

entregas muy rápidas a los

constructores de naves en

acero. Dichos constructores

aprovechan la situación

- Reduce los niveles de inventarios necesarios

en todos los pasos de la línea productiva y,

como consecuencia, los costos de mantener

inventarios más altos, costos de compras, de

financiación de las compras y de almacenaje.

- Minimiza pérdidas por causa de suministros

- El peligro de problemas, retrasos y

de suspensiones por falta de

suministros, en ocasiones causan

retrasos y suspensiones de la línea

productiva e impactan los gastos

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Page 14: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

haciendo que sus proveedores

suministren en menores

cantidades con mayor

frecuencia, con lo que se

consigue reducir

sustancialmente los inventarios

de materia prima, lo cual exige

a la empresa entregas justo a

tiempo, a la vez que aplican

esta forma de trabajar en sus

operaciones internas.

obsoletos.

- Permite (exige) el desarrollo de una relación

más cercana con los suministradores.

- Acortamiento del tiempo de entrega, entre

otras.

negativamente.

- Limita la posibilidad de reducción de

precios de compra si las compras son

de bajas cantidades.

ANDON x Es utilizado por esta empresa

para alertar de problemas en

un proceso de producción,

además brinda a los operarios

o a la máquina automatizada la

capacidad de detener la

producción al encontrarse un

defecto y de continuarla

cuando se soluciona. Motivos

comunes para el uso de la

señal Andon pueden ser falta

de material, defecto creado o

encontrado, mal

funcionamiento del utillaje o la

- Es un sistema que alerta a todos los

involucrados del proceso de producción, si hay

un problema, o algún potencial de problema en

el sistema.

- Agiliza la resolución de los diversos problemas

presentados en el proceso.

- Evita que el empleado pierda tiempo de

producción buscando ayuda para la solución

de su problema.

- Da la oportunidad de explicar causas reales

del problema aun estando activo el proceso.

Así evita  parar la línea de producción.

Es un sistema que debe estar

integrado en el puesto de trabajo, por

lo que depende 100% de cada

trabajador el utilizar este sistema y que

sea afectivo para toda la planta, ya

que solo funciona si se integra todo el

personal encargado de la producción.

Depende de la presencia de “lideres”

que son los encargados de asistir un

puesto de trabajo que notifique alguna

falla, por lo cual, la productividad

dependerá también del tiempo de

reacción de los “lideres”

14

Page 15: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

aparición de un problema de

seguridad.

Se usa una columna de luces

de varios colores. Una de ellas

representa el estado OK en el

que la producción transcurre

de forma normal, respetando la

cadencia de producción

estándar y sin problemas de

calidad, seguridad... Las otras

representan cada una de las

categorías de fallo que se

quieran identificar y se

encienden cuando se produzca

un fallo de la categoría

correspondiente. Un ejemplo

de distribución de luces puede

ser como sigue.

Blanco: Producción

normal

Rojo: Problema de

Calidad

Ámbar: Falta de material

Azul: Problema con el

utillaje o la máquina

- Disminuye el tiempo y esfuerzo de los

supervisores de estar monitoreando

constantemente el sistema.

- Disminuye hábitos que no permiten optimizar

la producción, como la evaluación tardía

basándose en reportes.

- Se puede aplicar desde pequeñas plantas,

hasta plantas medianas o grandes.

Evita que se transmitan  los problemas a la siguiente estación de

trabajo.

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Page 16: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

PODA YOKE x Es usado por acerías para

eliminar los defectos en un

producto ya sea previniendo o

corrigiendo los errores que se

presenten lo antes posible.,

funciona haciendo que los

sean muy obvios para que el

trabajador se dé cuenta y lo

corrija a tiempo.

Se minimiza el riesgo de cometer errores y generar defectos.

El operario puede centrarse en operaciones que añaden valor, en lugar de dedicar esfuerzo a comprobaciones para la prevención de errores o a la subsanación de los mismos.

Su Implantación mejora la calidad actuando sobre la fuente del defecto, en lugar de sobre controles posteriores.

Se caracterizan por ser simples y económicos.

- No se constituye una técnica que

sirva de remplazo para los procesos

de control estadístico de la calidad.

- En operaciones en que la tasa de

producción es muy rápida resulta difícil

seguir los cambios y dar respuestas

adecuadas a estos sin llegar a

perturbar el proceso mismo.

Raúl Salamanca

ACERÍAS PAZ DEL

RIOAPLICA

DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS

SI NO

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Page 17: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

5 S xEs una herramienta que

ayuda a alcanzar la

excelencia en el día a

Día. El programa es eficaz

y ayuda a quien lo aplica a

realizar mejor su trabajo.

Las “Cinco Eses”

Son las iniciales de cinco

palabras japonesas cuya

transcripción fonética

empieza por la letra S.

Cada palabra contiene una

recomendación muy

concreta sobre la

organización del trabajo.

Mayor eficiencia en los procesos.Disminuye la accidentalidad Estimula mejores hábitos de trabajo.Refleja un lugar de trabajo agradable y bien administrado.

Aumenta el uso del tiempo y espacio valioso.

Disminuye el trabajo de limpieza.

Las personas trabajan más cómodas y rinden más en su trabajo.Aumenta la satisfacción en el trabajo.

Ya que es una práctica de

sensibilización y disciplina requiere

de mucho trabajo y capacitación

con las personas el tiempo de

llegar a la implementación total

puede ser largo.

KANBAN xEs una herramienta de manejo de flujo de materiales en una línea de producción y es aplicado como una etiqueta de instrucción que contiene informacion que sirve como orden de trabajo siendo un dispositivo de dirección automático a que da informacion acerca de que se va a producir cantidades y medios.

1. Reduce los niveles de inventario.

2.Facilita el control de materiales

3. dar instrucciones basadas en las condiciones actuales

del área de trabajo.

4. prevenir que se agreguen trabajos innecesarios.

5.exeso de papelería innecesaria

6. informacion Rápida y Precisa

7. prioriza la producción.

8. Facilidad para añadir mejoras (el tablero permite que

todo el equipo de desarrollo pueda ver cómo se está

Dificultad de realizar las entregas a

tiempo en grandes proyectos

(dado que no hay un control

específico del tiempo empleado en

cada actividad, en grandes

proyectos pueden acumularse un

gran número de pequeños retrasos

que provocarían la demora en la

entrega del producto final).

• Falta de reglas (aunque la

17

Page 18: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

haciendo el producto desde una visión global, lo que

permite que puedan reflejar a sus compañeros diversas

mejoras sobre el mismo).

existencia de pocas reglas es una

ventaja, puede convertirse en un

problema cuando el desarrollador

es inexperto y necesita una guía

para realizar su trabajo. Por ello,

se aconseja hacer uso de Kanban

tras haber ganado experiencia con

otras metodologías, ya que de este

modo habrá reglas que se habrán

interiorizado).

JIT x Los sistemas de producción

conocidos como JIT (Just In

Time, «Justo a tiempo»)

han tenido un auge sin

precedentes durante las

últimas décadas. Así,

después del éxito de las

compañías japonesas

durante los años que

siguieron a la crisis de los

setenta, investigadores y

empresas de todo el mundo

centraron su atención en

Re

Re Reduce los niveles de inventarios necesarios en

todos los pasos de la línea productiva y, como

consecuencia, los costos de mantener inventarios

más altos, costos de compras, de financiación de

las compras y de almacenaje.

ü Minimiza pérdidas por causa de suministros

obsoletos.

ü Permite (exige) el desarrollo de una relación más

cercana con los suministradores.

El peligro de problemas, retrasos y

de suspensiones por falta de

suministros, que pueden causar

retrasos y suspensiones de la

línea productiva e impactar los

gastos negativamente. Limita la

posibilidad de reducción de precios

de compra si las compras son de

bajas cantidades aunque,

dependiendo de la relación con el

suministrador, esta desventaja se

puede mitigar

18

Page 19: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

una forma de producción

que, hasta ese momento,

se había considerado

vinculada con las

tradiciones tanto culturales

como sociales de Japón y,

por tanto, muy difícil de

implantar en industrias no

japonesas.

ü Acortamiento del tiempo de entrega.

ü 

ü 

-

ANDON x Es un sistema utilizado para

alertar de problemas en un

proceso de producción. Da al

operario o a la máquina

automatizada la capacidad de

detener la producción al

encontrarse un defecto y de

continuarla cuando se

soluciona. Motivos comunes

para el uso de la señal Andón

pueden ser falta de material,

defecto creado o encontrado,

mal funcionamiento del utillaje

o la aparición de un problema

de seguridad.

Es un sistema que alerta a todos los involucrados del proceso de

producción, si hay un problema, o algún potencial de problema

en el sistema.

Agiliza la resolución de los diversos problemas presentados en el

proceso.

Evita que el empleado pierda tiempo de producción buscando

ayuda para la solución de su problema.

Da la oportunidad de explicar causas reales del problema aun

estando activo el proceso. Así evita parar la línea de producción.

Disminuye el tiempo y esfuerzo de los supervisores de estar

monitoreando constantemente el sistema.

Disminuye hábitos que no permiten optimizar la producción,

como la evaluación tardía basándose en reportes.

No funciona si no se usa de manera

constante y sistemática, de manera

que todos los involucrados de la

producción se integren para una

resolución más rápida de problemas.

No es efectivo para planta en el cual

los procesos de manufactura o

producción no son constantes.

Es un sistema que debe estar

integrado en el puesto de trabajo, por

lo que depende 100% de cada

trabajador el utilizar este sistema y que

sea afectivo para toda la planta, ya

que solo funciona si se integra todo el

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Page 20: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Blanco.- Producción normalRojo.- Problema de CalidadÁmbar.- Falta de materialAzul.- Problema con el utillaje o la máquina

Se puede aplicar desde pequeñas plantas, hasta plantas

medianas o grandes.

Evita que se transmitan los problemas a la siguiente estación de

trabajo.

personal encargado de la producción.

Depende de la presencia de “lideres”

que son los encargados de asistir un

puesto de trabajo que notifique alguna

falla, por lo cual, la productividad

dependerá también del tiempo de

reacción de los “lideres”

PODA YOKE x Un poka-yoke es una técnica

de calidad que se aplica con el

fin de evitar errores en la

operación de un sistema.

Algunos autores manejan el

poka-yoke como un sistema a

prueba de tontos, el cual

garantiza la seguridad de la

maquinaria ante los usuarios y

procesos y la calidad del

producto final

Se minimiza el riesgo de cometer errores y generar defectos.

El operario puede centrarse en operaciones que añaden valor, en lugar de dedicar esfuerzo a comprobaciones para la prevención de errores o a la subsanación de los mismos.

Su Implantación mejora la calidad actuando sobre la fuente del defecto, en lugar de sobre controles posteriores.

Se caracterizan por ser simples y económicos. Previene paradas en la línea de producción

- No se constituye una técnica que

sirva de remplazo para los procesos

de control estadístico de la calidad.

- En operaciones en que la tasa de

producción es muy rápida resulta difícil

seguir los cambios y dar respuestas

adecuadas a estos sin llegar a

perturbar el proceso mismo.

Erika Rodríguez

ACERIAS PAZ DEL

Aplica

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Page 21: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

RIO S.A(Sandra Cabrera)

Descripción Ventajas DesventajasSI NO

5S. X Creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, ayuda a alcanzar la excelencia en el día a día, mantenimiento Integral, de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del mantenimiento del entorno.La s 5s son:-Seiri (organizar), -seiton (ordenar), -seiso (limpiar), -seiketsu (estandarizar), -shitsuke (disciplinar).

Implementa el orden y aseo de la planta de producción mediante la técnica de las 5 s, como la separación de la escoria como material sobrante en el alto horno, la cual es homogenizada y debidamente almacenada para cuando esté fría enviarla a la fábrica de cemento (seiri), reducción del 40% de los costos de Mantenimiento, el 70% del número de accidentes, 10% de la fiabilidad del equipo y 15% del tiempo medio entre fallas.

La planta está en continua contratación de aprendices, lo cual genera riesgos.

Kanban X manejo de flujo de materiales en una línea de ensamble, conjunto de formas de comunicarse e intercambiar información entre los diferentes operarios de una línea de producción, de la empresa.

La empresa ha tenido que bajar su producción por la libre importación de productos del acero del país, reduce los niveles de inventario y facilita el control de materiales.

En algunos casos los materiales cargados al alto horno no son bien balanceados, o la calidad del mineral de hierro no es la mejor, lo cual genera deficiencia en le producto.

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Page 22: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

JIT X La capacidad de los fabricantes de acero permite entregas muy rápidas a los constructores de naves en acero, producir el mínimo número de unidades en las menores cantidades posibles y en el último momento posible.

Reduce los niveles de inventarios necesarios en todos los pasos de la línea productiva, mantiene un sistema de verificación de las actividades de los operarios, con supervisores de áreas que vigilan la calidad en la fuente de la producción.

Retrasos y de suspensiones por falta de suministros, que pueden causar retrasos y suspensiones de la línea productiva e impactar los gastos negativamente.

Andon X Usa señales de audio y visuales, despliegue de luces y señales luminosasen un tablero que indican las condiciones de trabajo en el piso de producción, utilizado para alertar de problemas en un proceso de producción.

Agiliza la resolución de los diversos problemas presentados en el proceso.

La empresa no implementado este sistema.

PokaYoke X Mecanismo que ayuda a prevenir errores antes de que sucedan,

Minimiza el riesgo de cometer errores y generar defectos.

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Page 23: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Sandra Cabrera

ACERIAS PAZ DEL RIO S.A(Sandra Cabrera)

Aplica Descripción Ventajas Desventajas

SI NO

5S. X Creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, organizadas y seguras; es una herramienta que le imprime mayor “calidad de vida” al trabajo. Estrategia orientada a la búsqueda de la calidad total. La s 5s son:Seiri (organizar), seiton (ordenar), seiso (limpiar), seiketsu (estandarizar), shitsuke (disciplinar).

La empresa Acerías Paz del Río está implementando el orden y aseo de su planta de producción mediante la técnica de las 5 s, como:1. SEIRI: La separación de la escoria como material sobrante en el alto horno, la cual es homogenizada y debidamente almacenada para cuando esté fría enviarla a la fábrica de cemento.2. SEITON: La chatarra es separada de acuerdo a su espesor (liviana-mixta que tiene un espesor de 1 a 3 mm, chatarra especial que tiene un espesor mayor a 4mm, chatarra pesada que tiene espesor mayor a 4 mm) en el patio correspondiente, o directamente en la fragmentadora.

3. SEISO: Muchos operarios de proceso no acatan las normas de organización y aseo de la maquinaria, generando así que se recargue el trabajo a los operarios de limpieza y técnicos de mantenimiento, quienes deben repetir su trabajo más veces de lo necesario. 5. SHITSUKE: La planta está en continua contratación de aprendices, lo cual genera riesgos de desinformación y por ende quebrantamiento de los procedimientos ya establecidos. (shitsuke).

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Page 24: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

4. SEIKETSU: En la planta se tienen estandarizados los procesos, de esta forma los equipos y zonas de trabajo siguen un modelo de ejemplo.

Kanban XHerramienta de manejo de flujo de materiales en una línea de ensamble. Dispositivo automático que da información acerca de qué se va a producir, en qué cantidad, mediante qué medios y cómo se va a transportar.

La empresa ha tenido que bajar su producción debido a factores externos como la libre importación de productos del acero en nuestro país, lo cual se ha logrado mediante la reducción de la explotación de minas de carbón y organización de las demás plantas.

En algunos casos los materiales cargados al alto horno no son bien balanceados, o la calidad del mineral de hierro no es la mejor, lo cual genera deficiencia en le producto.

JIT XFilosofía industrial de eliminación de todo lo que implique muda en el proceso de producción, desde compras hasta distribución.

La empresa en estudio tiene un sistema de verificación de las actividades de los

La participación de los empleados solo se limita a obedecer una serie de estándares ya

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Page 25: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Producir el mínimo número de unidades en las menores cantidades posibles y en el último momento posible.

operarios, donde hay supervisores de áreas que vigilan la calidad en la fuente de la producción, para que no se deban repetir los procesos y así generar desperdicios.Los proveedores de chatarra son seleccionados previamente para así garantizar la mejor calidad del producto.

organizados, no es muy usual tener en cuenta sus opiniones a la hora de modificar algún proceso en las áreas de producción.

Andon X Estado de producción usando señales de audio y visuales. Despliegue de luces y señales luminosas en un tablero que indican las condiciones de trabajo en el piso de producción dentro del área de trabajo.

En la empresa no está implementado este sistema, las operaciones se realizan de forma mecánica, hay procesos estandarizados y los operarios expertos se encargan de capacitar a los nuevos para así evitar errores.

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Page 26: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Poka Yoke X Tipo de mecanismo que ayuda a prevenir errores antes de que sucedan, o los hace muy obvios para que el trabajador se dé cuenta y los corrija a tiempo.

Las plantas de producción están diseñadas para no parar sus procesos, ya que funcionan las 24 horas del día, de esta manera son los operarios quienes deben tener en cuanta si las piezas deben ser rechazadas por fallos en su calidad, forma, peso, etc. para proceder a su corrección. De todos modos las planchas de acero caliente son pasadas por rodillos para reducir su espesor y luego por un tren de desbaste.El sistema de colada continua que tiene la empresa es aún más

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Page 27: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

eficiente para conseguir las planchas continuas de acero sin necesidad de desbaste ni posibles errores.

CUADRO 5 INDIVIDUAL

Jeyson Jaimes Arregoces

DENOMINACION TECNOLOGIA CIM APLICADA

APLICA EXPLICACION TECNOLOGIA SIM APLICADA

VENTAJAS DE LA TECNOLOGIA CIM APLICADA

DESVENTAJAS DE LA TECNOLOGIA CIM APLICADA

INVERSION ($) (APROX) DE LA TECNOLOGIA CIM APLICADA

SI NO Posibilita la integración de la cadena de suministro del producto, y además ofrece un marco para un sistema formal de planificación y control, además ofrece poco más que un sistema computarizado para la trazabilidad de la orden de trabajo y materiales, dentro de la siderúrgica acerías paz del rio, este ha sido  un método de planificación efectivo de todos los recursos para la fábrica de manufactura; Su mecanismo comprende una variedad de funciones asociadas entre ellas. Estas son planificación comercial, Plan de Ventas y Operaciones,

MRP II ayuda a estandarizar los procesos de negocios al ofrecer métodos automáticos para muchas áreas. La estandarización lleva a que los procesos se repitan fácilmente y se desarrolle una plataforma para mejorar esos procesos.

MRP II les permite a

La implementación de MRP II requiere que la información sea precisa. Si se usa información pobre en cantidad en el área de inventarios, o en el módulo material de cuentas, esto resultará en errores en el planeamiento automático de los procesos.

SI hay variabilidad

1.500.000.000.ooMRP II X

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Page 28: Trabajo colaborativo fase 2 parte 2 planificación

SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Programa de Producción Maestro, Planificación de Materiales, Planificación de Capacidad, y sistemas de ejecución asociados al taller.Para cerrar los circuitos y proveer una integración eficiente, la gestión financiera esta también incluida dentro de MRP II. A través de la incorporación funciones de pronóstico financiero; el sector de ventas y operaciones trabajan más eficientemente.

los empleados de las áreas de negocios hacer más y tener una visibilidad de información incrementada en sus tareas. La mejora del modo en que se hace el trabajo permite que la empresa sea más competitiva.

en el tamaño real de los lotes comprados o producidos, y en los tiempos de entrega, entonces el software no producirá planes que se adecúen a la realidad.

La información pobre y la falta de comprensión del impacto de los tamaños de lote promedio y de los tiempos de entrega pueden causar que la implementación falle y deba hacerse una costosa re-implementación.

Raúl Salamanca

Erika Rodríguez

28

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Sandra Cabrera

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

CUADRO 7 INDIVIDUAL

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Jeyson Jaimes

HERRAMIENTA IMPLEMENTACIÓN VENTAJA DESVENTAJA INVERSIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CONTROL AUTOMÁTICO

OPTICOS Mediante estos sistemas se reconocen caracteres impresos y cuya forma constituye la información que se desea procesar. La lectura se efectúa automáticamente mediante un haz de luz y se interpretan o convierten a través de procedimientos matemáticos en información digital, analógica o ASCII.

Los programas actuales de OCR están basados en el análisis de características de los caracteres en vez de en la coincidencia de las matrices de estos, lo que permite una mayor velocidad en el proceso y el no tener que depender de una limitada base de fuentes.

Actualmente estos programas son capaces de reconocer no solo el texto en sí, sino también el estilo y formato de este, aunque dentro de unas limitaciones, haciendo necesario que posteriormente

El software del ocr no es eficiente en el reconocimiento del cursivo, en casos mecanografiar manual desempeña un papel mejor que el proceso de ocr

$ 200.000.000

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

editemos el texto resultante y revisemos estos dos parámetros.

RADIOFRECUENCIA Y RECONOCIMIENTO DE VOZ

Abriendo un canal de comunicación inalámbrica entre la infraestructura de TI y los dispositivos de distribución dirigida por voz, los operadores interactúan en un diálogo con las aplicaciones de negocios a través del medio más natural de comunicación: la voz.

Esta capacidad de interacción natural eleva la precisión y volumen de las operaciones cotidianas con un alto impacto en la productividad del personal. El reconocimiento de voz es el siguiente paso natural en la tecnología informática, y ya se dispone de algunos sistemas

El beneficio mayor de un sistema de reconocimiento de voz está en reducir el tiempo de respuesta de los reportes.

Otra ventaja del reconocimiento de voz es que un reporte total está disponible inmediatamente para el radiólogo.

baja exactitud en la lectura para identificación de productos debido al nivel de madurez de la tecnología

$ 200.000.000

TARJETAS INTELIGENTES Y El propósito del uso de No hay necesidad de El rostro puede ser $ 200.000.000

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

BIOMETRICOS las tarjetas inteligentes en el campo de la biometría es almacenar este tipo de información en un dispositivo de memoria.Huella digital

Una vez que la huella digital de la persona has sido obtenida, la búsqueda comparativa empieza, y es cuando la tarjeta inteligente provee el patrón modelo, de tal manera que el sistema busca la concordancia entre las dos huellas.Las fases son:· El lector de huella digitales lee la huella digital.

· El sistema recibe la información y la envía a la tarjeta inteligente.

· La tarjeta inteligente la compara con el modelo después de recibirla y responde

tomar contactoÓrgano interno y protegido, con menor preponderancia a lesionesSe cree que tiene una alta estabilidad a lo largo del tiempoNo requiere contactoSensores disponibles fácilmente (cámaras)Grandes cantidades de datos existentes para permitir chequeos de antecedentesChequeo fácil por parte de los humanos para verificar resultados

obstruido por el pelo, anteojos, sombreros, pañuelos, etc.Sensible a los cambios en la luz, la expresión y la poseLos rostros se modifican conforme pasa el tiempoLos usuarios son propensos a capturar imágenes de baja calidad aun esperando resultados de buena precisión

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

si es o no se trata de la misma persona.

Raúl Salamanca

Erika Rodríguez

APLICACIÓN ACTUAL DE HERRAMIENTAS DE CONTROL AUTOMÁTICO EN ACERIAS PAZ DEL RIO S.AHerramienta Implementación Ventaja (Mínimo 2) Desventaja (Al menos 1) Costo ($) de la

herramienta de control automático

Ópticos y/o magnéticos

Se implementó un sistema de bandas magnéticas que permiten controlar la salida de elementos y maquinaria.

Control detallado de área de almacén.

Averías en los códigos de barras de los productos.

$150.000.000

Radiofrecuencia y reconocimiento de voz Equipo computarizado programado

para el reconocimiento de palabras.Ayuda para personas discapacitadas.

Costos de implementación

$450.000.000

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Tarjetas inteligentes y biométricos Lectores biométricos de huella

dactilar, que permiten registrar las horas de ingreso y salida de personal.

Ayuda a mantener el orden y la disciplina de la empresa..

Despidos frecuentes por retrasos.

$350.000.000

Sandra Cabrera

CUADRO 7. APLICACIÓN ACTUAL DE HERRAMIENTAS DE CONTROL AUTOMÁTICO EN ACERIAS PAZ DEL RIO S.AHerramienta Implementación Ventaja (Mínimo 2) Desventaja (Al menos 1) Costo ($) de la

herramienta de control automático

Ópticos y/o magnéticos En el área de almacén de la empresa se implementó un sistema de bandas magnéticas que permiten controlar la salida de elementos y maquinaria.

Control detallado de área de almacén.

Eficacia en entrega de reportes administrativos y financieros.

Averías en los códigos de barras de los productos, lo cual genera demoras y fallas.

$200.000.000

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Radiofrecuencia y reconocimiento de vozLa empresa cuenta con un equipo computarizado programado para el reconocimiento e interpretación de palabras.

Gran ayuda para personas discapacitadas.

Agiliza la comunicación entre las diferentes áreas de producción.

Funcional cuando manos están ocupadas.

Costos de implementación

$400.000.000

Tarjetas inteligentes y biométricos Al ingreso del personal hay lectores biométricos de huella dactilar, que permiten registrar las horas de ingreso y salida de personal.Los empleados cuentan con tarjetas inteligentes para ser deslizadas por ejemplo en los restaurantes de la empresa.

Ayuda a mantener el orden y la disciplina de la empresa.

Apoyo al área administrativa.

Despidos frecuentes por retrasos en los tiempos de ingreso a la empresa.

Costos de fabricación de tarjetas debido a las frecuentes pérdidas.

$350.000.000

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

CADENA DE SUMINISTROS GRUPAL DE ACERÍAS PAZ DEL RIOOBTENCIÓN DE MATERIALES

TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES

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1. PROVEEDORES.

CHATARRA: Fuentes de chatarra identificadas (centros de acopio), principalmente las fuentes nacionales y luego otras externas. Las fuentes de chatarra nacionales fueron agrupadas en las principales zonas donde se acumula la chatarra en Colombia lo que representa más del 90% del mercado de chatarra nacional, así mismo se incluyen las fuentes externas conformadas por Venezuela, Brasil, Panamá y Ecuador.

2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:

Planta de coquería, Planta de sinterización, Alto Horno, Aceración, Laminación

La fabricación primaria consiste en la producción arrabio (Acero Líquido con alto grado de impurezas), partiendo de las materias primas básicas.

El proceso de Colada continua consiste en el moldeado del

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

PRODUCTOS

DISTRIBUCIÓN

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2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:

Planta de coquería, Planta de sinterización, Alto Horno, Aceración, Laminación

La fabricación primaria consiste en la producción arrabio (Acero Líquido con alto grado de impurezas), partiendo de las materias primas básicas.

El proceso de Colada continua consiste en el moldeado del

3. PRODUCTOS PROCESADOS (Coproductos)

Alquitrán, fertilizantes, escorias, breas, sulfato de amonio y naftalina (usados en ventas)

PRODUCTOS TERMINADOS

1 Alambrón Trefilable2 Barras y rollos corrugados3 malla electro soldada4 Acero Figurado, Malla electro soldada y Grafiles5 Planos en Caliente6 Platinas7 Perfiles Ángulos8 Cuadrados

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

CONSUMIDORES:

CUADRO 4 CONSENSO GRUPAL

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4. Ferreterías, cadenas de almacenes de construcción y minoristas.

El acero se encuentra en todos los campos

industriales del mundo y es indispensable en la

construcción edificios estadios puentes, también es

usado en el sector automotriz, industria militar y

naviera entre tantos más.

5. Desde los constructores de edificaciones grandes hasta los constructores de pequeñas casas, parques, etc.

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

ACERIAS PAZ DEL RIO S.A

Aplica Descripción Ventajas Desventajas

SI NO

5S. X Creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias,

organizadas y seguras; es una herramienta que le imprime

mayor “calidad de vida” al trabajo. Estrategia orientada a la

búsqueda de la calidad total. Las “Cinco Eses” son las

iniciales de cinco palabras japonesas cuya transcripción

fonética empieza por la letra S, las 5s son:

Seiri (organizar), seiton (ordenar), seiso (limpiar), seiketsu

(estandarizar), shitsuke (disciplinar).

La empresa Acerías Paz del Río está implementando el orden y aseo de su planta de producción mediante la técnica de las 5 s, como:1. SEIRI: La separación de la escoria como material sobrante en el alto horno, la cual es homogenizada y debidamente almacenada para cuando esté fría enviarla a la fábrica de cemento.2. SEITON: La chatarra es separada de acuerdo a su espesor (liviana-mixta que tiene un espesor de 1 a 3 mm, chatarra especial que tiene un espesor mayor a 4mm, chatarra pesada que tiene espesor mayor a 4 mm) en el patio correspondiente, o directamente en la fragmentadora.4. SEIKETSU: En la planta se tienen estandarizados

3. SEISO: Muchos operarios de proceso no acatan las normas de organización y aseo de la maquinaria, generando así que se recargue el trabajo a los operarios de limpieza y técnicos de mantenimiento, quienes deben repetir su trabajo más veces de lo necesario. 5. SHITSUKE: La planta está en continua contratación de aprendices, lo cual genera riesgos de desinformación y por ende quebrantamiento de los procedimientos ya establecidos. (shitsuke).

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

los procesos, de esta forma los equipos y zonas de trabajo siguen un modelo de ejemplo.

Kanban XHerramienta de manejo de flujo de materiales en una línea de ensamble. Dispositivo automático que da información acerca de qué se va a producir, en qué cantidad, mediante qué medios y cómo se va a transportar.

La empresa ha tenido que bajar su producción debido a factores externos como la libre importación de productos del acero en nuestro país, lo cual se ha logrado mediante la reducción de la explotación de minas de carbón y organización de las demás plantas.

1.- Aumenta la flexibilidad de

los procesos de producción y

transporte.

2.- Si se usa un sistema

informatizado, permite

conocer la situación de todos

los ítems en cada momento y

dar instrucciones basadas en

las condiciones actuales de

cada área de trabajo.

3.- Prevenir el trabajo

innecesario y prevenir el

*En algunos casos los materiales cargados al alto horno no son bien balanceados, o la calidad del mineral de hierro no es la mejor, lo cual genera deficiencia en el producto.*Dificultad de realizar las

entregas a tiempo en

grandes proyectos (dado

que no hay un control

específico del tiempo

empleado en cada

actividad, en grandes

proyectos pueden

acumularse un gran

número de pequeños

retrasos que provocarían

la demora en la entrega

del producto final).*Falta de reglas (aunque la existencia de pocas reglas es una ventaja, puede convertirse en un

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

exceso de papeleo

innecesario.

Ventajas en las

operaciones logísticas:

1. Mejor control del stock de

material.

2. Posibilidad de priorizar la

producción: el tipo de

producto con más

importancia o urgencia se

pone primero que los demás.3.- Se facilita el control de material.

problema cuando el desarrollador es inexperto y necesita una guía para realizar su trabajo. Por ello, se aconseja hacer uso de Kanban tras haber ganado experiencia con otras metodologías, ya que de este modo habrá reglas que se habrán interiorizado).

JIT XFilosofía industrial de eliminación de todo lo que implique muda en el proceso de producción, desde compras hasta distribución.Producir el mínimo número de unidades en las menores cantidades posibles y en el último momento posible.

La empresa en estudio tiene un sistema de verificación de las actividades de los operarios, donde hay supervisores de áreas que vigilan la calidad en la fuente de la producción, para que no se deban repetir los procesos y así generar desperdicios.Los proveedores de chatarra son seleccionados previamente para así garantizar la mejor calidad del producto.

La participación de los empleados solo se limita a obedecer una serie de estándares ya organizados, no es muy usual tener en cuenta sus opiniones a la hora de modificar algún proceso en las áreas de producción. El peligro de problemas, retrasos y de suspensiones por falta de suministros, que pueden causar retrasos y suspensiones de la línea productiva e impactar los gastos negativamente

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Andon X Estado de producción usando señales de audio y visuales. Despliegue de luces y señales luminosas en un tablero que indican las condiciones de trabajo en el piso de producción dentro del área de trabajo.

Es un sistema utilizado para alertar de problemas en un proceso de

producción. Da al operario o a la máquina automatizada la

capacidad de detener la producción al encontrarse un defecto y de

continuarla cuando se soluciona. Motivos comunes para el uso de la

señal Andón pueden ser falta de material, defecto creado o

encontrado, mal funcionamiento del utillaje o la aparición de un

problema de seguridad.Blanco.- Producción normalRojo.- Problema de CalidadÁmbar.- Falta de materialAzul.- Problema con el utillaje o la máquina

En la empresa no está implementado este sistema, las operaciones se realizan de forma mecánica, hay procesos estandarizados y los operarios expertos se encargan de capacitar a los nuevos para así evitar errores.

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Poka Yoke X Tipo de mecanismo que ayuda a prevenir errores antes de que sucedan, o los hace muy obvios para que el trabajador se dé cuenta y los corrija a tiempo.

Las plantas de producción están diseñadas para no parar sus procesos, ya que funcionan las 24 horas del día, de esta manera son los operarios quienes deben tener en cuanta si las piezas deben ser rechazadas por fallos en su calidad, forma, peso, etc. para proceder a su corrección. De todos modos las planchas de acero caliente son pasadas por rodillos para reducir su espesor y luego por un tren de desbaste.El sistema de colada continua que tiene la empresa es aún más eficiente para conseguir

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

las planchas continuas de acero sin necesidad de desbaste ni posibles errores.

CUADRO 6 GRUPAL

ACT. 6 GRUPAL

Cuadro 5. Empresa industrial seleccionada y la aplicación actual de la tecnología CIM. (Individual)

Denominación tecnología CIM aplicada

Aplica Explicación tecnológica CIM aplicada Ventajas de la tecnología CIM aplicada

Desventajas de la tecnología CIM aplicada

Inversión ($) (Apróx.) de la tecnología CIM aplicada

SI NOCAD (Computer Aided Design)

x Esta tecnología permite diseñar los productos de la empresa previamente por computadora.

-Facilidad de innovar los diseños.-Simular el comportamiento del modelo.-Generación de planos con todo tipo de vistas, secciones y detalles.

-Altos costos iniciales, principalmente de hardware.-Necesidad de personal altamente calificado para manejar este sistema.

$ 1.000.000.000

CAM (Computer Aided Manufacturing

x Este sistema permite usar computadoras en el proceso de control de fabricación industrial, buscando su automatización.

-Permite a los clientes probar el estado de los prototipos en

-Capacitación continua de personal en el manejo de esta

$2.000.000.000

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

) etapas tempranas.

tecnología.

CAE (Cmputer Aided Engineering)

X Tecnología que analiza un diseño y simula su operación para determinar su apego a las condiciones de diseño y sus capacidades.

-Disminución de costos por errores de fabricación.-Productos con mayor calidad-Mejora comunicación con clientes.

- Costos elevados de implementación

$1.000.000.000

MRP II X Posibilita la integración de la cadena de suministro del producto, y además ofrece un marco para un sistema formal de planificación y control, además ofrece poco más que un sistema computarizado para la trazabilidad de la orden de trabajo y materiales, dentro de la siderúrgica acerías paz del rio, este ha sido un método de planificación efectivo de todos los recursos

MRP II ayuda a estandarizar los procesos de negocios al ofrecer métodos automáticos para muchas áreas. La estandarización lleva a que los

La implementación de MRP II requiere que la información sea precisa. Si se usa información pobre en cantidad en el

1.500.000.000

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

para la fábrica de manufactura; Su mecanismo comprende una variedad de funciones asociadas entre ellas. Estas son planificación comercial, Plan de Ventas y Operaciones, Programa de Producción Maestro, Planificación de Materiales, Planificación de Capacidad, y sistemas de ejecución asociados al taller.

procesos se repitan fácilmente y se desarrolle una plataforma para mejorar esos procesos

área de inventarios, o en el módulo material de cuentas, esto resultará en errores en el planeamiento automático de los procesos

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

CUADRO 8 GRUPAL

CUADRO 7. APLICACIÓN ACTUAL DE HERRAMIENTAS DE CONTROL AUTOMÁTICO EN ACERIAS PAZ DEL RIO S.AHerramienta Implementación Ventaja (Mínimo 2) Desventaja (Al menos 1) Costo ($) de la

herramienta de control automático

Ópticos y/o magnéticos En el área de almacén de la empresa se implementó un sistema de bandas magnéticas que permiten controlar la salida de elementos y maquinaria.

Control detallado de área de almacén.

Eficacia en entrega de reportes administrativos y financieros.Los programas actuales de OCR están basados en el análisis de características de los caracteres en vez de en la coincidencia de las matrices de estos, lo que permite una mayor velocidad en el proceso y el no tener que depender de una limitada base de fuentes

Averías en los códigos de barras de los productos, lo cual genera demoras y fallas.El software del OCR no es eficiente en el reconocimiento del cursivo, en casos mecanografiar manual desempeña un papel mejor que el proceso de OCR

$200.000.000

Radiofrecuencia y reconocimiento de vozLa empresa cuenta con un equipo computarizado programado para el

Gran ayuda para personas discapacitadas.

Agiliza la comunicación

Costos de implementaciónBaja exactitud en la lectura para identificación de

$400.000.000

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

reconocimiento e interpretación de palabras.Abriendo un canal de comunicación inalámbrica entre la infraestructura de TI y los dispositivos de distribución dirigida por voz, los operadores interactúan en un diálogo con las aplicaciones de negocios a través del medio más natural de comunicación: la voz.

entre las diferentes áreas de producción.

Funcional cuando manos están ocupadas.Otra ventaja del reconocimiento de voz es que un reporte total está disponible inmediatamente para el radiólogo

productos debido al nivel de madurez de la tecnología

Tarjetas inteligentes y biométricos Al ingreso del personal hay lectores biométricos de huella dactilar, que permiten registrar las horas de ingreso y salida de personal.Los empleados cuentan con tarjetas inteligentes

Ayuda a mantener el orden y la disciplina de la empresa.

Apoyo al área administrativa.

Despidos frecuentes por retrasos en los tiempos de ingreso a la empresa.

Costos de fabricación de tarjetas debido a las frecuentes pérdidas.

$350.000.000

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

para ser deslizadas por ejemplo en los restaurantes de la empresa.Las fases son:· El lector de huella digitales lee la huella digital.

· El sistema recibe la información y la envía a la tarjeta inteligente.

· La tarjeta inteligente la compara con el modelo después de recibirla y responde si es o no se trata de la misma persona.

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

Jeyson Jaimes

Manufactura esbelta es un sistema de calidad, con el cual eliminamos lo que no agrega valor al producto, y por ende al cliente. Tiene diversas herramientas, que han ayudado a muchas empresas a disminuir sus costos de manufactura, bajar lotes de producción, inventarios, reducir scrap, movimientos innecesarios, a disminuir tiempos de set-up, reducción del tiempo de entrega, mejor calidad, menos mano de obra y siempre basado en el respeto al trabajador.

Las cadenas de suministro electrónicas establecen nuevas oportunidades y desafíos.

Debido a la creciente conectividad y disponibilidad de información, el universo de posibilidades en la toma de decisiones se expande enormemente.

El análisis elaborado de la gran cantidad de información recolectada confiere eficiencia y ventaja competitiva.

Con respecto a la manufactura CIM su tecnología es de vital importancia en acerías paz del rio debido a la integración de las actividades la empresa. Su tecnología computacional es la tecnología que integra todas las otras tecnologías CIM. La tecnología computacional incluye todo el rango de hardware y de software ocupado en el ambiente CIM, incluyendo lo necesario para las telecomunicaciones.

Sandra Cabrera

La automatización y sistematización de las empresas requiere de la implementación de sistemas y tecnologías en todas las áreas de producción.

El sistema de manufactura esbelta hace que haya menos desperdicios eliminando las actividades mudas, la manufactura CIM agiliza los procesos con ayuda de las computadoras y el control automático es eficaz en temas de comunicación.

La empresa en estudio requiere adquirir nuevas tecnologías para mejorar sus procesos productivos.

Las empresas que implementan estos sistemas se hacen más competitivas.

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

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SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

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